近期,工信部發(fā)布了最新的水泥產(chǎn)能置換辦法,其中提到新建生產(chǎn)線應(yīng)當(dāng)達(dá)到現(xiàn)行版《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平》中水泥行業(yè)能效標(biāo)桿水泥,環(huán)???jī)效水平應(yīng)當(dāng)達(dá)到A級(jí)。能效達(dá)不到基準(zhǔn)水平要求的水泥熟料產(chǎn)能不能用于產(chǎn)能置換。
相關(guān)行業(yè)人士對(duì)水泥人網(wǎng)表示,當(dāng)今水泥生產(chǎn)是歷經(jīng)了180多年技術(shù)進(jìn)步得到的結(jié)果,水泥到頭來水平也必然靠更多技術(shù)進(jìn)步去推進(jìn)。但任何技術(shù)創(chuàng)新首先要判斷它的原理與方向,才可以視作行業(yè)發(fā)展、企業(yè)進(jìn)步的動(dòng)力。從能耗的角度來控制優(yōu)化存量產(chǎn)能,也是促進(jìn)水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的途徑之一。
在鑒定任何技術(shù)改造成果時(shí),一定要用技改前后能耗數(shù)據(jù)做對(duì)比,而不能用增加產(chǎn)能或其他成果來模糊節(jié)能的效果。對(duì)于水泥制成工序,節(jié)電相當(dāng)于節(jié)煤。節(jié)約一度電相當(dāng)于節(jié)約了0.12千克的標(biāo)準(zhǔn)煤。這是因?yàn)?度電的能量相當(dāng)于3.6×10^6焦耳,而標(biāo)準(zhǔn)煤的熱值為3×10^7焦耳/千克,因此節(jié)約一度電相當(dāng)于節(jié)約了0.12千克的標(biāo)準(zhǔn)煤。
日前,四川省某水泥企業(yè)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人向水泥人網(wǎng)介紹了他們的節(jié)電經(jīng)驗(yàn):近期,委托新余志宏新材料有限公司(簡(jiǎn)稱“志宏新材”)對(duì)粉磨工序進(jìn)行技術(shù)改造,陶瓷球使用720小時(shí)以上進(jìn)行綜合電耗進(jìn)行考核,水泥噸電耗25.2kwh/t同比改造前下降4.25kwh/t。實(shí)實(shí)在在的數(shù)據(jù)顯示節(jié)電的效果。
圖:技改前中控畫面
圖:技改后中控畫面
志宏新材技術(shù)人員對(duì)水泥人網(wǎng)表示稱,陶瓷球作為水泥粉磨系統(tǒng)的一種新型耐磨材料,其具有節(jié)能和降低出磨水泥溫度的顯著優(yōu)勢(shì)。但是由于市場(chǎng)上陶瓷球廠家產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊、破碎率高,影響粉磨效果。部分陶瓷球生產(chǎn)企業(yè)夸大宣傳,實(shí)際不乏陶瓷球試用失敗案例,但大多數(shù)是成功的。還有水泥企業(yè)忌憚使用陶瓷球后導(dǎo)致水泥臺(tái)時(shí)下降感覺得不償失。也正因?yàn)椴糠质“副粺o限擴(kuò)大,部分水泥企業(yè)才對(duì)“陶瓷球”望而卻步。
據(jù)水泥人網(wǎng)了解,志宏新材一直為水泥行業(yè)多家低成本龍頭企業(yè)供應(yīng)特種陶瓷球并提供相關(guān)技術(shù)支持,截至目前已在國(guó)內(nèi)外眾多水泥企業(yè)200多臺(tái)水泥球磨機(jī)進(jìn)行了成功運(yùn)用。且經(jīng)多年使用,證明其節(jié)電效果良好,且生產(chǎn)臺(tái)時(shí)下降范圍可控綜合成本下降,降本成果顯著。
水泥廠技術(shù)改造經(jīng)典案例
貴州某水泥企業(yè)水泥磨粉磨工序調(diào)磨前后統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及對(duì)比
據(jù)水泥人網(wǎng)了解,該企業(yè)4.6×14.5米磨機(jī)二倉原用普通第一代陶瓷球,改用第三代特種陶瓷球后,臺(tái)產(chǎn)提高30.3t/h,增產(chǎn)幅度10%;粉磨工序電耗降低1.5度/噸,下降幅度6.5%;入庫水泥45μm篩余細(xì)度降低1.0,比表面積提高9.6。
云南某水泥企業(yè)水泥磨粉磨工序調(diào)磨前后對(duì)比
該企業(yè)4.2×13水泥管,第二倉由鋼段改為用第三代特種陶瓷球,第三倉50%普通陶瓷球替換成第三代特種陶瓷球。更換后臺(tái)產(chǎn)量提高8t/h,增產(chǎn)幅度7%;工序電耗降低1.1度/噸,下降幅度4%;平均比表面積提高4.7,按增產(chǎn)和節(jié)省工序電耗計(jì)算收回投資僅用了半年不到。
四川某水泥企業(yè)技改后水泥粉磨工序平均電耗下降4.88kwh/t
圖:使用鋼球鋼鍛中控運(yùn)行畫面
圖:使用陶瓷球中控運(yùn)行畫面
陜西某水泥廠1臺(tái)水泥磨第三倉使用新余志宏第三代特種陶瓷球,技改前電耗為29.44度,技改后正常運(yùn)行一個(gè)月電耗下降4.8度。
圖:使用鋼球鋼鍛中控運(yùn)行畫面
圖:使用陶瓷球中控運(yùn)行畫面
廣西某水泥企業(yè)水泥磨磨內(nèi)改造項(xiàng)目技改前水泥工序電耗為28.22kwh/t,技改后水泥工序電耗為24.44kwh/t, 電耗較更換前下降了3.78kwh/t。
使用鋼球鋼鍛磨機(jī)運(yùn)行電流169A
使用特種陶瓷球磨機(jī)運(yùn)行電流129A
志宏新材第三代特種陶瓷球和技術(shù)服務(wù)介紹
新余志宏新材料有限公司第三代特種陶瓷球與普通高鋁陶瓷球相比,具備破球率低、抗壓強(qiáng)度高、損耗低、平均比重高等優(yōu)勢(shì)。
1、破球率低:破球率≤0.3%,與普通高鋁陶瓷球破球率≤1%相比,下降300%以上。
2、抗壓強(qiáng)度高:與普通高鋁陶瓷球相比抗壓強(qiáng)度提高1倍及以上,大大降低了陶瓷球的破球率,進(jìn)一步提高了陶瓷球的長(zhǎng)期抗破碎疲勞強(qiáng)度。
3、損耗低:?jiǎn)蝹}噸水泥損磨<10克/噸。
4、比重高:平均比重≥3.75g/cm³,遠(yuǎn)高于普通陶瓷球3.3~3.6g/cm³標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié),陶瓷球平均比重每提高0.05g/cm³,提高5%~10%研磨能力,提高1%~3%水泥臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。
志宏新材特種陶瓷球技術(shù)服務(wù)特點(diǎn)
1、技術(shù)服務(wù)措施:粉磨系統(tǒng)優(yōu)化+特種陶瓷球+技術(shù)服務(wù)。
2、技術(shù)服務(wù)效果:水泥粉磨工段電耗下降≥2.5度/噸,基本不降臺(tái)時(shí)產(chǎn)量;水渣、粉煤灰和摻合礦粉等超細(xì)研磨電耗下降≥5度/噸,確保不降低臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。
3、使用特種陶瓷球風(fēng)險(xiǎn)承諾:無效退款、退貨!