2016年期間,為節(jié)能降耗,很多水泥企業(yè)已采購普通陶瓷球,但降產(chǎn)幅度在15-30%,降電幅度1度/噸左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了更換陶瓷球?qū)崿F(xiàn)節(jié)能降耗的目標(biāo)!但陶瓷球已采購,不可能退貨,只能勉強使用:如雞肋吃之無味、棄之可惜!究其原因主要是普通陶瓷球在使用過程中大面積出現(xiàn)破碎,堵塞出磨篦板板縫,導(dǎo)致水泥磨臺產(chǎn)降低15-30%,大幅度影響水泥企業(yè)經(jīng)濟效益。
近日,兩家水泥企業(yè)用第三代特種陶瓷球替換部分原有普通陶瓷球的水泥管磨,達(dá)到了提高臺時產(chǎn)量、降低粉磨工序電耗、降低入庫水泥篩余細(xì)度、提高水泥比表面積等效果,技改經(jīng)驗可供其他水泥企業(yè)借鑒。
茂鑫HS水泥企業(yè)2#水泥磨粉磨
茂鑫HS水泥企業(yè)4.6*14.5米磨機二倉原用普通第一代陶瓷球改用第三代特種陶瓷球后,臺產(chǎn)提高30.3t/h,增產(chǎn)幅度10%;粉磨工序電耗降低1.5度/噸,下降幅度6.5%;入庫水泥45μm篩余細(xì)度降低1.0,比表面積提高9.6。
2#水泥磨粉磨工序調(diào)磨前后統(tǒng)計數(shù)據(jù)及對比
宜良HS水泥企業(yè)水泥磨粉磨
宜良HS水泥企業(yè)4.2*13水泥管,第二倉由鋼段改為用第三代特種陶瓷球,第三倉50%普通陶瓷球替換成第三代特種陶瓷球。更換后臺產(chǎn)量提高8t/h,增產(chǎn)幅度7%;工序電耗降低1.1度/噸,下降幅度4%;平均比表面積提高4.7。按增產(chǎn)和節(jié)省工序電耗計算收回投資時間約9個月。
宜良HS水泥水泥磨粉磨工序調(diào)磨前后對比
上述水泥廠對水泥人網(wǎng)表示,他們在換用第三代特種陶瓷球?qū)Ψ勰スば蛘{(diào)磨時,并不是簡單地將原有鋼球和鋼段進(jìn)行調(diào)換,這是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程,是研磨體的一次“創(chuàng)新驅(qū)動”,需要采取綜合的調(diào)整措施,要選擇經(jīng)驗豐富、產(chǎn)品質(zhì)量過關(guān)、成功案例多的陶瓷球廠家。
經(jīng)過長時間的市場調(diào)研,他們發(fā)現(xiàn)一家產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異、調(diào)磨技術(shù)精湛、經(jīng)驗豐富的專業(yè)特種耐磨陶瓷球生產(chǎn)服務(wù)商——新余志宏新材料有限公司(簡稱“志宏新材”)。
在質(zhì)量層面,志宏新材建立了ISO9000質(zhì)量管理體系,先后榮獲“江西省重合同、守信用單位”3A等榮譽稱號;在調(diào)磨技術(shù)層面,志宏新材組建了專業(yè)的特種陶瓷球技術(shù)服務(wù)團隊,采取“一廠一策”陶瓷球使用技術(shù)服務(wù)措施。志宏新材特種陶瓷球在水泥管磨領(lǐng)域運用已有7年多時間,具備豐富的水泥粉磨系統(tǒng)調(diào)磨經(jīng)驗和大量的成功案例。志宏新材先后與中國建材所轄江西南方、浙江南方、北京凱盛和中材國際等水泥企業(yè);紅獅集團、福建金牛集團、江山虎集團、廣西虎鷹、云南尖峰、湖北京蘭、貴州東立和首鋼瑞昌等業(yè)界有影響力的水泥企業(yè)簽署長期供貨框架協(xié)議,取得了優(yōu)異的業(yè)績,得到了水泥企業(yè)的普遍認(rèn)可。
經(jīng)眾多家水泥企業(yè)實際效果證明,志宏新材第三代特種陶瓷球與市場上普通耐磨陶瓷球相比,具有破球率低、抗壓強度高、損耗低、平均密度高等優(yōu)勢。。
1.破球率低
破碎率≤0.3%,與普通耐磨陶瓷球破碎率≤0.5%相比,下降60%及以上。
2.抗壓強度高
與普通耐磨陶瓷球相比抗壓強度提高1倍及以上,進(jìn)一步降低了陶瓷球破球率。
3.降低粉磨工序電耗
平均粉磨工序電耗下降2度及以上。
4.損耗低
單倉磨耗<15克/噸水泥。
5.平均密度高
平均密度≥3.7g/cm3,遠(yuǎn)高于普通陶瓷球3.3~3.6g/cm3密度標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)國內(nèi)排名前3名以內(nèi)。據(jù)實踐經(jīng)驗,陶瓷球平均密度每提高0.05g/cm3,相應(yīng)能提高10%左右的研磨能力,提高2%左右水泥管磨臺產(chǎn)。
志宏新材技術(shù)負(fù)責(zé)人蘇小紅表示,目前大部分水泥企業(yè)廠中多使用第一代、第二代普通陶瓷球,第一代、第二代普通陶瓷球體積密度低、抗壓強度較低、破球率高達(dá)5-10‰、研磨能力弱,僅能降低1度/噸左右粉磨工段電耗,但臺產(chǎn)下降幅度高達(dá)15%-30%。
志宏新材研發(fā)生產(chǎn)的第三代特種陶瓷球克服了第一代、第二代普通陶瓷球存在的不足。在現(xiàn)有第一、第二代普通陶瓷球基礎(chǔ)上,替換50%左右志宏新材第三代特種陶瓷球,通過與原第一、第二代普通陶瓷球混用,采取“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品+技術(shù)服務(wù)”的模式,實現(xiàn)在原用第一代、第二代普通陶瓷球基礎(chǔ)上,增產(chǎn)10%及以上,降電1度/噸及以上的效果!盡可能助力水泥企業(yè)利用好原有普通陶瓷球,減少經(jīng)濟損失和支出,實現(xiàn)節(jié)能降耗目標(biāo)。同時,助力水泥企業(yè)達(dá)到最新版的國家水泥制備工段電耗(能耗)限額等級標(biāo)準(zhǔn)。
“考慮到水泥企業(yè)全部換用第三代特種陶瓷球需要花費的經(jīng)濟成本較高,我們會運用自身專業(yè)技術(shù),在水泥廠原有普通陶瓷球基礎(chǔ)上逐步進(jìn)行更換。對現(xiàn)有一半用原有第一、第二代普通普通陶瓷球的水泥企業(yè),在一半換用了我們第三代特種陶瓷球就能達(dá)到提臺產(chǎn)、降能耗的效果。”蘇總對水泥人網(wǎng)如是說。