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2023-07-10 09:17:44 來源:水泥人網(wǎng)

熱回收低!余熱發(fā)電不穩(wěn)定!2500t/d熟料線如何技改達(dá)標(biāo)!

  
      近年來,隨著國家“雙碳”政策、能耗雙控等環(huán)保政策出爐,水泥行業(yè)能效指標(biāo)成為水泥企業(yè)生存與發(fā)展的關(guān)鍵,為降低能源成本,提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,越來越多水泥企業(yè)圍繞能效指標(biāo)有針對(duì)性地對(duì)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)升級(jí)與改造。其中,作為公認(rèn)的燒成系統(tǒng)最核心與最關(guān)鍵的設(shè)備——篦冷機(jī),它的熱效率以及運(yùn)轉(zhuǎn)的高質(zhì)量,直接影響到系統(tǒng)的綜合指標(biāo),成為水泥企業(yè)技改的關(guān)鍵設(shè)備。

  據(jù)水泥人網(wǎng)了解,浙江金圓水泥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金圓水泥”)擁有兩條2500噸/日熟料生產(chǎn)線,配套使用的是TC-1164型第三代篦冷機(jī),由于多年的運(yùn)行和熟料產(chǎn)量的提高,該篦冷機(jī)出現(xiàn)熟料溫度高,入窯二次風(fēng)溫偏低且波動(dòng)大,熱回收效率低,余熱發(fā)電不穩(wěn)定等問題,已經(jīng)難以滿足目前的生產(chǎn)要求。

  為提高能效指標(biāo),金圓水泥計(jì)劃對(duì)其中篦冷機(jī)實(shí)施改造升級(jí)。經(jīng)多方考察研究,對(duì)改造方案進(jìn)行重重甄別、研討與審定,最終選定與廣州圣嘉機(jī)電設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“圣嘉機(jī)電”)簽訂篦冷機(jī)改造合同。圣嘉機(jī)電分別對(duì)急冷床(加強(qiáng)熟料的急冷)、第一段篦床(降低篦板阻力,延長(zhǎng)熟料在篦床上的停留時(shí)間)進(jìn)行改造,室下使用9臺(tái)氣動(dòng)雙重鎖風(fēng)閥,同時(shí)對(duì)篦冷機(jī)室下進(jìn)行重新密封,解決風(fēng)室漏風(fēng)竄風(fēng)等問題,提高了篦冷機(jī)的冷卻效率和熱回收效率。

  改造施工工程歷時(shí)30 天,經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行及調(diào)試消缺,該設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,各工藝參數(shù)穩(wěn)定,目前窯產(chǎn)量能連續(xù)穩(wěn)定達(dá)到2800-3000T/D(因其它因素的影響,提產(chǎn)方面尚有瓶頸),取得的節(jié)能指標(biāo)十分明顯。經(jīng)金圓水泥設(shè)備部、生產(chǎn)部、安環(huán)部等大半年的運(yùn)行評(píng)審與考核,所有改造的預(yù)期目標(biāo)全部達(dá)到,實(shí)際運(yùn)行指標(biāo)均超過合同考核標(biāo)準(zhǔn)。

改造前、后篦冷機(jī)各相關(guān)參數(shù)

篦冷機(jī)改造前的各相關(guān)工藝參數(shù)

篦冷機(jī)改造前中控畫面

篦冷機(jī)改造后各相關(guān)工藝參數(shù)

篦冷機(jī)改造后中控畫面

主要性能指標(biāo)改造前、后的對(duì)比以及合同完成情況表

改造后的驗(yàn)收檢測(cè)

1、合同指標(biāo)

  二次風(fēng)溫:平均值≥1150,中控顯示數(shù)據(jù)(產(chǎn)量:2800-3000t/d);

  熟料溫度:平均值≤100℃,(窯產(chǎn)量:2800-3000t/d)。

2、實(shí)際運(yùn)行指標(biāo)

  (1)合同指標(biāo)

  二次風(fēng)溫平均值1173℃,出篦冷機(jī)熟料溫度測(cè)量平均值79℃,兩項(xiàng)指標(biāo)的完成均優(yōu)于合同指標(biāo)。

  (2)合同外指標(biāo)

  熟料標(biāo)煤耗降低2.7kg/t.sh,入余熱鍋爐氣體溫度比改造前穩(wěn)定并波動(dòng)小,熟料發(fā)電量比改造前提高0.95 kwh /t.cl。熟料3天強(qiáng)度增加0.65MPa,熟料28天強(qiáng)度增加0.32MPa。

改造效果的綜合評(píng)估

  通過改造前后篦冷機(jī)及窯各主要工藝參數(shù)的對(duì)比,改造的效果主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

(一)工藝方面

1、急冷和窯、分解爐供風(fēng)

  (1)固定床熟料流態(tài)化狀態(tài)良好,淬冷效果理想。從攝像鏡頭和現(xiàn)場(chǎng)的觀察孔可以看到在高溫段高壓冷卻風(fēng)均勻有力的穿透熟料層,解決了熟料在固定床上急冷效果差的問題并保證了窯、分解爐的充足穩(wěn)定的風(fēng)量。

  (2)改造后二次風(fēng)溫提高(二次風(fēng)溫平均1173℃左右)并穩(wěn)定,對(duì)煤粉的助燃效果增加,煤粉的燃燒更加充分,窯爐系統(tǒng)對(duì)煤的適應(yīng)性更強(qiáng)。

2、冷卻效果

  出冷卻機(jī)熟料溫度大幅度下降,測(cè)量其平均溫度為79 ℃。

3、節(jié)煤方面

  從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,改造后二次風(fēng)溫、三次風(fēng)溫有了明顯的提高并波動(dòng)小,出篦冷機(jī)的熟料溫度有了大幅度的降低,熱回收效率明顯提高,經(jīng)盤庫統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明標(biāo)煤耗降低2.7kg/t.cl。

  統(tǒng)計(jì)年節(jié)約實(shí)物煤量為:2310噸/年(年熟料產(chǎn)量按80萬噸,原煤熱值5600kcal/kg,原煤水分10%),按照原煤價(jià)格1800元/噸計(jì)算,每年可以節(jié)約415.8萬元。

4、節(jié)電方面

  熟料在固定床上急冷效果的提高,熟料經(jīng)過急冷,熟料通過急冷阻止了熟料的晶型轉(zhuǎn)變與熟料粉化,保持了發(fā)揮強(qiáng)度的主要成分C3S和C2S,提高了熟料的強(qiáng)度。通過化驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),篦冷機(jī)改造后熟料的3天強(qiáng)度提高0.65MPa,28天強(qiáng)度提高0.32MPa。

  另外,由于熟料顆粒急冷,熟料易磨性得到了明顯的改善,改造前水泥粉磨工序電耗在31-32度/tcl,改造后下降了,現(xiàn)在水泥粉磨工序電耗基礎(chǔ)都在28--29度/tcl。

(二)設(shè)備方面

  1、篦冷機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,能夠保證運(yùn)轉(zhuǎn)率。改造后,沒有發(fā)生由于篦冷機(jī)的故障而造成的停窯事故。

  2、出冷卻機(jī)熟料溫度的降低,改善了篦冷機(jī)后續(xù)設(shè)備的生產(chǎn)環(huán)境,延長(zhǎng)了后續(xù)設(shè)備的使用壽命。

  3、雙重氣動(dòng)鎖鳳閥達(dá)到完全無漏風(fēng),杜絕了篦冷機(jī)周圍的粉塵污染,使環(huán)境大大改善。

  綜上所述,此次篦冷機(jī)改造不僅提升了能效指標(biāo)對(duì)熟料產(chǎn)質(zhì)量和水泥粉磨都非常利好。未來,圣嘉機(jī)電將續(xù)專注于水泥生產(chǎn)工藝的“細(xì)節(jié)優(yōu)化完善升級(jí)”領(lǐng)域,為水泥企業(yè)達(dá)到能效指標(biāo)提供更多技術(shù)選項(xiàng)。

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