2022-04-21 10:15:37 來源:水泥人網(wǎng)
技術(shù)分享!海拔2000m高原生產(chǎn)線這樣實現(xiàn)提產(chǎn)、提質(zhì)、降煤耗!
日前,發(fā)改委、能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》的通知,要求完善能耗“雙控”與碳排放控制制度,堅決遏制高耗能高排放低水平項目盲目發(fā)展,推動能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變。
可見,對水泥等高耗能行業(yè)而言,節(jié)能降耗始終是大趨勢。然而,據(jù)水泥人網(wǎng)了解,水泥生產(chǎn)工藝復(fù)雜,設(shè)備眾多,要想真正的實現(xiàn)節(jié)能降耗,必須從細(xì)節(jié)處入手,對水泥全生產(chǎn)線進(jìn)行系統(tǒng)化技改升級。
以F公司的2500t/d水泥生產(chǎn)線為例,該生產(chǎn)線位于海拔2000m的云貴高原,2014年投產(chǎn),投產(chǎn)后窯產(chǎn)量在2600t/d左右,因原燃燒器使用時間久導(dǎo)致磨損嚴(yán)重,窯產(chǎn)量低(2600t/d左右),質(zhì)量不穩(wěn)定,一次風(fēng)用量(包括窯頭送煤風(fēng)機(jī)風(fēng)量)偏大,煤耗、電耗偏高,火焰調(diào)節(jié)不靈活,適應(yīng)原材料變化的能力偏弱,2017年更換為河南匯金智能裝備有限公司(以下簡稱“河南匯金”)的HJ高動能型五通道節(jié)能燃燒器后,熟料煅燒狀況大大改善。
F公司入窯煤粉工業(yè)分析見表1,入窯煤粉硫含量1.55%,0.08mm篩余細(xì)度1.9%。
02 熟料三率值、MgO含量及熟料強(qiáng)度
F公司熟料三率值:KH0.900~0.940、SM2.60~2.70、IM1.50~1.55,MgO含量4.12~4.50%。
F公司熟料中MgO含量較高,熟料結(jié)粒存在大小不均、有一部分結(jié)粒偏大而熟料內(nèi)部幾乎是半生料(見圖1),這部分沒有充分煅燒的料,f-CaO偏高,強(qiáng)度偏低。熟料強(qiáng)度:3d抗壓強(qiáng)度29~31Mpa、28d抗壓強(qiáng)度52~54Mpa。
天津院白波、陳友德教授等人經(jīng)測試發(fā)現(xiàn)石灰石中MgO的含量對熟料強(qiáng)度有一定的影響,總的趨勢是石灰石中MgO含量越高,則熟料強(qiáng)度越低。南京院教授級高級工程師、全國工程設(shè)計大師蔡玉良指出,MgO在水泥熟料礦物固溶體總量只能在1.5%~2.0%,過多的MgO導(dǎo)致熟料燒成范圍變窄,易造成窯內(nèi)結(jié)長厚窯皮、結(jié)圈、結(jié)大球等問題。
(1)原燃燒器使用時間久,磨損嚴(yán)重,窯產(chǎn)量低(2600t/d左右),質(zhì)量不穩(wěn)定。在正常生產(chǎn)時,窯電流突然下降,出現(xiàn)窯溫走低,二次風(fēng)溫偏低且波動大(1040℃~1120℃)。氨水用量從正常0.5m³/h下降到0.2m³/h,系統(tǒng)處于不正常狀態(tài),檢查燒成系統(tǒng)也沒發(fā)現(xiàn)異常情況。
(2)窯頭燃燒器推力小,煤風(fēng)混合不均勻,煤粉燃燒不充分,火力強(qiáng)度不夠,火焰不集中,有時候出現(xiàn)窯尾煙室溫度比二次風(fēng)溫還高的現(xiàn)象,熟料結(jié)粒差,出窯熟料黃心料多。
(3)火焰剛性差、燒成帶溫度分布不均,燒成帶偏長。窯筒體溫度低于250℃,窯皮長厚,現(xiàn)場測量最低有150℃。
(4)一次風(fēng)用量(包括窯頭送煤風(fēng)機(jī)風(fēng)量)偏大,入窯冷風(fēng)多,煤耗、電耗偏高。
(5)火焰調(diào)節(jié)不靈活,適應(yīng)原材料變化的能力偏弱。
(1)一次風(fēng)量(包括窯頭送煤風(fēng)機(jī)風(fēng)量)減小,入窯冷空氣量少,能夠利用更多的高溫二次風(fēng)。采用HJ高動能型五通道節(jié)能燃燒器,在保證煤粉充分燃燒的情況下可以有效減少多余一次風(fēng)進(jìn)入窯內(nèi),有利于加快煤粉著火速度。一次風(fēng)量下降,煤粉混合均勻,煅燒穩(wěn)定,降低了火焰的峰值溫度,減少NOX的產(chǎn)生,降低脫硝費(fèi)用。
(2)節(jié)電:較少的一次風(fēng)用量和窯頭送煤風(fēng)用量可以降低電耗。
(3)降低煤耗,提高熟料產(chǎn)質(zhì)量:采用較高一次風(fēng)速、較低一次風(fēng)量、大推力、大速差設(shè)計理念,能夠強(qiáng)化煤風(fēng)混合,火焰強(qiáng)度高、剛性好、穩(wěn)定性強(qiáng),使煤粉燃盡率高,能夠提高熟料產(chǎn)量,降低煤耗,提高熟料產(chǎn)質(zhì)量。
(4)調(diào)節(jié)方便、適應(yīng)性廣:燃燒器凈風(fēng)各通道安裝渦輪蝸桿調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),能夠靈活調(diào)節(jié)各風(fēng)道的截面積;同時各風(fēng)道設(shè)置調(diào)節(jié)風(fēng)量的閥門,使火焰粗細(xì)和長度可調(diào),能夠形成理想的溫度場和熱工制度,對煤質(zhì)、物料的波動變化適應(yīng)性強(qiáng),能更好地保護(hù)窯皮和耐火磚,提高窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率。
(5)燃燒器整機(jī)管層布局合理,各風(fēng)道氣體流動過程中沿程阻力系數(shù)最小。頭部零件采用螺紋連接,拆裝便捷,便于檢修和更換。
(6)售后服務(wù)好:匯金公司有技術(shù)能力過硬、責(zé)任心強(qiáng)的售后服務(wù)團(tuán)隊,能夠在甲方需要技術(shù)服務(wù)時及時到位,開展優(yōu)質(zhì)服務(wù);同時能夠有針對性地進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),并且隨時可以通過電話和微信指導(dǎo)解決生產(chǎn)技術(shù)問題。
02窯頭用HJ節(jié)能燃燒器的結(jié)構(gòu)
采用五通道四風(fēng)道結(jié)構(gòu)形式(見圖2),由外到內(nèi)依次分為:外軸流風(fēng)道(見圖2的1)、煤粉風(fēng)道(見圖2的2)、旋流風(fēng)道(見圖2的3)、渦流風(fēng)道(見圖2的4)、點(diǎn)火油槍(清焦器)通道(見圖2的5)。
外軸流風(fēng)道噴嘴采用帶有一定傾斜錐度的半圓孔結(jié)構(gòu),降低了風(fēng)阻,提高了射流強(qiáng)度,外軸流風(fēng)由間斷布置的半圓錐形孔噴射,噴出的高速風(fēng)可以充分卷吸高溫二次風(fēng)。外軸流風(fēng)道的出口面積可以無級調(diào)節(jié),進(jìn)而可以調(diào)節(jié)外軸流風(fēng)的出口風(fēng)速。
煤粉風(fēng)道設(shè)置在外軸流風(fēng)道和旋流風(fēng)道之間。在外軸流風(fēng)和旋流風(fēng)作用下煤粉迅速擴(kuò)散、快速著火燃燒;同時外軸流風(fēng)和旋流風(fēng)能夠控制煤粉在窯內(nèi)的走向和分布,可以有效調(diào)節(jié)火焰形狀和火焰溫度的分布。
旋流風(fēng)道設(shè)置在煤粉風(fēng)道的內(nèi)側(cè)。旋流風(fēng)通過多個帶錐度的半圓形螺旋槽的旋流器噴出多個高速旋流風(fēng),產(chǎn)生旋流效應(yīng),使煤粉在出燃燒器后迅速散開,降低了煤粉濃度,提高了煤粉與空氣的接觸時間和接觸面積,使煤粉能夠快速燃燒,提高了煤粉燃燒效率。旋流風(fēng)風(fēng)道的出口面積可以無級調(diào)節(jié),進(jìn)而可以調(diào)節(jié)外旋流風(fēng)的出口風(fēng)速。
渦流風(fēng)道設(shè)置在旋流風(fēng)道的內(nèi)側(cè),渦流風(fēng)由多個帶螺旋角度的旋流器噴出,通過調(diào)整軸向位移可以調(diào)整渦流風(fēng)噴出的角度,以調(diào)整火焰形狀。配合旋流風(fēng),使燃燒火焰更加集中,穩(wěn)定火焰。
圖2 HJ窯頭節(jié)能燃燒器端面結(jié)構(gòu)
(1)窯頭送煤風(fēng)機(jī):利用現(xiàn)有窯頭送煤風(fēng)機(jī),增加變頻器,采用變頻調(diào)節(jié)方式減少入窯冷風(fēng)量。風(fēng)機(jī)銘牌參數(shù):流量:95.4m3/min;壓力:39.2kpa;功率:90kw。
(2)窯頭一次風(fēng)機(jī):利用現(xiàn)有窯頭一次風(fēng)機(jī),增加變頻器,采用變頻調(diào)節(jié)減少入窯冷風(fēng)量。風(fēng)機(jī)銘牌參數(shù):流量:76.1m3/min;壓力:68.6kpa;功率:110kw。
(3)窯頭送煤管道:將原來的Φ203(外徑)*7mm改為Φ146(外徑)*8mm。
(4)更換HJ高動能型五通道節(jié)能旋渦流燃燒器。
在熟料MgO含量高的情況下,應(yīng)適當(dāng)縮短火焰,開大燃燒器內(nèi)風(fēng)(兼顧窯筒體溫度),使用“高溫爆炒”效果較好,盡量避免“小火慢燉”,防止出現(xiàn)過長火焰,使物料提前結(jié)粒而內(nèi)部煅燒不致密造成熟料強(qiáng)度降低。中國建筑材料科學(xué)研究總院王文義教授在談到高強(qiáng)熟料的配料及煅燒時指出,在阿利特形成的燒成帶,應(yīng)集中火力、高熱力強(qiáng)度、短時間完成阿利特的燒成,使阿利特晶體發(fā)育完整、尺寸較?。ㄔ?0~40μm),活性最高,強(qiáng)度最高。
F公司更換HJ高動能型五通道節(jié)能燃燒器后,在窯內(nèi)斷面上下左右的位置為(0,0),開窯后窯況穩(wěn)定,出料正常,質(zhì)量也趨于正常。外風(fēng)截面積標(biāo)尺刻度30mm,閥門開度90º,現(xiàn)場壓力表58.5kpa;內(nèi)風(fēng)截面積標(biāo)尺刻度20mm, 閥門開度90º,現(xiàn)場壓力表57.0kpa;中心風(fēng)截面積標(biāo)尺刻度5mm,閥門開度20°,現(xiàn)場壓力表12.0kpa(見圖3)。但窯皮稍微偏長,因此做了以下調(diào)整:
(1)根據(jù)窯皮狀況,及時調(diào)整燃燒器位置:左右向偏空位置調(diào)整200mm、上下向偏上位置調(diào)整20mm(見圖4),調(diào)整后經(jīng)過兩天時間,窯皮恢復(fù)正常,整個系統(tǒng)也恢復(fù)正常。
F公司的回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ4*60m,原設(shè)計產(chǎn)量2500t/d, 實際窯產(chǎn)量提高到2850t/d。窯產(chǎn)量提高后必然會導(dǎo)致窯內(nèi)物料填充率升高,壓縮了窯內(nèi)燃燒空間,同時在高溫風(fēng)機(jī)拉風(fēng)和三次風(fēng)開度不變的情況下,相當(dāng)于增大了窯內(nèi)風(fēng)速。窯速過慢、窯內(nèi)物料填充率升高,減少了物料與高溫氣體的接觸面積,降低了傳熱效率,使窯物料受熱不均勻,增加了結(jié)厚窯皮的幾率,出窯熟料不致密,粒徑兩極分化,影響熟料質(zhì)量。F公司更換HJ高動能型五通道節(jié)能燃燒器后,熟料煅燒能力明細(xì)增強(qiáng),燒成帶溫度較高,具備提高窯速的條件,窯速由原來的4.0 r/min提高到4.20r/min, 增加了物料與高溫氣體的接觸面積,提高了傳熱效率,使窯物料受熱更加均勻,減小了結(jié)厚窯皮的幾率,出窯熟料結(jié)構(gòu)致密,熟料質(zhì)量得到明顯改善、產(chǎn)量提高到3000t/d。
圖3 HJ節(jié)能燃燒器現(xiàn)場壓力表
圖6 更換燃燒器后的熟料外觀
在熟料三率值、原料成分和煤粉各項指標(biāo)保持基本不變的情況下,使用HJ節(jié)能燃燒器后,熟料產(chǎn)量由原來2600t/d左右提高并穩(wěn)定在2800t/d,窯皮長20m左右,熟料3d抗壓強(qiáng)度由29~31Mpa提高到>32Mpa,28d抗壓強(qiáng)度由52~54Mpa提高到>55Mpa,標(biāo)準(zhǔn)煤耗由115 kg/t降低到112.0 kg/t,節(jié)能效果顯著(目前仍在繼續(xù)正常運(yùn)行)。
秉持“專注水泥行業(yè)戰(zhàn)略服務(wù)商”的企業(yè)愿景,未來,匯金智能裝備將始終保持匠心專注,以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為市場觸點(diǎn),以良好服務(wù)為重要保障,堅持以客戶為中心,不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,為客戶品牌持續(xù)賦能,致力于水泥行業(yè)綠色變革,為實現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)不斷貢獻(xiàn)力量!
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