天寒地凍的日子,北方多區(qū)域已經(jīng)開始停窯放假,南方區(qū)域也出現(xiàn)多雨潮冷的天氣,寒冷、潮濕對水泥生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備大窯的保養(yǎng)極為不利。
盤點水泥行業(yè)曾裂過的窯,讓人不寒而栗。遺憾的是,因為各種各樣的原因大部分事故都缺乏系統(tǒng)的分析資料。據(jù)水泥人網(wǎng)不完全統(tǒng)計,近年來,國內(nèi)連續(xù)發(fā)生數(shù)十起水泥窯體斷裂事故,給各大水泥企業(yè)造成了較大的經(jīng)濟損失。
2021年12月,山東某水泥企業(yè)Φ4.0×60m,2500t/d生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯窯體斷裂。
2021年1月,陜西某水泥企業(yè)Φ4.0×60m,2500t/d生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯窯體裂縫。
2020年9月,福建某水泥企業(yè)Φ4.8×74m,5500t/d生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯窯體裂縫。
2018年1月,山西某水泥企業(yè)φ4.8×72m,4500t/d生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯斷裂成三段。
新疆某水泥廠,Φ3.0m×45m、700t/d預(yù)分解窯,1981年6月投產(chǎn),每次換磚都能發(fā)現(xiàn)0.2mm~0.7mm厚的腐蝕層,1987年大齒輪處筒體出現(xiàn)700mm長的裂縫。
新疆水泥廠,Φ3.0m×48m、800t/d預(yù)分解窯,1983年投產(chǎn),1989年窯過渡帶大齒輪附近出現(xiàn)窯筒體開裂。
冀東水泥廠,Φ4.7m×74m、4000t/d預(yù)分解窯,1983年11月投產(chǎn),1988年2月發(fā)現(xiàn)窯筒體距窯口31.6m處冒灰,檢查發(fā)現(xiàn)有多條裂縫。
新疆水泥廠,Φ4.0m×43m、2000t/d預(yù)分解窯,1992年投產(chǎn),2008年1月發(fā)生自二檔輪帶至窯尾節(jié)處窯體斷裂、窯尾節(jié)掉下窯臺的重大事故。
2013年以后,又相繼發(fā)生了多起窯筒體斷裂的惡性事故,現(xiàn)場慘不忍睹。
上述這些事故很難說是設(shè)備制造廠選材不當(dāng)造成的,也很難排除原料中有害成分對窯筒體的腐蝕影響,鋼材在使用中變質(zhì)的可能性也有,操作人員的操作不當(dāng)也存在。而這些對于水泥企業(yè)均屬重大設(shè)備事故,無論是裂縫還是窯斷裂,對于企業(yè)而言都是不小的損失。
有企業(yè)相關(guān)人員提出,企業(yè)窯體裂縫了,主要原因不是員工沒有維護到位, 而是領(lǐng)導(dǎo)為了生產(chǎn),不愿意換設(shè)備,停的時間長了也不好,只能搶修,秋冬季寒冷天氣,筒體溫度沒降下來之前,必須要慢轉(zhuǎn),但是領(lǐng)導(dǎo)為了搶修時間,沒有慢轉(zhuǎn),使得輪帶與筒體硬對硬的拉扯,導(dǎo)致窯體撕裂。
以2021年1月陜西某企業(yè)的窯裂事故為例,窯筒體從二檔縱向開裂到一檔。一二檔窯里面有窯皮和窯磚保護筒體,所以被有害元素長期腐蝕以及中控員錯誤操作的可能性不大;急停的可能性也只能是在窯系統(tǒng)突然斷電,或是系統(tǒng)電機、傳動系統(tǒng)出了故障才有可能發(fā)生。
應(yīng)力集中的原因
窯體突然裂縫或斷裂更多可能是應(yīng)力集中的原因。所謂應(yīng)力集中是指物體中應(yīng)力局部增高的現(xiàn)象,一般出現(xiàn)在物體形狀急劇變化的地方,如缺口、孔洞、溝槽以及有剛性約束處。應(yīng)力集中能使物體產(chǎn)生疲勞裂紋,也能使脆性材料制成的零件發(fā)生靜載斷裂。
窯體鋼板材料的原因
筒體制造過程中存在宏觀的、肉眼可見的裂紋,理論上工程材料中的各種缺陷可近似地看作裂紋,裂紋起裂的原因有以下幾種:在機械應(yīng)力、熱應(yīng)力和腐蝕氣體環(huán)境下出現(xiàn)低應(yīng)力斷裂問題;再有就是為了工程方面的需要,裂紋的結(jié)構(gòu)被硤壞;在—定載荷下,可允許結(jié)構(gòu)含有多大裂紋;在結(jié)構(gòu)裂紋和結(jié)構(gòu)工作條件—定的情況下,結(jié)構(gòu)還有多長的壽命。從鋼材本身來看,我國雖是鋼鐵大國,卻一直奮斗在變成鋼鐵強國的路上。
維護不當(dāng)?shù)脑?/span>
此前山西某企業(yè)窯筒體斷裂,有分析原因稱是因停窯時天氣太冷,窯筒體冷縮被“凍裂”。福建某企業(yè)窯筒體斷裂,又有說因天氣潮濕,窯體被腐蝕。于是行業(yè)內(nèi)給大窯穿“棉襖”的,給大窯“搭涼棚,打雨傘”的層出不窮。
部分窯體、輪帶在運轉(zhuǎn)一段時間后發(fā)現(xiàn)孔洞,只好停下堆焊,但稍加打磨,就發(fā)現(xiàn)孔洞越磨越深。托輪上的故障就更不足為奇,不知道有多少窯因瓦溫過高而花費大量財力與時間。致于前、后窯口的密封,很難滿足不漏風(fēng)的要求,稱“十窯九漏”,也并不夸張。
正常生產(chǎn)時段的臨時性“停窯”對水泥生產(chǎn)企業(yè)而言是“重大事件”,回轉(zhuǎn)窯因發(fā)生故障而停窯,一般來說經(jīng)濟損失都較大,以5000t/d熟料生產(chǎn)線為例,停窯一日損失就達兩百多萬。這還不包括企業(yè)管理費用和設(shè)備折舊費用。
相關(guān)行業(yè)人士表示,任何停機和開機,都會導(dǎo)致溫度的大幅度波動,進而影響耐火磚的使用,嚴重時甚至導(dǎo)致耐火磚爆頭、開裂,造成“紅窯”事故。而且,頻繁開停設(shè)備,對設(shè)備的損耗遠遠大于連續(xù)開機運行,每次的啟動都對設(shè)備的磨損,電氣控制設(shè)施的沖擊,以至于埋下隱患。
“紅窯”事故。就是窯筒體鋼板被燒紅了,直接原因為窯內(nèi)溫度失控,間接原因可能是窯內(nèi)耐火磚較薄或脫落導(dǎo)致。所以要盡量避免發(fā)生各類事故和故障,以減少停窯的次數(shù)和時間,這對穩(wěn)定窯的熱工制度,提高熟料的產(chǎn)量、質(zhì)量,減少檢修勞動強度,增加經(jīng)濟效益都有重要的意義。
也就是說,制定恰到好處的檢修計劃、對耐火磚、窯皮厚度的有效監(jiān)控是避免“紅窯”事故最直接的辦法。但是,傳統(tǒng)水泥生產(chǎn)企業(yè)全年無休,加班加點的生產(chǎn)水泥,出現(xiàn)水泥窯被燒紅的情況較為常見。在水泥企業(yè)窯筒體溫度過高失控的情況下,部分“經(jīng)驗人士”通常采用緊急處理辦法,也就是用水槍直接給窯筒體噴水降溫。
據(jù)專業(yè)人士介紹,導(dǎo)致水泥窯筒體局部溫度過高的原因或因窯磚變薄。窯磚變薄嚴重的會導(dǎo)致筒體本身鋼板受熱變紅,若此時通過噴水降溫,操作不慎嚴重的會發(fā)生窯體爆裂事故。
所以,窯筒體過熱時采取噴水降溫的方式是各企業(yè)嚴格禁止的,如果已經(jīng)出現(xiàn)局部溫度過高或燒紅,無法在窯運轉(zhuǎn)的情況下降溫的情況,需要緊急停窯,降溫、換磚、挖補或更換部分窯筒體。
相對較嚴重的情況下也可能出現(xiàn)筒體局部嚴重變形,無法砌筑耐火磚。更嚴重的比如出現(xiàn)裂紋,裂縫或者燒透了,出現(xiàn)“大洞”,無法通過上述方法修復(fù)的,就只能選擇更換部分窯筒體了。
水泥人網(wǎng)曾報道過一例與此類似的窯體裂縫緊急修復(fù)的案例。當(dāng)工程師給出內(nèi)外同補方案時,企業(yè)相關(guān)負責(zé)人仍堅持僅從外部緊急修復(fù),且表示待年底停窯檢修時再換掉全部窯磚和裂縫處筒體。
相關(guān)行業(yè)專家表示,這種修補的方法,只是臨時恢復(fù)生產(chǎn)的措施,不會堅持很長時間,內(nèi)部窯磚不換,假以時日窯體可能還會再次出現(xiàn)問題。
通常一條正常運轉(zhuǎn)的窯筒體的壽命在40年左右。近兩年發(fā)生斷裂的窯體均不到這個年份。之所以出現(xiàn)壽命不足,未老先裂的窯體與窯運轉(zhuǎn)不規(guī)律、超負荷運轉(zhuǎn)、紅窯不停、中心線偏離運轉(zhuǎn)蹩頸、物料中有害元素侵蝕脆化變薄,以及應(yīng)力集中與疲勞運轉(zhuǎn)等不無關(guān)系。小編不禁要問,窯裂之癥,何藥解?窯裂之痛,何時休?