日前,工信部印發(fā)《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》,提出十四五期間要加強環(huán)保、能耗等要素約束,穩(wěn)步實施水泥行業(yè)超低排放改造,實現(xiàn)水泥等重點行業(yè)主要污染物排放強度降低10%的主要目標。與此同時,水泥相關(guān)技術(shù)與裝備的升級備受關(guān)注。
其中,燃燒器作為熟料燒成系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,其對燒成系統(tǒng)熟料產(chǎn)量的高低、質(zhì)量的優(yōu)劣、熱耗的高低、污染物排放的高低以及耐火磚壽命的長短等,均具有決定性影響,被各大水泥企業(yè)列入檢修期技改的關(guān)鍵設(shè)備之一。
此前,山東某水泥企業(yè)在對國內(nèi)燃燒器市場進行充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,和原武漢理工大學(xué)硅酸鹽材料工程教育部重點實驗室的下屬單位——武漢祥焱科技有限責(zé)任公司(以下簡稱“武漢祥焱”)達成合作,采用武漢祥焱EPIC系列品牌回轉(zhuǎn)窯燃燒器對其原有的燃燒器系統(tǒng)進行了節(jié)能改造,以達到節(jié)能、提產(chǎn)、增效的目的。
達成合作后,武漢祥焱第一時間派出相關(guān)技術(shù)人員對該水泥企業(yè)進行現(xiàn)場考察與相關(guān)安裝調(diào)試工作,經(jīng)前期考察,武漢祥焱根據(jù)該企業(yè)的水泥窯窯況,采用雙風(fēng)機控制風(fēng)道壓力,燃燒器使用齒槽內(nèi)風(fēng),現(xiàn)場機械表壓如下:
然而,要使回轉(zhuǎn)窯達到最佳的優(yōu)質(zhì)、低耗、高效、環(huán)保的效果,不僅要配置優(yōu)質(zhì)的燃燒器,更要掌握燃燒器正確的使用方法(越是優(yōu)質(zhì)高效的燃燒器,在不會使用的情況下往往其破壞力更大),為此,武漢祥焱技術(shù)人員對該水泥企業(yè)燃燒器各階段壓力進行了詳細的測試,具體測試結(jié)果如下:
點火期間
點火時,外風(fēng)800-1500pa,內(nèi)風(fēng)500-1000pa,隨著用油量增加,可酌情調(diào)整內(nèi)外風(fēng)壓力,控制火焰形狀,不過于發(fā)飄搖擺就行,攜帶煤粉燃燒時,此時窯內(nèi)溫度較低,攜帶煤粉量一般0.5-1噸,煤風(fēng)建議外排,煤風(fēng)壓力保證煤粉輸送順暢盡可能用小,內(nèi)外風(fēng)在保障火焰形狀下也盡可能小,避免火焰脫節(jié)吹滅現(xiàn)象,隨著用煤量增加,在保障正常火焰形狀情況下直到投產(chǎn)前,外風(fēng)30000pa以內(nèi),拉法基內(nèi)風(fēng)16000pa以內(nèi),間隙內(nèi)風(fēng)30000pa以內(nèi),中心風(fēng)全關(guān),冷卻風(fēng)全關(guān)。
投產(chǎn)期間
滿產(chǎn)時,齒槽內(nèi)風(fēng)推薦使用壓力30kpa,最大使用壓力35kpa,外風(fēng)推薦使用壓力55kpa,最大使用壓力65kpa;投料期間,二次風(fēng)溫低于1000℃,中心風(fēng)全關(guān),高于1000℃,現(xiàn)場表壓壓力控制在5000pa以內(nèi);冷卻風(fēng)在滿產(chǎn)后開啟,2000-3000pa壓力即可。
煅燒情況
現(xiàn)階段熟料日產(chǎn)量6200t/T左右,KH:0.90左右,N:2.65左右 ,P:1.35左右,游離鈣目前硅率稍偏高,部分存在跑點,現(xiàn)配料在優(yōu)化當(dāng)中,從目前系統(tǒng)負壓分布看,預(yù)熱器下半段阻力偏大,高溫風(fēng)機限制,煅燒中還是存在拉風(fēng)不足系統(tǒng)缺氧現(xiàn)象,其會限制加產(chǎn)上限。
從熟料全分析看,該廠SO3含量0.4左右,K2O含量0.6左右,Na2O含量0.15左右,硫堿比0.55,稍偏低,MgO現(xiàn)階段4.5左右偏高,目前已知有害成分堿鎂含量稍偏高,結(jié)合現(xiàn)階段配料看, 鐵含量不宜太高,鐵過高易于和有害成分形成低溫共融物,造成提前液相,窯內(nèi)易結(jié)窯圈浮窯皮,結(jié)粒偏大窯內(nèi)燒不透現(xiàn)象,同時降低液相反應(yīng)熟料表面張力,使結(jié)粒不致密。
現(xiàn)燒成帶末端及45米處硫堿窯皮在掉落變薄,除圈期間,頭煤不宜頂太多,適量即可,盡量提高尾煤用量,以便控制窯內(nèi)氛圍。
針對上述燃燒器各階段的現(xiàn)場壓力測試情況,武漢祥焱提出了以下建議:
1、建議一線正常煅燒時,用拉法基通道,外風(fēng)控制60000pa,內(nèi)風(fēng)30000pa,最高不要超過35000pa.防止火焰過于粗短,造成燒成帶過短,結(jié)粒偏大,游離鈣跑點,對熟料品質(zhì)有影響,同時防止火焰出現(xiàn)陡峭峰值,損壞窯籿;
2、燃燒器現(xiàn)配有冷卻風(fēng)道,在很大程度上能降低頭部結(jié)焦程度,但不能保證完全杜絕結(jié)焦,建議使用清焦器,端面每班至少清理一次;
3、在停窯時,外冷卻風(fēng)需保持開啟,壓力控制3000pa,外風(fēng)10000pa,防止煤管損壞變形;
4、窯內(nèi)結(jié)厚窯皮主要還是和還原或微還原煅燒氛圍有關(guān)系,建議加完頭煤過一個半小時查看熟料,做還原氣氛偵測,及時做燒成調(diào)整;
5、在除窯圈時,首先保證窯內(nèi)處在氧化環(huán)境,一定不能出現(xiàn)還原氛圍,在操作煤管時,煤管伸進窯內(nèi)時,頭部稍抬,內(nèi)風(fēng)減小外風(fēng)增大,拉出窯外時,內(nèi)風(fēng)增大,外風(fēng)減小,頭部下壓。頭部進窯控制2H,拉出控制3-4 小時,冷熱交替,直到圈變薄掉落;
6、開窯時,為防止?jié)q長厚窯皮,可在停窯前一到兩天提高生料硅率,降低熟料易燒性,同時,在投料時,減小窯內(nèi)拉風(fēng),窯速快提,頭煤不要頂太多,防止物料燒融,盡快提高窯前溫度,使火焰回縮至窯頭;
7、開窯時,烘窯時間過長,窯內(nèi)沒有生料時,窯內(nèi)煤灰過多,可提前預(yù)投料,將煤灰?guī)С鲆徊糠?,降低圈根或窯圈形成機會。
在武漢祥焱多位技術(shù)人員的專業(yè)服務(wù)下,該水泥企業(yè)不論是在點火調(diào)試生產(chǎn),還是現(xiàn)場技術(shù)交流培訓(xùn)上都取得了圓滿的成功,尤其是其水泥窯對物料的適應(yīng)能力顯著加強,熟料強度提高,熟料工序電耗、標煤耗都有所下降。
服務(wù)行業(yè)20余年來,武漢祥焱憑借其技術(shù)優(yōu)勢以及專業(yè)認真的從業(yè)態(tài)度,在水泥行業(yè)廣受贊譽,目前已經(jīng)與金隅冀東、華潤水泥、華新水泥、山水集團、拉法基豪瑞集團、海德堡集團等多家水泥集團達成了深度合作,在低氮排放,強化煅燒,抗物流波動等諸多生產(chǎn)的實際需求方面,達到國際技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。是國內(nèi)同行業(yè)中唯一可以執(zhí)行拉法基歐洲壓力測試標準的全球供應(yīng)商。
相關(guān)咨詢請聯(lián)系:
邱總:17319321696
吳總:13554418686