新型干法水泥熟料煅燒需要的原燃材料石灰質(zhì)(石灰石)、硅質(zhì)(砂巖、煤矸石)、鐵質(zhì)(鉛鋅渣)原料及原煤中都含有或多或少的硫成分,煅燒過程中產(chǎn)生的SO2是大氣主要污染物因素之一。所以,在熟料煅燒過程中,控制SO2排放量是一項重要工作。我公司原燃材料的化學分析見表1和表2。
表1 原料的化學成分%
表2 煤矸石和原煤(無煙煤與煙煤比例為1∶1)的工業(yè)分析
1)窯頭和分解爐用煤量取決于生料喂料量,系統(tǒng)風量取決于用煤量,窯速與喂料量同步,更取決于窯內(nèi)物料的煅燒狀況。所以,風、煤、料和窯速既相互關聯(lián),又相互制約。對于一定的喂料量,頭、尾煤少了,物料預燒不好,燒成帶溫度提不起來,容易跑生料;煤多了,系統(tǒng)溫度太高,物料易被過燒,窯內(nèi)容易產(chǎn)生結圈、結蛋,預熱器系統(tǒng)容易形成結皮和堵塞,煤粉不完全燃燒產(chǎn)生SO2;風少了,煤粉燃燒不完全,系統(tǒng)溫度低,在這種情況下再多加煤,溫度還是提不起來,CO含量增加,產(chǎn)生大量的SO2。在風、煤、料一定的情況下,窯速太快生料黑影就逼近窯頭,易跑生料;窯速太慢,則窯內(nèi)料層厚,生料預燒不好,窯內(nèi)通風不好,容易產(chǎn)生短火急燒形成黃心熟料,熟料f-CaO含量高。為此,風、煤、料和窯速的合理匹配是穩(wěn)定燒成系統(tǒng)熱工制度、提高窯的快轉(zhuǎn)率和系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)率以及窯產(chǎn)量高、熟料質(zhì)量好、煤耗低的關鍵所在。
2)系統(tǒng)塌料引起的SO2超標。預熱器系統(tǒng)塌料,系統(tǒng)風斷路,造成煤在缺氧的情況下,燃燒慢或者不燃燒,SO2瞬間濃度高達1000mg/Nm3,這時需要快速將喂料量減到80%,拉風量不減,篦冷機(第三代)1、2段各推快1~2次/min,讓煤粉盡快充分燃燒,SO2會在10min內(nèi)降至100mg/Nm3左右。需要注意在SO2降低的同時,NOx會提高,需提前增加氨水噴入量,避免NOx超標。
3)原煤發(fā)熱量比日常低或為提高溫度而多加煤(分解爐加煤溫度也不升高),原煤發(fā)熱量比日常偏低時,因為拉風量、喂料量正常的情況下,煤粉燃燒不好,會出現(xiàn)分解爐喂煤越多,出口溫度越低的現(xiàn)象,這時減煤分解爐出口溫度反而會升高,就說明分解爐煤加多了,相對SO2會升高,NOx會偏低。遇到這種情況就需要減產(chǎn)煅燒,減產(chǎn)不減風,相對拉風偏大,SO2排放量會逐漸降低。
4)煤秤下煤不穩(wěn),會出現(xiàn)煤粉燃燒一股一股的現(xiàn)象,拉風量和喂料量是穩(wěn)定的,煤粉的燃燒同樣會出現(xiàn)有時偏多的現(xiàn)象,SO2高低波動,甚至出現(xiàn)超標的現(xiàn)象。
5)分解爐出口溫度控制偏低(860℃以下),煤粉因燃燒不完全,同樣會出現(xiàn)SO2翻倍偏高的現(xiàn)象。這時也需要降低喂料量至80%,待分解爐出口溫度升至880℃以上,穩(wěn)定煤粉燃燒所需的溫度后方可恢復投料量。所以,要把分解爐出口溫度控制在880~890℃,特別是煤質(zhì)波動時要穩(wěn)定分解爐出口溫度,一般煅燒過程中SO2波動都是煤粉沒有燃燒完全所致。
3、硫堿比失調(diào)的影響
水泥熟料硫堿比的正常范圍在0.8~0.9,如果硫堿比小于1,則堿含量高,揮發(fā)性化合物在回轉(zhuǎn)窯和預熱器之間會不斷地循環(huán)富集,影響窯的煅燒,降低熟料質(zhì)量;如果硫堿比大于1,則硫含量較高,過多的氯離子和硫酸根離子會與鈣反應生成氯化鈣和硫酸鈣等物質(zhì),使熟料的鈣含量減少,不但降低熟料硅酸鹽礦物成分,降低熟料強度,還會增加SO2的排放量,SO2會提高10~20mg/Nm3。
4、工藝布置的影響
1)煤磨在窯尾布置的,要在高溫風機出口取熱風,一般要取高溫風機出口風量的10%,也就是說煤粉制備可以吸收10%的SO2排放量,所以,我公司煤磨運行比避峰停機期間SO2降低30~40mg/Nm3。
2)生料磨(中卸球磨、立磨和輥壓機)。立磨一般需要噴水10~15t/h來穩(wěn)定磨盤上的料層,可以減少SO2排放量,在控制SO2排放方面,立磨比中卸球磨和輥壓機終粉磨占優(yōu)勢。我公司生料輥壓機終粉磨沒有這個優(yōu)勢,就在高溫風機出口管道用霧化噴槍噴水2~4t/h,SO2同樣可以降低30~40mg/Nm3。
3)窯尾系統(tǒng)的控制。高溫風機出口廢氣盡量全部通過生料磨,廢氣中的SO2通過生料中的CaO進行脫硫,但是高溫風機出口廢氣都通過生料磨,應考慮是否會影響窯系統(tǒng)的通風。我公司就存在這樣的問題,通過增濕塔或旁路放一部分風(閥門開15%),高溫風機頻率(39Hz→38 Hz)和電流(130A→120A)下降,系統(tǒng)負壓減小,C1溫度上升,SO2降低,這就說明系統(tǒng)拉風通暢,煤粉燃燒完全,窯況良好,NOx在可控的情況下會偏高。廢氣通過生料磨和旁路放風是需要平衡的,通過適當?shù)恼{(diào)節(jié)旁路放風閥門開度(15%左右)可以減少SO2的排放量。
4)分解爐煤粉的燃燒。分解爐煤粉燃燒也是控制SO2排放量的關鍵,前面提到煤粉是否完全燃燒,直接影響SO2排放量。我公司分解爐喂煤是直管式,考慮到煤粉成股入分解爐內(nèi),短時間內(nèi)不易散開,把原來直管式喂煤改成了旋流式喂煤;原來的4根煤管改為6根煤管,煤粉分散多點入分解爐,有利于煤粉燃燒和燃盡。
5、其他脫硫措施
我公司除通過采取工藝操作措施以外,還采用以下脫硫措施。1)高溫風機出口處增設噴槍9根(多點噴入避免濕底),用工業(yè)小蘇打溶液2t/h,0.08%的濃度,即可降低SO2排放量50mg/Nm3左右。
2)窯尾回灰直接入窯。窯尾回灰中的CaO一般為45%左右,比生料中的CaO高3%,更有利于脫硫,約35t/h熱回灰直接入窯,還可以降低入庫再入窯的循環(huán)電耗,通過實踐,窯尾回灰直接入窯也可以降低SO2 排放量30mg/Nm3左右。
3)啟用增濕塔噴水設施。當生料輥壓機避峰或故障停機時,要立即啟用增濕塔噴水設施,廢氣全部通過增濕塔。實踐證明50m3/h的噴水量可以降低SO2排放量100mg/m3左右。生料輥壓機正常生產(chǎn)期間,若SO2排放偏高,可以將入生料輥壓機冷風閥開至98%,確保生料輥壓機供風量,增濕塔閥門開至30%,開啟增濕塔噴水(20m3/h),SO2排放量能降低 80mg/Nm3左右。
6、結束語
我公司在現(xiàn)有原燃材料的基礎上,通過改善工藝操作和增設脫硫設施等方式,將生產(chǎn)中SO2的排放量穩(wěn)定在100mg/m3左右,滿足了排放要求(≤200mg/m3)。