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2016-07-15 13:32:57 來源:水泥人網(wǎng)

四川JG?2500t/d生產(chǎn)線熱工標(biāo)定與降耗分析

水泥人網(wǎng)】1前言

四川JG水泥有限公司2500t/d新型干法預(yù)分解窯生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)主要由五級單列旋風(fēng)預(yù)熱器、CDC 型分解爐、Φ4m×60m 回轉(zhuǎn)窯,三代充氣梁篦式冷卻機組成。自投產(chǎn)以來,熱工制度較為穩(wěn)定,但存在熟料燒成能耗偏高的問題。為了找到出現(xiàn)能耗高的原因和改進方向,四川JG水泥有限公司和西南科技大學(xué)共同對該生產(chǎn)線進行了綜合的熱工標(biāo)定檢測。

2熱工標(biāo)定數(shù)據(jù)及分析

熱工檢測方法與數(shù)據(jù)處理按照《JC/T 733-2007水泥回轉(zhuǎn)窯熱平衡測定方法》和《GBT26281-2010水泥回轉(zhuǎn)窯熱平衡、熱效率、綜合能耗計算方法》進行。

2.1熟料產(chǎn)量及熱耗

標(biāo)定期間入窯生料斗提電流122A,投料量為220 t/h,折合熟料臺時產(chǎn)量為122.2 t/h,日產(chǎn)量2933 t,已達到并超過設(shè)計能力;該生產(chǎn)線平均用煤量為18.354 t/h,折合標(biāo)準(zhǔn)煤耗119.1 kg/t。熟料單位燒成熱耗偏高,達3486.2kJ/kg,與國內(nèi)同類型同規(guī)格生產(chǎn)線的先進水平3100 kJ/kg[1]相比,差距較大。

2.2系統(tǒng)的熱損失

該生產(chǎn)線熟料形成熱占主要支出熱耗的46.75%。而要進一步降低燒成熱耗應(yīng)著手降低剩余53.25%的支出熱耗。其中,預(yù)熱器出口廢氣帶走熱、系統(tǒng)表面散熱、機械不完全燃燒熱、AQC帶走熱及熟料帶走熱分別占18.39%、10.54%、5.15%、10.57%、3.63%,是影響熟料燒成熱耗的主要原因。

(1)預(yù)熱器出口廢氣帶走的熱損失占熱耗能量的17%~22%,是預(yù)分解窯熱損失中最大項目,主要由廢氣量和廢氣溫度決定。該生產(chǎn)線預(yù)熱器出口總廢氣量187970 Nm3/h,較高,單位熟料2.23 kg/kg.cl,而國內(nèi)現(xiàn)有預(yù)分解窯優(yōu)秀參數(shù)為1.96 kg/kg.cl。SCJG廠預(yù)熱器C1出口溫度294℃的,較其它廠家較低,溫度指標(biāo)相對較好。系統(tǒng)漏風(fēng)量0.16 kg/kg.cl,表明漏風(fēng)量略高。

(2)機械不完全燃燒及熟料帶走熱分別占熱耗的5.15%和3.63%,是帶走熱的較大部分,也是降耗的最直接有效的一部分。理論上認(rèn)為熟料中的燒失量為煤粉中未完全燃燒的碳,碳的熱值按照33874kj/kg計算,我廠熟料燒失量0.56%,帶出的熱量高達188kj/kg。

出篦冷機熟料溫度越高,帶走熱量越多,并且此部分熱量不可回收,既影響熟料質(zhì)量又增加熱耗。據(jù)估計,溫度下降10℃,熱耗約可降低8kj/kgcl。標(biāo)定期間出冷卻機熟料溫度較高,平均為160℃,表明熟料冷卻不好。

(3)系統(tǒng)散熱以回轉(zhuǎn)窯最大,以下依次為預(yù)熱器、三次風(fēng)管、分解爐、冷卻機,其中回轉(zhuǎn)窯、預(yù)熱器兩者散熱損失之和要占系統(tǒng)總散熱量的70%左右。除去二者的外表面積較大的原因外,設(shè)備的表面溫度較高也不容忽視,特別是回轉(zhuǎn)窯。標(biāo)定期間回轉(zhuǎn)窯局部表面溫度高達380℃,系統(tǒng)散熱損失達384 kJ/kg.cl。

2.3預(yù)熱器系統(tǒng)與分解爐

預(yù)熱器出口負(fù)壓達5650Pa,高溫風(fēng)機單位熟料拉風(fēng)量2.23kg/kg cl,較高,主要原因在于系統(tǒng)燒成熱耗偏大,煤用量較大,增加了大量的煙氣。據(jù)估算,如果熱耗降低10%,煙氣量將降低約8%(考慮一定的空氣過剩系數(shù)),C1出口壓力可降低約500Pa[4]。C1出口粉塵濃度含量平均高達147Nm3/h,C1分離效率較低。C2~C3溫差較小,平均50℃,換熱效果較差,較好的換熱溫差應(yīng)該在150℃左右。C5錐部負(fù)壓波動大,分解爐出口的鵝頸管可能存在積料,影響C5的工作狀況及換熱效率。

2.4窯系統(tǒng)

該生產(chǎn)線入窯二次風(fēng)溫 (957℃) 與入爐三次風(fēng)溫( 850℃) 都非常低。根據(jù)筒掃也可看出,窯頭窯皮偏長,達到了28m左右,導(dǎo)致窯內(nèi)冷卻帶偏長。窯尾部也有8m較厚的窯皮,燃燒器工作不良,外風(fēng)風(fēng)速慢,卷攜二次風(fēng)的能力不強,與旋流風(fēng)配合性較差,導(dǎo)致煤粉燃燒較慢,火力不集中,熟料的燒失量也達到0.4~0.7%。

2.5 篦冷機及AQC鍋爐系統(tǒng)

冷氣機冷卻效果較差。主要原因在于篦冷機風(fēng)機鼓入風(fēng)量不足,單位熟料鼓入空氣量2.24kg/kg.cl,較低,一般三代篦冷機單位配風(fēng)量為2.5~2.8kg/kg.cl,是同類型各廠相中最小的。且篦冷機風(fēng)機一段鼓入風(fēng)量89059Nm3/h,二段鼓入風(fēng)量123092Nm3/h一段風(fēng)量遠遠滿足不了18.35t/h煤粉燃燒所需的111130Nm3/h空氣,加之AQC拉取了83171Nm3/h,425℃的高溫空氣,導(dǎo)致了二三次風(fēng)向篦冷機二段拉取了大量的冷空氣,直接降低了二三次風(fēng)溫,增加了系統(tǒng)的熱耗。在篦冷機高溫段鼓入風(fēng)量不足的情況下,窯頭排風(fēng)機和窯尾高溫風(fēng)機也將出現(xiàn)搶風(fēng)的現(xiàn)象,造成高溫風(fēng)機轉(zhuǎn)速偏高,電流高(735rpm、131~135A)。

3節(jié)能降耗可行性的措施

提高二三次風(fēng)溫,降低熟料出冷卻機溫度

建議增大充氣梁風(fēng)機的壓頭及風(fēng)量,保證一段熟料的急冷和窯爐的熱風(fēng)供應(yīng)。增大一段的篦下壓力,進行厚料層操作,提高二三次風(fēng)溫,降低燒成熱耗。

減少不完全燃燒熱損失

應(yīng)及時調(diào)整內(nèi)、外風(fēng)比例,提高火焰剛度,保證熟料煅燒。此外,還應(yīng)合理控制煤粉質(zhì)量指標(biāo),適當(dāng)提高煤粉細度,并減少漏風(fēng)、改善窯內(nèi)通風(fēng),穩(wěn)定窯內(nèi)熱工制度,使煤粉充分燃燒。

調(diào)整AQC的取風(fēng)

加大了篦冷機一段風(fēng)壓和風(fēng)量,提高二三次風(fēng)溫,降低AQC的取風(fēng)溫度,適當(dāng)增加AQC的拉風(fēng)量。其次AQC鍋爐的阻力偏大,達到了800Pa,出口溫度偏高,達到120℃,應(yīng)及時檢查鍋爐是否積灰嚴(yán)重,提高換熱效率和發(fā)電量。

提高預(yù)熱器分離和換熱效率

檢查C1內(nèi)筒高度、有無脫落等情況,找到C1旋風(fēng)筒分離效率的低的原因,是當(dāng)務(wù)之急。其次,C2~C3溫差較低,C5錐部負(fù)壓波動大,也是當(dāng)前亟待解決的問題,建議檢查C3撒料板工作狀況,C5錐部及翻板閥有無漏風(fēng)等情況。

4 結(jié)論

通過對四川JG 預(yù)分解窯系統(tǒng)現(xiàn)場熱工標(biāo)定數(shù)據(jù)的分析,表明燒成系統(tǒng)主機設(shè)備運行情況正常,但與國內(nèi)同類型同規(guī)格生產(chǎn)線相比,其熟料煅燒熱耗相對較高,部分設(shè)備需更換或改造,操作參數(shù)仍有待改進,具有較大節(jié)能降耗的潛力。

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