摘要:大風(fēng)機(jī)風(fēng)葉在中盤與軸盤連接法蘭出現(xiàn)這么大的裂紋,國內(nèi)比較少見,風(fēng)機(jī)廠如果能充分考慮風(fēng)葉中盤的抗疲勞強(qiáng)度及安全系數(shù),改進(jìn)加工工藝,和在出廠前對(duì)焊縫作探傷檢查就有可能避免此種情況的發(fā)生。
1 存在的問題
我公司現(xiàn)有兩條2500t/d熟料生產(chǎn)線,一線投產(chǎn)時(shí)間為2006年12月23日, 二線投產(chǎn)時(shí)間為2008年5月13日。一線的尾排風(fēng)機(jī)為浙江某廠生產(chǎn),型號(hào)為Y4-73No.28D,處理風(fēng)量480000m3/h,全壓為1 800Pa,轉(zhuǎn)速593 r/min,電機(jī)功率400kW 。在一線生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)尾排風(fēng)機(jī)能力有時(shí)會(huì)不足,特別是余熱發(fā)電投入使用后,表現(xiàn)為高溫風(fēng)機(jī)出口負(fù)壓值偏低,甚至?xí)霈F(xiàn)正壓冒灰塵的情況。因此在二線建設(shè)時(shí)在選擇同一個(gè)風(fēng)機(jī)生產(chǎn)廠的前提下把尾排風(fēng)機(jī)選稍大一些,所選擇的窯尾排風(fēng)機(jī)型號(hào)為XY4G-SY2850D,流量510000 m3/h,全壓1900 Pa,轉(zhuǎn)速580 r/min。 電機(jī)型號(hào)為YKK450-10,功率450kW,電壓6kV。
二線尾排風(fēng)機(jī)使用到2009年11月19日,二級(jí)巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)振動(dòng)值偏大,但是風(fēng)機(jī)軸承溫度正常,高值為38.9 ℃;電機(jī)軸承溫度正常,高值為41.3 ℃;風(fēng)機(jī)電流正常,為50 A(6 kV),波動(dòng)很小;停機(jī)檢查聯(lián)軸器同心度偏差0.2 mm。由于正值生產(chǎn)旺季,振動(dòng)也還不太大,決定繼續(xù)生產(chǎn),但是要求加強(qiáng)巡檢頻次。到11月24日,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)振動(dòng)已明顯加劇,短時(shí)還發(fā)生劇烈的跳動(dòng),現(xiàn)場立即緊急停機(jī),止料停窯處理。
由于風(fēng)機(jī)進(jìn)口百葉閥風(fēng)門無法完全關(guān)死,此時(shí)C1筒出口溫度還有400多度,風(fēng)機(jī)內(nèi)溫度有130多度,一時(shí)無法進(jìn)入風(fēng)機(jī)內(nèi)部進(jìn)行檢查。決定本著先易后難的原則分兩步進(jìn)行檢查排除故障。在等待窯系統(tǒng)冷卻時(shí)先對(duì)風(fēng)機(jī)的傳動(dòng)部分進(jìn)行調(diào)整同心度,如還不解決問題再進(jìn)入機(jī)殼內(nèi)檢查風(fēng)葉。將電機(jī)連軸器拆掉后,調(diào)整同心度到軸承座水平度每米0.04 mm,連軸器徑向跳動(dòng)為0.035 mm。完成后,空機(jī)試車,發(fā)現(xiàn)振動(dòng)值依舊很大(此前注意開啟C1筒出口冷風(fēng)閥,關(guān)閉去余熱發(fā)電的風(fēng)門和進(jìn)增濕塔的風(fēng)門,在這個(gè)時(shí)候要確保高溫風(fēng)機(jī)葉輪轉(zhuǎn)動(dòng),如輔傳無法使用,必須用人工盤車)。打開風(fēng)機(jī)殼體上的檢視門,利用煙囪抽力,以確保風(fēng)機(jī)腔體溫度快速下降。等內(nèi)部溫度只有30多度時(shí)從檢修門進(jìn)風(fēng)機(jī)內(nèi)部檢查:我們首先進(jìn)行風(fēng)葉清掃,發(fā)現(xiàn)積灰很少,可以排除因積灰引起的振動(dòng);仔細(xì)檢修后發(fā)現(xiàn)尾排風(fēng)葉的中盤與軸盤連接法蘭的焊縫已經(jīng)出現(xiàn)近大半個(gè)圓周的裂紋,總長度超過2 m,而且還有數(shù)條裂紋已經(jīng)向風(fēng)葉外緣方向放射狀擴(kuò)散,而且從兩面看都有非常清晰的裂紋,可見裂紋已經(jīng)裂透了20 mm厚的葉輪中盤鋼板,見圖1。
2 原因分析
(1)加工工藝不合理。中盤與軸盤的連接除用16根螺栓固定外,在中盤背面與軸盤法蘭外圈有焊縫,裂紋是沿著焊縫邊開裂,加了焊縫后反而使焊縫應(yīng)力集中,造成中盤抗疲勞強(qiáng)度減弱易開裂。
(2)在長期的使用過程中受窯系統(tǒng)升溫或止料而產(chǎn)生多次冷熱交替,在沿應(yīng)力集中的部位產(chǎn)生裂紋開始沿焊縫發(fā)展,到后期開始徑向發(fā)展,最后引發(fā)劇烈振動(dòng),導(dǎo)致風(fēng)葉失效。
(3)風(fēng)機(jī)廠在生產(chǎn)風(fēng)葉時(shí)為了增加風(fēng)量和全壓,只是將風(fēng)葉尺寸和角度進(jìn)行調(diào)整,葉輪中盤的尺寸和鋼板厚度未加大(一、二線兩臺(tái)尾排風(fēng)機(jī)葉輪的中盤規(guī)格和軸盤尺寸完全相同,而且鋼板厚度一樣),或者在設(shè)計(jì)時(shí)選用的安全系數(shù)較小,抗疲勞強(qiáng)度偏小是本次葉輪出現(xiàn)裂紋的另一原因。
(4)風(fēng)機(jī)出廠時(shí)沒有做探傷試驗(yàn),出現(xiàn)焊接裂紋也可能是造成本次事故的原因之一。
3 處理方法
由于沒有備件,生產(chǎn)又緊張,現(xiàn)場采用如下辦法進(jìn)行搶修:
(1)查風(fēng)機(jī)廠家風(fēng)葉板面材質(zhì)為16Mn,準(zhǔn)備用焊接的辦法和增加中盤剛度的辦法臨時(shí)處理?,F(xiàn)場準(zhǔn)備大功率直流焊機(jī)、氣刨等工具,拆掉尾排風(fēng)機(jī)百葉閥門和進(jìn)風(fēng)錐(輪蓋)后,打開尾排風(fēng)機(jī)機(jī)殼上蓋,將產(chǎn)生的裂紋雙面均用碳弧氣刨刨開坡口,用507焊條進(jìn)行焊接,在焊接時(shí)注意連續(xù)焊接,及時(shí)清理結(jié)渣,同時(shí)不時(shí)用小鐵錘輕輕敲打焊縫,使焊縫晶化,防止出現(xiàn)裂紋。如果出現(xiàn)裂紋,一定要刨開重焊。焊接前后情況見圖2、3。
(2)檢查風(fēng)葉中盤兩面確認(rèn)沒有裂紋后,在連軸器側(cè)的中盤上均勻地加6道徑向加強(qiáng)筋,以減輕葉輪中盤的軸向力。筋板選用厚為20 mm的鋼板,尺寸為50×400。避開連接法蘭螺栓均布進(jìn)行滿焊。
(3)在中盤的另一面(風(fēng)葉端)把一塊外徑為Φ1 300 mm,內(nèi)徑為Φ780 mm,厚為12 mm的鋼板作為加強(qiáng)板焊接在葉輪中盤上。在預(yù)制加強(qiáng)板的時(shí)候應(yīng)當(dāng)預(yù)留16個(gè)Φ30孔,以避開連接法蘭螺絲帽,注意焊接質(zhì)量。
(4)現(xiàn)場仔細(xì)清理風(fēng)葉積灰,為下一步找好動(dòng)平衡作準(zhǔn)備。
完成后,將風(fēng)閥、進(jìn)風(fēng)錐(輪蓋)、機(jī)殼上蓋安裝回去,現(xiàn)場調(diào)節(jié)動(dòng)平衡??諜C(jī)試車后測水平振動(dòng)值為4.6 mm/s,軸向振動(dòng)值為2.2 mm/s,振動(dòng)值為1.0 mm/s,完全達(dá)到使用要求。
4 結(jié)束語
大風(fēng)機(jī)風(fēng)葉在中盤與軸盤連接法蘭出現(xiàn)這么大的裂紋,國內(nèi)比較少見,風(fēng)機(jī)廠如果能充分考慮風(fēng)葉中盤的抗疲勞強(qiáng)度及安全系數(shù),改進(jìn)加工工藝,和在出廠前對(duì)焊縫作探傷檢查就有可能避免此種情況的發(fā)生。對(duì)此事故,我公司現(xiàn)場處理后風(fēng)機(jī)運(yùn)行效果很好,但也造成了70多小時(shí)的停窯損失。因?yàn)榇舜翁幚頃r(shí)采用焊接的方法,焊接應(yīng)力無法完全消除,而且在處理葉輪中盤時(shí)不能鉆止裂孔,還存在一定的設(shè)備運(yùn)行隱患。對(duì)此臺(tái)設(shè)備公司設(shè)備部門特別要求:加強(qiáng)三級(jí)巡檢,只要有機(jī)會(huì)就一定要進(jìn)風(fēng)機(jī)內(nèi)部檢查焊縫。公司還準(zhǔn)備了一個(gè)葉輪,作為備用。