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2015-07-20 11:51:47 來源:水泥人網(wǎng)

精細操作參數(shù) 提高熟料質(zhì)量

水泥人網(wǎng)】臨沂中聯(lián)水泥有限公司5000t/d雙系列預熱器帶NST-1型分解爐熟料生產(chǎn)線,公司通過加強精細化管理,優(yōu)化調(diào)整回轉(zhuǎn)窯工藝操作參數(shù),提高了回轉(zhuǎn)窯運轉(zhuǎn)率和產(chǎn)質(zhì)量, 2010年上半年共生產(chǎn)熟料93萬多噸,熟料 3d抗壓強度達到31.8MPa,熟料 28d抗壓強度達到57.6MPa,熟料質(zhì)量的提高不但降低水泥中熟料用量,增加混合材的摻加量,而且提高水泥磨產(chǎn)量,降低水泥生產(chǎn)成本,提高企業(yè)經(jīng)濟效益?,F(xiàn)將工藝精細優(yōu)化調(diào)整情況進行總結,供同行參考。

1.存在的問題

由于各企業(yè)從事新型干法水泥生產(chǎn)時間的長短不同,導致操作水平不一樣,同時由于存在生產(chǎn)管理的精細化程度的差異,導致企業(yè)經(jīng)濟效益不同,企業(yè)如何在競爭十分激烈的市場中站住腳,是每個管理者必須思考的問題,事實證明只有不斷推行精細化管理,逐步實現(xiàn)生產(chǎn)管理由過去的“粗放型”向“精細化”的轉(zhuǎn)變,才能提高產(chǎn)質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)經(jīng)濟效益。對影響公司生產(chǎn)的因素進行分析整理,主要存在一下問題:

1.1 進廠石灰石質(zhì)量波動

進廠石灰石中的CaO、MgO波動,引起出磨生料的質(zhì)量的波動,進而導致回轉(zhuǎn)窯熱工制度不穩(wěn)定,熟料煅燒操作困難,窯操作參數(shù)頻繁調(diào)整,引起熟料產(chǎn)質(zhì)量波動。

1.2 進廠原煤質(zhì)量波動

由于受市場因素的影響,原煤供應緊張,原煤價格上漲,進廠原煤質(zhì)量頻繁波動,廠內(nèi)原煤庫存量也受到限制,致使堆場原煤不能很好地得到均化搭配,入窯煤粉灰分波動大,不但會引起熟料化學成分和率值波動,而且影響熟料煅燒溫度,從而影響熟料產(chǎn)質(zhì)量。

1.3 熟料三率值需進一步優(yōu)化

熟料率值控制范圍KH:0.91±0.02,SM:2.8±0.1,IM:1.6±0.1,率值控制不合理導致料子吃火,回轉(zhuǎn)窯操作困難,熟料結粒細小,窯頭飛沙嚴重,熟料立升重低,fCaO含量高,熟料強度低。

1.4 窯系統(tǒng)操作參數(shù)有待優(yōu)化

1.4.1 窯、爐用風比例失調(diào)

預分解窯不僅存在總風量的調(diào)節(jié)問題,而且存在風的分配題 即窯內(nèi)通風和三次風的匹配。每次更換三次風閥體后使用不久被燒斷,造成三次風過大,窯內(nèi)缺氧,窯內(nèi)熱力強度大幅下降,窯電流偏低僅410—640A,稍有不慎就竄黃料,fCaO圈合格率低。45m處結圈,熟料產(chǎn)質(zhì)量下降。

1.4.2 入窯生料三率值波動較大

回轉(zhuǎn)窯煅燒強調(diào)“五穩(wěn)保一穩(wěn)”,入窯成份的穩(wěn)定在五穩(wěn)中占相當大的比重。以前我們沒有重視對生料均化庫底六個卸料區(qū)的管理,致使入窯物料均化效果較差,入窯三率值波動較大,窯況不穩(wěn),影響熟料產(chǎn)質(zhì)量的提高。

1.4.3 分解爐沖煤現(xiàn)象頻繁

分解爐煤粉輸送壓力偏低且在22~28 kPa之間波動,導致分解爐喂煤波動大,穩(wěn)定性差,致使分解爐出口溫度波動大不易控制,有時分解爐出口溫度最高1080℃,這樣導致入分解爐物料分解率過高,再加上窯操作參數(shù)波動時,窯頭煤粉存在后燃現(xiàn)象,這樣易導致液相提前出現(xiàn),導致煙室和分解爐縮口結皮;當分解爐出口溫度控制偏低時,入窯物料分解率降低,熟料煅燒困難,影響熟料燒成質(zhì)量,同時它也是影響熟料熱耗上升的重要因素。

1.4.4 窯頭一次風壓偏低

一次風壓由原來的27.8kPa降至25.3kPa。外風壓力由24.6kPa降至22.9kPa,內(nèi)風壓力由24.9kPa降至23.1kPa,窯前火焰發(fā)飄,黑火頭很長,一次風壓偏低難以加強風、煤混合,導致煤粉燃燒不完全,火焰相對被拉長,燒成帶溫度低,窯尾溫度高,窯尾煙室結皮相當嚴重,平均每2個小時就得清理一次窯尾煙室結皮,不但增加巡檢工的勞動強度,而且也存在安全隱患;同時窯內(nèi)通風偏小,導致窯內(nèi)結大蛋產(chǎn)生黃心料,熟料還原現(xiàn)象嚴重,熟料fCaO含量偏高,立升重大幅下降,影響熟料質(zhì)量的提高。

1.4.5 二、三次風溫偏低

由于機械、電氣、工藝和操作等原因,篦冷機一室的壓力控制不穩(wěn),二、三次風溫低且波動大,二次風溫950~1040℃,三次風溫在750~820℃,這樣易導致煤粉燃燒不完全,火焰被拉長,導致燒成帶溫度低,窯尾溫度高,液相容易提前出現(xiàn),導致煙室和分解爐的縮口結皮,物料在窯內(nèi)容易提前黏結成球,熟料煅燒不完全,導致熟料fCaO含量偏高,立升重大幅下降。

1.4.6 分解爐出口溫度偏高

通過檢測入窯生料的分解率,入窯生料表觀分解率高達92%~95%,分解爐出口溫度在890~910℃,窯尾溫度在1100~1180℃波動,這樣液相易提前出現(xiàn),導致窯尾煙室和分解爐縮口結皮頻繁。

1.4.7 窯系統(tǒng)漏風嚴重,熱效率降低

人孔門、翻版閥蓋、檢修孔、以及澆注料的澆注孔、煙囪帽等地方存在漏風 ,燒損的翻板閥也造成的內(nèi)漏風, 由于C5 的內(nèi)筒掛板脫落,降低了旋風筒分離效率,使氣固兩相在旋風筒內(nèi)的運動軌跡產(chǎn)生紊亂,進一步影預熱器的換熱效率。

1.4.8 窯速偏低

投料量355t/h,窯速在3.65rpm,窯速過慢,窯內(nèi)物料填充率高,影響窯內(nèi)通風,不利于煤粉充分燃燒,產(chǎn)生黃心料,熟料fCaO也高。同時大量未燃盡的煤粉落入料層造成不完全燃燒,還容易出現(xiàn)大蛋或結圈。

2.精細管理,優(yōu)化調(diào)整工藝參數(shù)

2.1 加強進廠原材料的質(zhì)量監(jiān)控

加強對進廠石灰石進廠質(zhì)量管理,要求CaO≥48.5%、MgO≤2.5%,但隨著礦山的開采不同采區(qū)MgO含量發(fā)生變化,進廠石灰石中 MgO含量的上升,導致回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)結皮、結蛋、結圈增多,影響回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)安全運行。

化驗室及時對石灰石礦山各采區(qū)進行取樣分析,根據(jù)石灰石化學分析及時調(diào)整各采區(qū)石灰石進廠搭配比例,確保進廠石灰石中MgO含量≤2.5%,防止因MgO含量過高產(chǎn)生結皮、結蛋、結圈,影響窯系統(tǒng)安全運行。

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