新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)成為水泥生產(chǎn)的主導(dǎo)工藝,近幾年的規(guī)模發(fā)展迅速,技術(shù)與裝備水平也飛速提高。對(duì)每一個(gè)新型干法水泥(或水泥熟料)企業(yè)來說,這種先進(jìn)技術(shù)要充分發(fā)揮更高效益空間,離不開中控操作員的高素質(zhì)及操作水平。中控操作員必須熟練掌握工藝流程,掌握PC系統(tǒng)的控制、連鎖關(guān)系,能夠用運(yùn)行曲線趨勢(shì)圖掌握設(shè)備的運(yùn)行狀況。中控操作水平的高低直接關(guān)系到企業(yè)的生產(chǎn)成本。本文就我公司中控操作靈活地解決多起突發(fā)性事件的案例進(jìn)行介紹,僅供參考。
1 石灰石離析料塊的解決
生產(chǎn)初期,石灰石儲(chǔ)存?zhèn)}下料時(shí)有離析料塊現(xiàn)象。原因是:取料機(jī)取料時(shí)石灰石落入倉內(nèi),大料塊離析到儲(chǔ)存?zhèn)}圓周,入倉時(shí),倉內(nèi)料位上漲,沒有離析料塊出倉;一旦停止取料20 min(臺(tái)時(shí)450 t/h),倉內(nèi)料位下降至一定程度,儲(chǔ)存?zhèn)}圓周離析料塊集中出倉,既影響生料質(zhì)量又影響磨機(jī)產(chǎn)量。經(jīng)過實(shí)踐,操作員采取石灰石取料機(jī)和生料磨機(jī)同步運(yùn)行的措施,在保持一定料位的情況下,取料機(jī)的臺(tái)時(shí)同等于磨機(jī)所需石灰石產(chǎn)量,出倉石灰石始終保持一定均勻程度的混合料塊[1]。
2 硫酸渣溜子堵塞的預(yù)防措施
每到雨季,原材料較濕,特別是硫酸渣,調(diào)速板喂機(jī)和定量給料機(jī)中間銜接溜子內(nèi)粘料特別嚴(yán)重,有時(shí)能把溜子徹底堵死,崗位工處理一般在30 min以上。實(shí)踐證明,若遇到此情況,中控迅速改變操作方法,將定量給料機(jī)的配比調(diào)大于正常值,從而調(diào)整板喂機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行配料。這樣,板喂機(jī)給定的硫酸渣小于定量給料機(jī)需求量,銜接溜子內(nèi)不存一點(diǎn)料,避免了溜子內(nèi)因存料粘連堵塞的現(xiàn)象。
3 砂巖蓬倉的應(yīng)對(duì)措施
2009年8月27日17∶10時(shí)砂巖因潮濕蓬倉,中控隨即喂入同等量高鋁土(生料中Al2O3偏低時(shí)適當(dāng)摻入),避免了生料磨因斷料而停車(按規(guī)定斷料10 min停生料磨),17∶30時(shí)砂巖處理正常喂料,且18∶00時(shí)生料質(zhì)量接近正常。
4 硫酸渣定量給料機(jī)給料量的調(diào)整
2009年8月下旬,硫酸渣因Fe2O3含量較低,定量給料機(jī)16 t/h滿量程運(yùn)行,出磨生料中Fe2O3含量1.7%,低于指標(biāo)(1.95±0.1)%。要想將出磨生料中Fe2O3含量提上來,有以下幾項(xiàng)措施:
(1)增大定量給料機(jī)減速電機(jī),增加給料量。這需要備件,必須停車更換,不現(xiàn)實(shí)。
(2)增加硫酸渣中Fe2O3的含量。儲(chǔ)存?zhèn)}內(nèi)已有庫存,當(dāng)前狀況不能立即改變。
(3)降低生料磨臺(tái)時(shí),調(diào)整原料配比,相對(duì)增加硫酸渣給料量。但增加了生料成本和電耗。
(4)中控立即通知電工,將硫酸渣定量給料機(jī)給料量虛、實(shí)參數(shù)D02由原來的1.41調(diào)至1.38,即:調(diào)整后顯示的16 t/h料為18 t/h。 出磨生料中Fe2O3含量達(dá)到(1.95±0.1)%的控制指標(biāo)。
5 啟磨時(shí)間的安排
我公司生料磨選用POLYSIUS AG RMR57/28-555立式輥磨, 該磨機(jī)啟動(dòng)快,一般從開輔機(jī)到主機(jī)運(yùn)行需要不足3 min時(shí)間。輔機(jī)的組啟動(dòng)(生料均化庫庫頂收塵器、入庫斜槽風(fēng)機(jī)、入庫輸送提升機(jī)、長斜槽風(fēng)機(jī)、磨機(jī)減速機(jī)潤滑站、主電機(jī)和循環(huán)風(fēng)機(jī)油站、液壓站、旋風(fēng)筒下分格輪、密封風(fēng)機(jī)、回轉(zhuǎn)下料器、循環(huán)提升機(jī)、選粉機(jī)、循環(huán)風(fēng)機(jī)等)需要1 min,磨機(jī)啟動(dòng)條件滿足后,開動(dòng)輔傳電機(jī)(減小了主傳電機(jī)啟動(dòng)時(shí)的負(fù)荷),輔傳運(yùn)轉(zhuǎn)期間需開噴水8 m3/h左右,磨輥將磨盤上的物料輾成料墊,確保啟動(dòng)后的料層。輔傳電機(jī)運(yùn)行時(shí)間為120 s,此時(shí)間內(nèi)可以調(diào)節(jié)各系統(tǒng)閥門開度,將循環(huán)風(fēng)機(jī)進(jìn)出口閥門開至95%,同時(shí)將入窯尾袋收塵器短路閥門關(guān)至0%,循環(huán)風(fēng)閥門開至95%,讓窯尾廢氣全部從磨內(nèi)通過。閥門調(diào)節(jié)后,輔傳電機(jī)仍有30 s運(yùn)行時(shí)間,后來,我們將輔傳電機(jī)運(yùn)行時(shí)間從120 s改成90 s后主電機(jī)運(yùn)行,且配料站給料機(jī)和入磨皮帶同時(shí)啟動(dòng)。這時(shí)磨機(jī)可以按理想臺(tái)時(shí)喂入,完成磨機(jī)的啟動(dòng)。改變了以前開輔機(jī)并調(diào)整好閥門以后再啟磨的操作模式,避免了輔機(jī)空負(fù)荷運(yùn)行90 s,從而降低了生料電耗。
6 立磨啟動(dòng)必要條件的信號(hào)搶注
生料立磨啟動(dòng)時(shí),必要條件缺一不可,其中磨輥壓力油站在開磨前啟動(dòng),油缸調(diào)整平衡,保壓系統(tǒng)正常后,油站發(fā)出“允許啟動(dòng)”和正常運(yùn)行信號(hào),此2項(xiàng)均是磨機(jī)啟動(dòng)的必要條件。近一段時(shí)間,液壓油站“允許啟動(dòng)”不保信號(hào),時(shí)有時(shí)無,而立磨啟動(dòng)其它條件均已具備,輔機(jī)空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)嚴(yán)重影響生料電耗。后來,經(jīng)過操作員的摸索,將立磨啟動(dòng)其它條件具備,當(dāng)此信號(hào)閃出的瞬間,立即啟磨,搶注液壓油站 “允許啟動(dòng)”信號(hào)。待磨機(jī)啟動(dòng)運(yùn)行后,再查找原因并處理。
7 生料立磨入磨皮帶開車走空料的措施
一旦檢修或入磨皮帶故障需將物料走空時(shí),原料調(diào)速給料機(jī)與磨機(jī)有連鎖,不能在磨機(jī)停車前停止運(yùn)行,所以,以往崗位工需要到現(xiàn)場將棒形閘門柵死斷料,調(diào)速給料機(jī)空運(yùn)行,下料時(shí)重新拉開棒形閘門,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。后來,操作員將450 t/h臺(tái)時(shí)降至2 t/h,原料調(diào)速給料機(jī)只有運(yùn)行信號(hào)而不下料,待入磨皮帶把料走空后再停立磨,達(dá)到了入磨皮帶在磨機(jī)運(yùn)行時(shí)不用將棒形閘門柵死且斷料的效果。
8 生料立磨循環(huán)提升機(jī)外排料的取消[2]
(1)循環(huán)提升機(jī)外排翻板的設(shè)計(jì):該翻板的設(shè)計(jì)目的是當(dāng)磨機(jī)停車后,已進(jìn)入提升機(jī)的循環(huán)料經(jīng)翻板自動(dòng)打外排排出磨機(jī),避免停磨后該循環(huán)料進(jìn)入磨腔內(nèi),造成磨機(jī)填充率過高,開車時(shí)磨機(jī)負(fù)荷過重和吐渣循環(huán)量過大的現(xiàn)象。
(2)外排翻板對(duì)我公司的影響:我公司立磨運(yùn)行狀況較好,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量高(460~500 t/h),除滿足回轉(zhuǎn)窯喂料外,每天都能在用電高峰期停車避峰4 h,提升機(jī)每天都需要排出磨外混合料約4 t,立磨距石灰石均化堆場較遠(yuǎn),外排混合料只能運(yùn)至砂巖堆場摻入砂巖中配用,對(duì)原料配料有影響。
(3)取消外排料:生產(chǎn)初期為了減少外排料,停磨時(shí)盡量降低外循環(huán)量,經(jīng)多次實(shí)踐,后來我們?cè)诂F(xiàn)場將翻板置入磨位置,取消了自動(dòng)外排,每次停磨時(shí)降低臺(tái)時(shí)產(chǎn)量30 t,5 min后停磨(原料從配料站到入磨需100 s),即便外排料進(jìn)入磨腔,開磨時(shí)磨機(jī)負(fù)荷、外循環(huán)量均能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。這樣不僅徹底解決了外排混合料對(duì)原料配料的影響,而且對(duì)磨機(jī)產(chǎn)量影響不大,也能夠節(jié)能降耗。
結(jié)合我公司實(shí)際情況,停磨前臨時(shí)降產(chǎn)量杜絕外排混合料較為經(jīng)濟(jì),若其它公司磨機(jī)離石灰石均化堆場較近,停車次數(shù)少,外排混合料運(yùn)至石灰石均化堆場,原料對(duì)配料影響也不會(huì)很大。翻板在停磨時(shí)自動(dòng)外排還是符合磨機(jī)運(yùn)行要求的。
9 生料旋風(fēng)筒漏水的克服
立磨旋風(fēng)分離器頂部在長期運(yùn)轉(zhuǎn)中被磨透多個(gè)小孔洞,雨水通過這些孔洞進(jìn)入生料輸送系統(tǒng),被雨水浸濕的部分濕料造成旋風(fēng)分離器和生料輸送長斜槽的堵塞。立磨正常運(yùn)行時(shí),即使有雨水進(jìn)入生料輸送系統(tǒng),在大量成品生料的熱量蒸發(fā)下也能將雨水蒸干,而不會(huì)導(dǎo)致堵塞現(xiàn)象;生料庫存特別高或點(diǎn)檢沒有結(jié)束時(shí),中控將入磨熱風(fēng)閥門打開50%,有80 ℃左右熱風(fēng)通過立磨旋風(fēng)分離器,將漏進(jìn)雨水蒸發(fā),也可暫時(shí)克服生料旋風(fēng)筒因漏水而導(dǎo)致錐部堵塞的現(xiàn)象。
10 增濕塔濕底的預(yù)防[3]
余熱發(fā)電投用之前,當(dāng)回轉(zhuǎn)窯剛止料,立磨停車,增濕塔噴水降溫,在增濕塔出口氣溫低于180 ℃時(shí)易濕底。后來分析認(rèn)為,此時(shí)窯尾高溫氣體中沒有回灰料,部分噴水被熱氣流蒸發(fā)帶出,但一部分沒有蒸發(fā)掉的水汽落入增濕塔底部而濕底,將回灰提升機(jī)和輸送長斜槽積堵。操作員采取的預(yù)防措施是:打開袋收塵器入口冷風(fēng)閥門20%,水泵間斷開停,既確保袋收塵器入口溫度在180~200 ℃,又確保了入增濕塔水汽全部被熱氣流蒸發(fā)帶走。
11 尾排風(fēng)機(jī)液力耦合器溫度高的處理
2008年12月下旬,尾排風(fēng)機(jī)液力耦合器溫度偏高(80 ℃),原因是熱交換器需要清洗,因接近年度大修,需要采取臨時(shí)措施,現(xiàn)場在熱交換器上淋水,稍微有效,但不太明顯。中控采取了加大液力耦合器轉(zhuǎn)速(52%→82%), 減小尾排風(fēng)機(jī)入口閥門開度(95%→82%),在確保調(diào)整前尾排風(fēng)機(jī)的拉風(fēng)量和負(fù)荷率的情況下,解決了液力耦合器溫度高的問題。
12 尾排風(fēng)機(jī)軸承溫度異常升高的急救
尾排風(fēng)機(jī)前軸承溫度異常升高,45 ℃→62 ℃→83 ℃→52 ℃,中控推測(cè)信號(hào)隔離器損壞,要迅速解除溫控連鎖,通知電工檢查后將隔離器換新,軸承溫度恢復(fù)至45 ℃正常。此操作避免了因溫控連鎖導(dǎo)致循環(huán)風(fēng)機(jī)、高溫風(fēng)機(jī)停機(jī)而造成的生料磨、大窯的停車事故。
13 旋風(fēng)筒內(nèi)筒掛片掉落的協(xié)調(diào)
2009年8月27日19:00時(shí),中控室操作參數(shù)顯示預(yù)熱器北列C3旋風(fēng)筒錐體負(fù)壓大幅度地頻繁波動(dòng),波動(dòng)量由-2 500 Pa ~-3 200 Pa降低到-1 350 Pa甚至更小。中控迅速將預(yù)熱器分料閥由南50%、北50%分料改為南70%、北30%分料,并通知巡檢工檢查預(yù)熱器北列C3筒錐體,及時(shí)清堵、打空氣炮,并進(jìn)行錐體環(huán)形反吹。當(dāng)時(shí)懷疑C3內(nèi)筒掛片有一部分掉落(隨后檢修得到證實(shí)),因?yàn)榭紤]到第三天計(jì)劃檢修,通過采取相應(yīng)的措施,沒有止料,一直維持正常生產(chǎn)到第三天檢修。
14 高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口塌料[4]
現(xiàn)象:我公司純低溫余熱發(fā)電試運(yùn)行中出現(xiàn)了高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口頻繁塌料的故障。塌料時(shí)高溫風(fēng)機(jī)電流急劇升高,轉(zhuǎn)速由882 r/min直線下降到750 r/min,甚至613 r/min,進(jìn)風(fēng)口負(fù)壓由7 200 Pa減小到6 000 Pa左右,負(fù)荷電流由正常的185 A瞬間上升至290 A?,F(xiàn)場能夠聽到高溫風(fēng)機(jī)發(fā)出沉悶的響聲,能看到灰塵向高溫風(fēng)機(jī)殼外溢出,數(shù)秒后增濕塔下面的回灰螺旋輸送機(jī)向外冒灰。塌料的原因是SP爐灰斗積灰較多,排灰不暢。
中控操作迅速做以下調(diào)整:
(1)為了防止預(yù)熱器因塌料造成堵塞,視情況適當(dāng)減小入窯生料喂料量;
(2)為了防止高溫風(fēng)機(jī)電流長時(shí)間超限而跳閘停車,適當(dāng)關(guān)小其進(jìn)風(fēng)口閥門,待塌料結(jié)束后恢復(fù)正常;
(3)立刻通知窯頭巡檢人員暫時(shí)遠(yuǎn)離窯口和篦冷機(jī)一段,防止發(fā)生溢出灰塵燒傷事故;
(4)因進(jìn)磨熱風(fēng)風(fēng)量減小,原料立磨應(yīng)減小喂料量,適當(dāng)降低選粉機(jī)的轉(zhuǎn)速,避免進(jìn)風(fēng)減小引起振動(dòng)值過大而停車。待高溫風(fēng)機(jī)塌料結(jié)束后,及時(shí)恢復(fù)選粉機(jī)的轉(zhuǎn)速,防止出磨生料細(xì)度偏粗影響窯的煅燒。
15 紅窯的急救
現(xiàn)象:紅窯是指窯內(nèi)窯皮或耐火磚喪失,而使該處窯筒體直接與熱氣流接觸而發(fā)生筒體被燒紅的現(xiàn)象。2008年10月31日19∶25時(shí)窯筒體40 m 處紅窯,筒體掃描溫度顯示為420 ℃。
原因分析:此處耐火磚使用周期已到,因其他備件未到齊暫不停窯換磚;窯速過高,部分窯皮掉落。
補(bǔ)掛措施及相應(yīng)的操作:
(1)降低窯速:窯速由4.3 r/min降低到2.9 r/min;
(2)降低產(chǎn)量:入窯生料量由425 t/h降至385 t/h;
(3)高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速控制在860 r/min左右;
(4)掌握好用煤量:窯頭用煤量在11.0~11.4 t/h,分解爐用煤量14.3 t/h左右,分解爐出口溫度控制在860 ℃左右;
(5)窯頭燃燒器進(jìn)入窯內(nèi)300mm;
(6)現(xiàn)場架一根氣管用壓縮空氣對(duì)準(zhǔn)暗紅的窯筒體吹冷。
效果:20∶45窯筒體40 m 處紅窯情況明顯好轉(zhuǎn),筒體掃描溫度顯示為387 ℃。22∶10降至365 ℃,23∶00降至330 ℃,現(xiàn)場已看不見紅色。通過采取以上措施,窯筒體40 m 處紅窯現(xiàn)象消失,窯皮補(bǔ)掛結(jié)實(shí),然后逐步提高窯速,當(dāng)班恢復(fù)了正常生產(chǎn)。
16 篦冷機(jī)破碎機(jī)跳停的處理對(duì)策
篦冷機(jī)破碎機(jī)故障跳停,中控迅速停止篦冷機(jī)三段篦床,防止三段上的熟料繼續(xù)向前推將熟料破碎機(jī)壓死。接著通知巡檢工檢查,發(fā)現(xiàn)篦冷機(jī)破碎機(jī)卡有幾塊較大的窯皮?,F(xiàn)場用風(fēng)鎬和大錘處理。此時(shí)減慢二段篦床速度(16次/min→9次/min)和一段篦床速度(12次/min→7次/min)、適當(dāng)減慢窯速、減小入窯生料投料量。處理15 min后篦冷機(jī)正常運(yùn)行,沒有為此停窯而影響生產(chǎn)。
17 煤磨在選粉機(jī)故障下運(yùn)行
2009年4月13日18∶00時(shí),煤粉倉內(nèi)儲(chǔ)量高,煤磨停機(jī)避讓用電高峰期,22∶00時(shí)開車,選粉機(jī)因電氣故障不能啟動(dòng),電氣工作人員檢查30 min無果??紤]到煤粉倉內(nèi)儲(chǔ)量較少,頭倉10 t,尾倉12 t。為了確?;剞D(zhuǎn)窯正常喂煤,中控迅速解除煤磨系統(tǒng)連鎖,改變常規(guī)操作方法,調(diào)節(jié)通風(fēng)機(jī)閥門開度45%→30%,開啟磨機(jī)后,降低喂煤量38 t/h→25 t/h,通風(fēng)機(jī)負(fù)荷為14 A(正常為18 A),這樣,利用通風(fēng)機(jī)拉風(fēng)量選粉,既保證了煤粉細(xì)度,又確保了回轉(zhuǎn)窯用煤量。運(yùn)行至23∶00時(shí),選粉機(jī)電氣故障排除,煤磨操作系統(tǒng)恢復(fù)正常。
【水泥人網(wǎng)】新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)成為水泥生產(chǎn)的主導(dǎo)工藝,近幾年的規(guī)模發(fā)展迅速,技術(shù)與裝備水平也飛速提高。對(duì)每一個(gè)新型干法水泥(或水泥熟料)企業(yè)來說,這種先進(jìn)技術(shù)要充分發(fā)揮更高效益空間,離不開中控操作員的高素質(zhì)及操作水平。中控操作員必須熟練掌握工藝流程,掌握PC系統(tǒng)的控制、連鎖關(guān)系,能夠用運(yùn)行曲線趨勢(shì)圖掌握設(shè)備的運(yùn)行狀況。中控操作水平的高低直接關(guān)系到企業(yè)的生產(chǎn)成本。本文就我公司中控操作靈活地解決多起突發(fā)性事件的案例進(jìn)行介紹,僅供參考。
1 石灰石離析料塊的解決
生產(chǎn)初期,石灰石儲(chǔ)存?zhèn)}下料時(shí)有離析料塊現(xiàn)象。原因是:取料機(jī)取料時(shí)石灰石落入倉內(nèi),大料塊離析到儲(chǔ)存?zhèn)}圓周,入倉時(shí),倉內(nèi)料位上漲,沒有離析料塊出倉;一旦停止取料20 min(臺(tái)時(shí)450 t/h),倉內(nèi)料位下降至一定程度,儲(chǔ)存?zhèn)}圓周離析料塊集中出倉,既影響生料質(zhì)量又影響磨機(jī)產(chǎn)量。經(jīng)過實(shí)踐,操作員采取石灰石取料機(jī)和生料磨機(jī)同步運(yùn)行的措施,在保持一定料位的情況下,取料機(jī)的臺(tái)時(shí)同等于磨機(jī)所需石灰石產(chǎn)量,出倉石灰石始終保持一定均勻程度的混合料塊[1]。
2 硫酸渣溜子堵塞的預(yù)防措施
每到雨季,原材料較濕,特別是硫酸渣,調(diào)速板喂機(jī)和定量給料機(jī)中間銜接溜子內(nèi)粘料特別嚴(yán)重,有時(shí)能把溜子徹底堵死,崗位工處理一般在30 min以上。實(shí)踐證明,若遇到此情況,中控迅速改變操作方法,將定量給料機(jī)的配比調(diào)大于正常值,從而調(diào)整板喂機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行配料。這樣,板喂機(jī)給定的硫酸渣小于定量給料機(jī)需求量,銜接溜子內(nèi)不存一點(diǎn)料,避免了溜子內(nèi)因存料粘連堵塞的現(xiàn)象。
3 砂巖蓬倉的應(yīng)對(duì)措施
2009年8月27日17∶10時(shí)砂巖因潮濕蓬倉,中控隨即喂入同等量高鋁土(生料中Al2O3偏低時(shí)適當(dāng)摻入),避免了生料磨因斷料而停車(按規(guī)定斷料10 min停生料磨),17∶30時(shí)砂巖處理正常喂料,且18∶00時(shí)生料質(zhì)量接近正常。
4 硫酸渣定量給料機(jī)給料量的調(diào)整
2009年8月下旬,硫酸渣因Fe2O3含量較低,定量給料機(jī)16 t/h滿量程運(yùn)行,出磨生料中Fe2O3含量1.7%,低于指標(biāo)(1.95±0.1)%。要想將出磨生料中Fe2O3含量提上來,有以下幾項(xiàng)措施:
(1)增大定量給料機(jī)減速電機(jī),增加給料量。這需要備件,必須停車更換,不現(xiàn)實(shí)。
(2)增加硫酸渣中Fe2O3的含量。儲(chǔ)存?zhèn)}內(nèi)已有庫存,當(dāng)前狀況不能立即改變。
(3)降低生料磨臺(tái)時(shí),調(diào)整原料配比,相對(duì)增加硫酸渣給料量。但增加了生料成本和電耗。
(4)中控立即通知電工,將硫酸渣定量給料機(jī)給料量虛、實(shí)參數(shù)D02由原來的1.41調(diào)至1.38,即:調(diào)整后顯示的16 t/h料為18 t/h。 出磨生料中Fe2O3含量達(dá)到(1.95±0.1)%的控制指標(biāo)。
5 啟磨時(shí)間的安排
我公司生料磨選用POLYSIUS AG RMR57/28-555立式輥磨, 該磨機(jī)啟動(dòng)快,一般從開輔機(jī)到主機(jī)運(yùn)行需要不足3 min時(shí)間。輔機(jī)的組啟動(dòng)(生料均化庫庫頂收塵器、入庫斜槽風(fēng)機(jī)、入庫輸送提升機(jī)、長斜槽風(fēng)機(jī)、磨機(jī)減速機(jī)潤滑站、主電機(jī)和循環(huán)風(fēng)機(jī)油站、液壓站、旋風(fēng)筒下分格輪、密封風(fēng)機(jī)、回轉(zhuǎn)下料器、循環(huán)提升機(jī)、選粉機(jī)、循環(huán)風(fēng)機(jī)等)需要1 min,磨機(jī)啟動(dòng)條件滿足后,開動(dòng)輔傳電機(jī)(減小了主傳電機(jī)啟動(dòng)時(shí)的負(fù)荷),輔傳運(yùn)轉(zhuǎn)期間需開噴水8 m3/h左右,磨輥將磨盤上的物料輾成料墊,確保啟動(dòng)后的料層。輔傳電機(jī)運(yùn)行時(shí)間為120 s,此時(shí)間內(nèi)可以調(diào)節(jié)各系統(tǒng)閥門開度,將循環(huán)風(fēng)機(jī)進(jìn)出口閥門開至95%,同時(shí)將入窯尾袋收塵器短路閥門關(guān)至0%,循環(huán)風(fēng)閥門開至95%,讓窯尾廢氣全部從磨內(nèi)通過。閥門調(diào)節(jié)后,輔傳電機(jī)仍有30 s運(yùn)行時(shí)間,后來,我們將輔傳電機(jī)運(yùn)行時(shí)間從120 s改成90 s后主電機(jī)運(yùn)行,且配料站給料機(jī)和入磨皮帶同時(shí)啟動(dòng)。這時(shí)磨機(jī)可以按理想臺(tái)時(shí)喂入,完成磨機(jī)的啟動(dòng)。改變了以前開輔機(jī)并調(diào)整好閥門以后再啟磨的操作模式,避免了輔機(jī)空負(fù)荷運(yùn)行90 s,從而降低了生料電耗。
6 立磨啟動(dòng)必要條件的信號(hào)搶注
生料立磨啟動(dòng)時(shí),必要條件缺一不可,其中磨輥壓力油站在開磨前啟動(dòng),油缸調(diào)整平衡,保壓系統(tǒng)正常后,油站發(fā)出“允許啟動(dòng)”和正常運(yùn)行信號(hào),此2項(xiàng)均是磨機(jī)啟動(dòng)的必要條件。近一段時(shí)間,液壓油站“允許啟動(dòng)”不保信號(hào),時(shí)有時(shí)無,而立磨啟動(dòng)其它條件均已具備,輔機(jī)空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)嚴(yán)重影響生料電耗。后來,經(jīng)過操作員的摸索,將立磨啟動(dòng)其它條件具備,當(dāng)此信號(hào)閃出的瞬間,立即啟磨,搶注液壓油站 “允許啟動(dòng)”信號(hào)。待磨機(jī)啟動(dòng)運(yùn)行后,再查找原因并處理。
7 生料立磨入磨皮帶開車走空料的措施
一旦檢修或入磨皮帶故障需將物料走空時(shí),原料調(diào)速給料機(jī)與磨機(jī)有連鎖,不能在磨機(jī)停車前停止運(yùn)行,所以,以往崗位工需要到現(xiàn)場將棒形閘門柵死斷料,調(diào)速給料機(jī)空運(yùn)行,下料時(shí)重新拉開棒形閘門,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。后來,操作員將450 t/h臺(tái)時(shí)降至2 t/h,原料調(diào)速給料機(jī)只有運(yùn)行信號(hào)而不下料,待入磨皮帶把料走空后再停立磨,達(dá)到了入磨皮帶在磨機(jī)運(yùn)行時(shí)不用將棒形閘門柵死且斷料的效果。
8 生料立磨循環(huán)提升機(jī)外排料的取消[2]
(1)循環(huán)提升機(jī)外排翻板的設(shè)計(jì):該翻板的設(shè)計(jì)目的是當(dāng)磨機(jī)停車后,已進(jìn)入提升機(jī)的循環(huán)料經(jīng)翻板自動(dòng)打外排排出磨機(jī),避免停磨后該循環(huán)料進(jìn)入磨腔內(nèi),造成磨機(jī)填充率過高,開車時(shí)磨機(jī)負(fù)荷過重和吐渣循環(huán)量過大的現(xiàn)象。
(2)外排翻板對(duì)我公司的影響:我公司立磨運(yùn)行狀況較好,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量高(460~500 t/h),除滿足回轉(zhuǎn)窯喂料外,每天都能在用電高峰期停車避峰4 h,提升機(jī)每天都需要排出磨外混合料約4 t,立磨距石灰石均化堆場較遠(yuǎn),外排混合料只能運(yùn)至砂巖堆場摻入砂巖中配用,對(duì)原料配料有影響。
(3)取消外排料:生產(chǎn)初期為了減少外排料,停磨時(shí)盡量降低外循環(huán)量,經(jīng)多次實(shí)踐,后來我們?cè)诂F(xiàn)場將翻板置入磨位置,取消了自動(dòng)外排,每次停磨時(shí)降低臺(tái)時(shí)產(chǎn)量30 t,5 min后停磨(原料從配料站到入磨需100 s),即便外排料進(jìn)入磨腔,開磨時(shí)磨機(jī)負(fù)荷、外循環(huán)量均能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。這樣不僅徹底解決了外排混合料對(duì)原料配料的影響,而且對(duì)磨機(jī)產(chǎn)量影響不大,也能夠節(jié)能降耗。
結(jié)合我公司實(shí)際情況,停磨前臨時(shí)降產(chǎn)量杜絕外排混合料較為經(jīng)濟(jì),若其它公司磨機(jī)離石灰石均化堆場較近,停車次數(shù)少,外排混合料運(yùn)至石灰石均化堆場,原料對(duì)配料影響也不會(huì)很大。翻板在停磨時(shí)自動(dòng)外排還是符合磨機(jī)運(yùn)行要求的。
9 生料旋風(fēng)筒漏水的克服
立磨旋風(fēng)分離器頂部在長期運(yùn)轉(zhuǎn)中被磨透多個(gè)小孔洞,雨水通過這些孔洞進(jìn)入生料輸送系統(tǒng),被雨水浸濕的部分濕料造成旋風(fēng)分離器和生料輸送長斜槽的堵塞。立磨正常運(yùn)行時(shí),即使有雨水進(jìn)入生料輸送系統(tǒng),在大量成品生料的熱量蒸發(fā)下也能將雨水蒸干,而不會(huì)導(dǎo)致堵塞現(xiàn)象;生料庫存特別高或點(diǎn)檢沒有結(jié)束時(shí),中控將入磨熱風(fēng)閥門打開50%,有80 ℃左右熱風(fēng)通過立磨旋風(fēng)分離器,將漏進(jìn)雨水蒸發(fā),也可暫時(shí)克服生料旋風(fēng)筒因漏水而導(dǎo)致錐部堵塞的現(xiàn)象。
10 增濕塔濕底的預(yù)防[3]
余熱發(fā)電投用之前,當(dāng)回轉(zhuǎn)窯剛止料,立磨停車,增濕塔噴水降溫,在增濕塔出口氣溫低于180 ℃時(shí)易濕底。后來分析認(rèn)為,此時(shí)窯尾高溫氣體中沒有回灰料,部分噴水被熱氣流蒸發(fā)帶出,但一部分沒有蒸發(fā)掉的水汽落入增濕塔底部而濕底,將回灰提升機(jī)和輸送長斜槽積堵。操作員采取的預(yù)防措施是:打開袋收塵器入口冷風(fēng)閥門20%,水泵間斷開停,既確保袋收塵器入口溫度在180~200 ℃,又確保了入增濕塔水汽全部被熱氣流蒸發(fā)帶走。
11 尾排風(fēng)機(jī)液力耦合器溫度高的處理
2008年12月下旬,尾排風(fēng)機(jī)液力耦合器溫度偏高(80 ℃),原因是熱交換器需要清洗,因接近年度大修,需要采取臨時(shí)措施,現(xiàn)場在熱交換器上淋水,稍微有效,但不太明顯。中控采取了加大液力耦合器轉(zhuǎn)速(52%→82%), 減小尾排風(fēng)機(jī)入口閥門開度(95%→82%),在確保調(diào)整前尾排風(fēng)機(jī)的拉風(fēng)量和負(fù)荷率的情況下,解決了液力耦合器溫度高的問題。
12 尾排風(fēng)機(jī)軸承溫度異常升高的急救
尾排風(fēng)機(jī)前軸承溫度異常升高,45 ℃→62 ℃→83 ℃→52 ℃,中控推測(cè)信號(hào)隔離器損壞,要迅速解除溫控連鎖,通知電工檢查后將隔離器換新,軸承溫度恢復(fù)至45 ℃正常。此操作避免了因溫控連鎖導(dǎo)致循環(huán)風(fēng)機(jī)、高溫風(fēng)機(jī)停機(jī)而造成的生料磨、大窯的停車事故。
13 旋風(fēng)筒內(nèi)筒掛片掉落的協(xié)調(diào)
2009年8月27日19:00時(shí),中控室操作參數(shù)顯示預(yù)熱器北列C3旋風(fēng)筒錐體負(fù)壓大幅度地頻繁波動(dòng),波動(dòng)量由-2 500 Pa ~-3 200 Pa降低到-1 350 Pa甚至更小。中控迅速將預(yù)熱器分料閥由南50%、北50%分料改為南70%、北30%分料,并通知巡檢工檢查預(yù)熱器北列C3筒錐體,及時(shí)清堵、打空氣炮,并進(jìn)行錐體環(huán)形反吹。當(dāng)時(shí)懷疑C3內(nèi)筒掛片有一部分掉落(隨后檢修得到證實(shí)),因?yàn)榭紤]到第三天計(jì)劃檢修,通過采取相應(yīng)的措施,沒有止料,一直維持正常生產(chǎn)到第三天檢修。
14 高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口塌料[4]
現(xiàn)象:我公司純低溫余熱發(fā)電試運(yùn)行中出現(xiàn)了高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口頻繁塌料的故障。塌料時(shí)高溫風(fēng)機(jī)電流急劇升高,轉(zhuǎn)速由882 r/min直線下降到750 r/min,甚至613 r/min,進(jìn)風(fēng)口負(fù)壓由7 200 Pa減小到6 000 Pa左右,負(fù)荷電流由正常的185 A瞬間上升至290 A?,F(xiàn)場能夠聽到高溫風(fēng)機(jī)發(fā)出沉悶的響聲,能看到灰塵向高溫風(fēng)機(jī)殼外溢出,數(shù)秒后增濕塔下面的回灰螺旋輸送機(jī)向外冒灰。塌料的原因是SP爐灰斗積灰較多,排灰不暢。
中控操作迅速做以下調(diào)整:
(1)為了防止預(yù)熱器因塌料造成堵塞,視情況適當(dāng)減小入窯生料喂料量;
(2)為了防止高溫風(fēng)機(jī)電流長時(shí)間超限而跳閘停車,適當(dāng)關(guān)小其進(jìn)風(fēng)口閥門,待塌料結(jié)束后恢復(fù)正常;
(3)立刻通知窯頭巡檢人員暫時(shí)遠(yuǎn)離窯口和篦冷機(jī)一段,防止發(fā)生溢出灰塵燒傷事故;
(4)因進(jìn)磨熱風(fēng)風(fēng)量減小,原料立磨應(yīng)減小喂料量,適當(dāng)降低選粉機(jī)的轉(zhuǎn)速,避免進(jìn)風(fēng)減小引起振動(dòng)值過大而停車。待高溫風(fēng)機(jī)塌料結(jié)束后,及時(shí)恢復(fù)選粉機(jī)的轉(zhuǎn)速,防止出磨生料細(xì)度偏粗影響窯的煅燒。
15 紅窯的急救
現(xiàn)象:紅窯是指窯內(nèi)窯皮或耐火磚喪失,而使該處窯筒體直接與熱氣流接觸而發(fā)生筒體被燒紅的現(xiàn)象。2008年10月31日19∶25時(shí)窯筒體40 m 處紅窯,筒體掃描溫度顯示為420 ℃。
原因分析:此處耐火磚使用周期已到,因其他備件未到齊暫不停窯換磚;窯速過高,部分窯皮掉落。
補(bǔ)掛措施及相應(yīng)的操作:
(1)降低窯速:窯速由4.3 r/min降低到2.9 r/min;
(2)降低產(chǎn)量:入窯生料量由425 t/h降至385 t/h;
(3)高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速控制在860 r/min左右;
(4)掌握好用煤量:窯頭用煤量在11.0~11.4 t/h,分解爐用煤量14.3 t/h左右,分解爐出口溫度控制在860 ℃左右;
(5)窯頭燃燒器進(jìn)入窯內(nèi)300mm;
(6)現(xiàn)場架一根氣管用壓縮空氣對(duì)準(zhǔn)暗紅的窯筒體吹冷。
效果:20∶45窯筒體40 m 處紅窯情況明顯好轉(zhuǎn),筒體掃描溫度顯示為387 ℃。22∶10降至365 ℃,23∶00降至330 ℃,現(xiàn)場已看不見紅色。通過采取以上措施,窯筒體40 m 處紅窯現(xiàn)象消失,窯皮補(bǔ)掛結(jié)實(shí),然后逐步提高窯速,當(dāng)班恢復(fù)了正常生產(chǎn)。
16 篦冷機(jī)破碎機(jī)跳停的處理對(duì)策
篦冷機(jī)破碎機(jī)故障跳停,中控迅速停止篦冷機(jī)三段篦床,防止三段上的熟料繼續(xù)向前推將熟料破碎機(jī)壓死。接著通知巡檢工檢查,發(fā)現(xiàn)篦冷機(jī)破碎機(jī)卡有幾塊較大的窯皮?,F(xiàn)場用風(fēng)鎬和大錘處理。此時(shí)減慢二段篦床速度(16次/min→9次/min)和一段篦床速度(12次/min→7次/min)、適當(dāng)減慢窯速、減小入窯生料投料量。處理15 min后篦冷機(jī)正常運(yùn)行,沒有為此停窯而影響生產(chǎn)。
17 煤磨在選粉機(jī)故障下運(yùn)行
2009年4月13日18∶00時(shí),煤粉倉內(nèi)儲(chǔ)量高,煤磨停機(jī)避讓用電高峰期,22∶00時(shí)開車,選粉機(jī)因電氣故障不能啟動(dòng),電氣工作人員檢查30 min無果??紤]到煤粉倉內(nèi)儲(chǔ)量較少,頭倉10 t,尾倉12 t。為了確?;剞D(zhuǎn)窯正常喂煤,中控迅速解除煤磨系統(tǒng)連鎖,改變常規(guī)操作方法,調(diào)節(jié)通風(fēng)機(jī)閥門開度45%→30%,開啟磨機(jī)后,降低喂煤量38 t/h→25 t/h,通風(fēng)機(jī)負(fù)荷為14 A(正常為18 A),這樣,利用通風(fēng)機(jī)拉風(fēng)量選粉,既保證了煤粉細(xì)度,又確保了回轉(zhuǎn)窯用煤量。運(yùn)行至23∶00時(shí),選粉機(jī)電氣故障排除,煤磨操作系統(tǒng)恢復(fù)正常。