一 前言
無煙煤的揮發(fā)分較低,比較普通煙煤,起燃點(diǎn)更高、燃盡時間更長、固定碳的燃燒更加集中,在水泥熟料煅燒過程中易出現(xiàn)窯內(nèi)結(jié)圈、結(jié)蛋、長厚窯皮等現(xiàn)象,給生產(chǎn)帶來諸多不利,從而嚴(yán)重影響系統(tǒng)的產(chǎn)量和質(zhì)量。一直以來,如何更好地煅燒無煙煤是行業(yè)內(nèi)很多設(shè)計院、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)以及水泥集團(tuán)等研究的方向。
我國南方地區(qū)某條2500t/d水泥生產(chǎn)線,原來用普通煙煤進(jìn)行煅燒,使用中材裝備集團(tuán)熱工公司第三代燃燒器已達(dá)6年,總體效果一直不錯??蛻艉髞砀挠脽o煙煤,揮發(fā)分由>10%降至2-3%左右,煅燒過程中就開始出現(xiàn)長窯皮,而且在回轉(zhuǎn)窯25-30米之間經(jīng)常有結(jié)圈。雖然廠家采取措施,加強(qiáng)了對煤粉細(xì)度的控制,降低煤粉細(xì)度到R0.08<1,使結(jié)圈現(xiàn)象明顯減少,但長窯皮一直存在,且熟料的燒失量長期偏高。
綜合分析,這些情況的出現(xiàn),主要原因是客戶使用的第三代燃燒器較適用于煅燒普通煙煤,在燃燒無煙煤時不適應(yīng),從而出現(xiàn)煤粉的燃燒速度慢、煤粉的燃盡率低等現(xiàn)象。顯然,在線使用的原型號燃燒器已不能很好地適應(yīng)后期煤質(zhì)的變化。為此,客戶在業(yè)內(nèi)人士的建議下更換了燃燒器,選用了中材裝備集團(tuán)熱工公司適用于無煙煤煅燒的第四代Sinoflame新型大推力燃燒器。
中材裝備熱工分公司針對無煙煤開發(fā)的大推力燃燒器,結(jié)合熟料在窯內(nèi)煅燒的需求,出口風(fēng)速較高,卷吸高溫二次風(fēng)的能力更強(qiáng),大幅度提高了無煙煤的著火速度,縮短了燃盡時間,使煤粉能在合理的范圍內(nèi)燃盡,且火焰調(diào)節(jié)范圍較寬,窯內(nèi)溫度分布更為合理。
二 Sinoflame型燃燒器簡述
1 頭部結(jié)構(gòu)
Sinoflame型煤粉燃燒器為四風(fēng)道結(jié)構(gòu)型式(頭部結(jié)構(gòu)見圖1,)。風(fēng)道順序為(由外至內(nèi)):冷卻風(fēng)、軸流風(fēng)、煤風(fēng)、 旋流風(fēng)(圖2為Sinoflame燃燒器全貌)。
圖2 Sinoflame燃燒器全貌
2 基本原理及特點(diǎn)
2.1 通過煤管頭部各主風(fēng)道的合理匹配設(shè)計,可以實現(xiàn)噴煤管頭部較大的負(fù)壓卷吸區(qū),可有效的卷吸高溫二次風(fēng),確保窯頭煤粉的穩(wěn)定燃燒。
2.2 冷卻風(fēng)道可有效防止燃燒器的頭部磨損及保持一定形狀的火焰,防止出現(xiàn)局部高溫及燒損窯皮。
2.3 Sinoflame型燃燒器由于通道風(fēng)速較高,燃燒器的推力達(dá)1500 m/s.%以上,可滿足各種燃料的充分燃盡,對提高劣質(zhì)煤的利用十分有利。
3 Sinoflame燃燒器各風(fēng)道壓力參數(shù)
軸流風(fēng)風(fēng)道壓力:50Kpa~80 Kpa
旋流風(fēng)風(fēng)道壓力:15Kpa~30 Kpa
冷卻風(fēng)風(fēng)道壓力:0.5Kpa~1Kpa
冷卻點(diǎn)火油管風(fēng)道:保持閥門開度在10~20%之間。
三 該生產(chǎn)線煤粉、熟料控制及風(fēng)機(jī)配置情況表
入窯煤粉的工業(yè)分析
四 Sinoflame燃燒器在線調(diào)試過程
1 點(diǎn)火升溫
1.1 Sinoflame燃燒器的定位
原來的燃燒器定位在中心位置,但沒有進(jìn)行中心打點(diǎn),只是以安裝燃燒器時的水平定位為基準(zhǔn)。因此,這次投料對燃燒器的徑向位置的調(diào)整就以水平中心定位為原始點(diǎn)。
1.2 點(diǎn)火升溫過程中的火焰控制
點(diǎn)火升溫的過程和使用其它類型的燃燒器基本相同,即遵循漸進(jìn)、緩慢加風(fēng)的原則。對于Sinoflame燃燒器而言,一般情況下開始升溫時軸流風(fēng)風(fēng)壓10000Pa、旋流風(fēng)風(fēng)壓3000Pa左右,但前提是不能滅火。隨著窯內(nèi)溫度逐漸升高,軸流風(fēng)和旋流風(fēng)風(fēng)壓也逐漸升高并且注意它們之間的匹配。到投料前一般加到常規(guī)的、正常的使用風(fēng)壓,可以控制在軸流風(fēng)壓70000Pa、旋流風(fēng)壓20000Pa左右,也可以比正常壓值偏低控制。
1.3 無煙煤的點(diǎn)火升溫時間控制
無煙煤的點(diǎn)火升溫過程一般都要求時間短,目的是為了防止升溫時間過長造成窯內(nèi)形成煤粉圈,預(yù)熱器、煙室內(nèi)長結(jié)皮等問題,所以快速升溫對無煙煤來說也有一定必要性。
升溫過程中在油、煤混燃時,Sinoflame燃燒器表現(xiàn)出比其它類型燃燒器更穩(wěn)定、燃燒更好的優(yōu)勢。因此,加煤的時間可以提前,加煤的數(shù)量也可相應(yīng)加大,這本身既可省油,又可縮短升溫時間。但因為輔機(jī)設(shè)備故障,本次升溫過程距投料10個小時,時間比較長,否則投料時間可以大大提前到 8小時左右。
2 投料初期的煅燒操作
初期投料時燃燒器的軸流風(fēng)風(fēng)壓調(diào)到70000Pa、旋流風(fēng)風(fēng)壓調(diào)到20000Pa,保持這樣的常規(guī)風(fēng)壓先煅燒一個班次,觀察煅燒情況。因為剛開窯,產(chǎn)量、二次風(fēng)溫比較低,而且原來窯內(nèi)有一定長度和厚度的窯皮,所以這個風(fēng)壓的真實效果還不能過早的進(jìn)行定論。
2.1 初期投料后使用Sinoflame燃燒器的效果跟蹤
2.1.1 熟料情況
熟料外觀顏色好、沒有黃芯、比較致密,游離鈣全部合格,唯一一點(diǎn)不足就是熟料的粒度有點(diǎn)偏大,而且全部是很圓的顆粒。結(jié)合窯皮狀況分析是因為液相出現(xiàn)太早,窯皮太長造成的。因為原料立磨故障頻繁導(dǎo)致生料庫存較低,窯系統(tǒng)在中等產(chǎn)量下運(yùn)行,二次風(fēng)溫比較低,一般1000℃左右,這是造成火焰拉長的主要原因。
2.1.2 窯皮情況:
投料運(yùn)行2個班次后,窯內(nèi)窯皮變化不大,燒成帶較長,從筒體掃描儀上看大約25米左右,窯皮比較平整,而且厚度不厚,燒成帶筒體溫度250℃左右,沒有高溫點(diǎn)出現(xiàn),總的來看后邊的窯皮沒有大量脫落。(見圖3 筒體溫度照片)
圖3 筒體溫度照片
3 使用Sinoflame燃燒器后的第一次操作調(diào)整
因該客戶現(xiàn)場使用的是揮發(fā)分3%左右的無煙煤,結(jié)合熟料結(jié)粒偏大、燒成帶較長、而且筒體也無高溫點(diǎn)出現(xiàn)這些情況,公司技術(shù)人員指導(dǎo)中控操作員重新調(diào)整風(fēng)壓:軸流風(fēng)調(diào)至80000Pa、旋流風(fēng)調(diào)至23000Pa。通過使用比較高的風(fēng)壓達(dá)到收攏火焰的目的,以期熟料結(jié)粒有所改善、二次風(fēng)溫有所提高,窯內(nèi)窯皮能夠縮短。
3.1 操作調(diào)整后的效果跟蹤:
3.1.1 熟料情況
上述操作參數(shù)調(diào)整后,熟料游離鈣全部合格,沒有什么變化;熟料結(jié)粒偏大的現(xiàn)象得到根本改善,而且熟料很致密,同時熟料的燒失量也降低到0.5左右;二次風(fēng)溫有所升高,因原料庫存偏少窯產(chǎn)量沒有滿負(fù)荷,二次風(fēng)溫在1050℃左右。
3.1.2 窯皮情況
(1)、窯皮發(fā)生了很大的變化,后邊的窯皮大量的垮掉,窯皮真正開始更替;(2)、燒成帶大約16米左右,燒成帶筒體溫度在270℃左右,沒有出現(xiàn)高溫點(diǎn);(3)、過渡帶溫度平均在340℃左右。
為了降低整體過渡帶溫度,公司技術(shù)人員與客戶協(xié)商將燃燒器位置下調(diào)20mm左右,正待觀察調(diào)整效果時,生料庫底輸送系統(tǒng)運(yùn)行出現(xiàn)問題,于是被迫止料停窯(此時筒體掃描儀和現(xiàn)場已沒有對應(yīng)關(guān)系,筒體溫度只能現(xiàn)場使用測溫槍點(diǎn)射測溫)。
4 使用Sinoflame燃燒器后的第二次操作調(diào)整
應(yīng)客戶要求,對燃燒器的操作參數(shù)再次進(jìn)行調(diào)整。這是因為窯內(nèi)耐火磚已經(jīng)到檢修周期,尤其是過渡帶的襯磚在當(dāng)時已經(jīng)很薄了,加之這次投料后設(shè)備運(yùn)行問題較多,導(dǎo)致窯系統(tǒng)沒有連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn),頻繁的止料停窯,對窯襯損傷很大。最后決定把燒成帶延長,使目前的過渡帶變?yōu)闊蓭?,掛上穩(wěn)定窯皮以保護(hù)窯襯。因此,把軸流風(fēng)風(fēng)壓調(diào)到70000Pa、旋流風(fēng)調(diào)到18000Pa左右。
4.1 二次調(diào)整后的效果跟蹤
第二次操作參數(shù)調(diào)整后,窯皮發(fā)生很大變化。窯皮掛到25米左右,燒成帶溫度在250℃左右,過渡帶溫度也降到320℃左右,筒體溫度整體大大降低。
5 對客戶的幾點(diǎn)建議:
(1) 因為使用無煙煤,雖然已經(jīng)把煤粉細(xì)度控制得很細(xì)了,但對風(fēng)壓的控制上還是以偏大控制為好,同時要注意燒成帶的高溫點(diǎn)和過渡帶的筒體溫度。
(2) 如使用高風(fēng)壓時,火焰活力會相對集中。這時為了保證筒體溫度,燃燒器位置根據(jù)長期使用情況可考慮位于偏料、偏下約50mm左右。
(3) 考慮到耐火磚最薄的地方在21米左右,目前的窯皮太長,對于熟料的煅燒質(zhì)量沒有任何好處。所以根據(jù)窯皮的發(fā)展情況,下一步操作時還是要緩慢的把風(fēng)壓提起來,使窯皮掛到21米左右最好。這樣既可適當(dāng)壓縮燒成帶,又可保護(hù)窯襯,最主要可防止后面冷圈出現(xiàn),畢竟現(xiàn)場使用的是揮發(fā)分很低的無煙煤。
五 Sinoflame燃燒器使用后效果
在使用中材裝備集團(tuán)新一代Sinoflame型大推力燃燒器后,該生產(chǎn)線各相關(guān)生產(chǎn)指標(biāo)均有明顯改善,窯臺時產(chǎn)量、熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗、熟料燒失量、窯皮狀況(特別是長窯皮情況)都大有好轉(zhuǎn),窯的熱工制度相對比較穩(wěn)定,客戶非常滿意。具體熟料產(chǎn)、質(zhì)量情況如下:
1 窯臺時產(chǎn)量及煤耗:因燃燒器煅燒能力提高,窯皮情況改善,熟料平均臺時產(chǎn)量比以前提高7t/h左右,隨之煤耗有所降低。
2 熟料3天強(qiáng)度:從原來的平均31MPa提升到33MPa左右。
3 熟料28天強(qiáng)度:從原來的平均56MPa提升到57MPa左右。
4 熟料燒失量:由原來的0.8左右降到0.5以下。
結(jié)語
從這個現(xiàn)場燃燒器的調(diào)整操作過程來看,Sinoflame燃燒器在對無煙煤的適應(yīng)方面、操作參數(shù)的調(diào)整方面、火焰強(qiáng)度的控制方面,確實表現(xiàn)優(yōu)異。鑒于此,客戶在新建3500t/h生產(chǎn)線上也選用我公司新型燃燒器,且使用效果良好。
一 前言
無煙煤的揮發(fā)分較低,比較普通煙煤,起燃點(diǎn)更高、燃盡時間更長、固定碳的燃燒更加集中,在水泥熟料煅燒過程中易出現(xiàn)窯內(nèi)結(jié)圈、結(jié)蛋、長厚窯皮等現(xiàn)象,給生產(chǎn)帶來諸多不利,從而嚴(yán)重影響系統(tǒng)的產(chǎn)量和質(zhì)量。一直以來,如何更好地煅燒無煙煤是行業(yè)內(nèi)很多設(shè)計院、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)以及水泥集團(tuán)等研究的方向。
我國南方地區(qū)某條2500t/d水泥生產(chǎn)線,原來用普通煙煤進(jìn)行煅燒,使用中材裝備集團(tuán)熱工公司第三代燃燒器已達(dá)6年,總體效果一直不錯??蛻艉髞砀挠脽o煙煤,揮發(fā)分由>10%降至2-3%左右,煅燒過程中就開始出現(xiàn)長窯皮,而且在回轉(zhuǎn)窯25-30米之間經(jīng)常有結(jié)圈。雖然廠家采取措施,加強(qiáng)了對煤粉細(xì)度的控制,降低煤粉細(xì)度到R0.08<1,使結(jié)圈現(xiàn)象明顯減少,但長窯皮一直存在,且熟料的燒失量長期偏高。
綜合分析,這些情況的出現(xiàn),主要原因是客戶使用的第三代燃燒器較適用于煅燒普通煙煤,在燃燒無煙煤時不適應(yīng),從而出現(xiàn)煤粉的燃燒速度慢、煤粉的燃盡率低等現(xiàn)象。顯然,在線使用的原型號燃燒器已不能很好地適應(yīng)后期煤質(zhì)的變化。為此,客戶在業(yè)內(nèi)人士的建議下更換了燃燒器,選用了中材裝備集團(tuán)熱工公司適用于無煙煤煅燒的第四代Sinoflame新型大推力燃燒器。
中材裝備熱工分公司針對無煙煤開發(fā)的大推力燃燒器,結(jié)合熟料在窯內(nèi)煅燒的需求,出口風(fēng)速較高,卷吸高溫二次風(fēng)的能力更強(qiáng),大幅度提高了無煙煤的著火速度,縮短了燃盡時間,使煤粉能在合理的范圍內(nèi)燃盡,且火焰調(diào)節(jié)范圍較寬,窯內(nèi)溫度分布更為合理。
二 Sinoflame型燃燒器簡述
1 頭部結(jié)構(gòu)
Sinoflame型煤粉燃燒器為四風(fēng)道結(jié)構(gòu)型式(頭部結(jié)構(gòu)見圖1,)。風(fēng)道順序為(由外至內(nèi)):冷卻風(fēng)、軸流風(fēng)、煤風(fēng)、 旋流風(fēng)(圖2為Sinoflame燃燒器全貌)。
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圖2 Sinoflame燃燒器全貌
2 基本原理及特點(diǎn)
2.1 通過煤管頭部各主風(fēng)道的合理匹配設(shè)計,可以實現(xiàn)噴煤管頭部較大的負(fù)壓卷吸區(qū),可有效的卷吸高溫二次風(fēng),確保窯頭煤粉的穩(wěn)定燃燒。
2.2 冷卻風(fēng)道可有效防止燃燒器的頭部磨損及保持一定形狀的火焰,防止出現(xiàn)局部高溫及燒損窯皮。
2.3 Sinoflame型燃燒器由于通道風(fēng)速較高,燃燒器的推力達(dá)1500 m/s.%以上,可滿足各種燃料的充分燃盡,對提高劣質(zhì)煤的利用十分有利。
3 Sinoflame燃燒器各風(fēng)道壓力參數(shù)
軸流風(fēng)風(fēng)道壓力:50Kpa~80 Kpa
旋流風(fēng)風(fēng)道壓力:15Kpa~30 Kpa
冷卻風(fēng)風(fēng)道壓力:0.5Kpa~1Kpa
冷卻點(diǎn)火油管風(fēng)道:保持閥門開度在10~20%之間。
三 該生產(chǎn)線煤粉、熟料控制及風(fēng)機(jī)配置情況表
入窯煤粉的工業(yè)分析
四 Sinoflame燃燒器在線調(diào)試過程
1 點(diǎn)火升溫
1.1 Sinoflame燃燒器的定位
原來的燃燒器定位在中心位置,但沒有進(jìn)行中心打點(diǎn),只是以安裝燃燒器時的水平定位為基準(zhǔn)。因此,這次投料對燃燒器的徑向位置的調(diào)整就以水平中心定位為原始點(diǎn)。
1.2 點(diǎn)火升溫過程中的火焰控制
點(diǎn)火升溫的過程和使用其它類型的燃燒器基本相同,即遵循漸進(jìn)、緩慢加風(fēng)的原則。對于Sinoflame燃燒器而言,一般情況下開始升溫時軸流風(fēng)風(fēng)壓10000Pa、旋流風(fēng)風(fēng)壓3000Pa左右,但前提是不能滅火。隨著窯內(nèi)溫度逐漸升高,軸流風(fēng)和旋流風(fēng)風(fēng)壓也逐漸升高并且注意它們之間的匹配。到投料前一般加到常規(guī)的、正常的使用風(fēng)壓,可以控制在軸流風(fēng)壓70000Pa、旋流風(fēng)壓20000Pa左右,也可以比正常壓值偏低控制。
1.3 無煙煤的點(diǎn)火升溫時間控制
無煙煤的點(diǎn)火升溫過程一般都要求時間短,目的是為了防止升溫時間過長造成窯內(nèi)形成煤粉圈,預(yù)熱器、煙室內(nèi)長結(jié)皮等問題,所以快速升溫對無煙煤來說也有一定必要性。
升溫過程中在油、煤混燃時,Sinoflame燃燒器表現(xiàn)出比其它類型燃燒器更穩(wěn)定、燃燒更好的優(yōu)勢。因此,加煤的時間可以提前,加煤的數(shù)量也可相應(yīng)加大,這本身既可省油,又可縮短升溫時間。但因為輔機(jī)設(shè)備故障,本次升溫過程距投料10個小時,時間比較長,否則投料時間可以大大提前到 8小時左右。
2 投料初期的煅燒操作
初期投料時燃燒器的軸流風(fēng)風(fēng)壓調(diào)到70000Pa、旋流風(fēng)風(fēng)壓調(diào)到20000Pa,保持這樣的常規(guī)風(fēng)壓先煅燒一個班次,觀察煅燒情況。因為剛開窯,產(chǎn)量、二次風(fēng)溫比較低,而且原來窯內(nèi)有一定長度和厚度的窯皮,所以這個風(fēng)壓的真實效果還不能過早的進(jìn)行定論。
2.1 初期投料后使用Sinoflame燃燒器的效果跟蹤
2.1.1 熟料情況
熟料外觀顏色好、沒有黃芯、比較致密,游離鈣全部合格,唯一一點(diǎn)不足就是熟料的粒度有點(diǎn)偏大,而且全部是很圓的顆粒。結(jié)合窯皮狀況分析是因為液相出現(xiàn)太早,窯皮太長造成的。因為原料立磨故障頻繁導(dǎo)致生料庫存較低,窯系統(tǒng)在中等產(chǎn)量下運(yùn)行,二次風(fēng)溫比較低,一般1000℃左右,這是造成火焰拉長的主要原因。
2.1.2 窯皮情況:
投料運(yùn)行2個班次后,窯內(nèi)窯皮變化不大,燒成帶較長,從筒體掃描儀上看大約25米左右,窯皮比較平整,而且厚度不厚,燒成帶筒體溫度250℃左右,沒有高溫點(diǎn)出現(xiàn),總的來看后邊的窯皮沒有大量脫落。(見圖3 筒體溫度照片)
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圖3 筒體溫度照片
3 使用Sinoflame燃燒器后的第一次操作調(diào)整
因該客戶現(xiàn)場使用的是揮發(fā)分3%左右的無煙煤,結(jié)合熟料結(jié)粒偏大、燒成帶較長、而且筒體也無高溫點(diǎn)出現(xiàn)這些情況,公司技術(shù)人員指導(dǎo)中控操作員重新調(diào)整風(fēng)壓:軸流風(fēng)調(diào)至80000Pa、旋流風(fēng)調(diào)至23000Pa。通過使用比較高的風(fēng)壓達(dá)到收攏火焰的目的,以期熟料結(jié)粒有所改善、二次風(fēng)溫有所提高,窯內(nèi)窯皮能夠縮短。
3.1 操作調(diào)整后的效果跟蹤:
3.1.1 熟料情況
上述操作參數(shù)調(diào)整后,熟料游離鈣全部合格,沒有什么變化;熟料結(jié)粒偏大的現(xiàn)象得到根本改善,而且熟料很致密,同時熟料的燒失量也降低到0.5左右;二次風(fēng)溫有所升高,因原料庫存偏少窯產(chǎn)量沒有滿負(fù)荷,二次風(fēng)溫在1050℃左右。
3.1.2 窯皮情況
(1)、窯皮發(fā)生了很大的變化,后邊的窯皮大量的垮掉,窯皮真正開始更替;(2)、燒成帶大約16米左右,燒成帶筒體溫度在270℃左右,沒有出現(xiàn)高溫點(diǎn);(3)、過渡帶溫度平均在340℃左右。
為了降低整體過渡帶溫度,公司技術(shù)人員與客戶協(xié)商將燃燒器位置下調(diào)20mm左右,正待觀察調(diào)整效果時,生料庫底輸送系統(tǒng)運(yùn)行出現(xiàn)問題,于是被迫止料停窯(此時筒體掃描儀和現(xiàn)場已沒有對應(yīng)關(guān)系,筒體溫度只能現(xiàn)場使用測溫槍點(diǎn)射測溫)。
4 使用Sinoflame燃燒器后的第二次操作調(diào)整
應(yīng)客戶要求,對燃燒器的操作參數(shù)再次進(jìn)行調(diào)整。這是因為窯內(nèi)耐火磚已經(jīng)到檢修周期,尤其是過渡帶的襯磚在當(dāng)時已經(jīng)很薄了,加之這次投料后設(shè)備運(yùn)行問題較多,導(dǎo)致窯系統(tǒng)沒有連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn),頻繁的止料停窯,對窯襯損傷很大。最后決定把燒成帶延長,使目前的過渡帶變?yōu)闊蓭?,掛上穩(wěn)定窯皮以保護(hù)窯襯。因此,把軸流風(fēng)風(fēng)壓調(diào)到70000Pa、旋流風(fēng)調(diào)到18000Pa左右。
4.1 二次調(diào)整后的效果跟蹤
第二次操作參數(shù)調(diào)整后,窯皮發(fā)生很大變化。窯皮掛到25米左右,燒成帶溫度在250℃左右,過渡帶溫度也降到320℃左右,筒體溫度整體大大降低。
5 對客戶的幾點(diǎn)建議:
(1) 因為使用無煙煤,雖然已經(jīng)把煤粉細(xì)度控制得很細(xì)了,但對風(fēng)壓的控制上還是以偏大控制為好,同時要注意燒成帶的高溫點(diǎn)和過渡帶的筒體溫度。
(2) 如使用高風(fēng)壓時,火焰活力會相對集中。這時為了保證筒體溫度,燃燒器位置根據(jù)長期使用情況可考慮位于偏料、偏下約50mm左右。
(3) 考慮到耐火磚最薄的地方在21米左右,目前的窯皮太長,對于熟料的煅燒質(zhì)量沒有任何好處。所以根據(jù)窯皮的發(fā)展情況,下一步操作時還是要緩慢的把風(fēng)壓提起來,使窯皮掛到21米左右最好。這樣既可適當(dāng)壓縮燒成帶,又可保護(hù)窯襯,最主要可防止后面冷圈出現(xiàn),畢竟現(xiàn)場使用的是揮發(fā)分很低的無煙煤。
五 Sinoflame燃燒器使用后效果
在使用中材裝備集團(tuán)新一代Sinoflame型大推力燃燒器后,該生產(chǎn)線各相關(guān)生產(chǎn)指標(biāo)均有明顯改善,窯臺時產(chǎn)量、熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗、熟料燒失量、窯皮狀況(特別是長窯皮情況)都大有好轉(zhuǎn),窯的熱工制度相對比較穩(wěn)定,客戶非常滿意。具體熟料產(chǎn)、質(zhì)量情況如下:
1 窯臺時產(chǎn)量及煤耗:因燃燒器煅燒能力提高,窯皮情況改善,熟料平均臺時產(chǎn)量比以前提高7t/h左右,隨之煤耗有所降低。
2 熟料3天強(qiáng)度:從原來的平均31MPa提升到33MPa左右。
3 熟料28天強(qiáng)度:從原來的平均56MPa提升到57MPa左右。
4 熟料燒失量:由原來的0.8左右降到0.5以下。
結(jié)語
從這個現(xiàn)場燃燒器的調(diào)整操作過程來看,Sinoflame燃燒器在對無煙煤的適應(yīng)方面、操作參數(shù)的調(diào)整方面、火焰強(qiáng)度的控制方面,確實表現(xiàn)優(yōu)異。鑒于此,客戶在新建3500t/h生產(chǎn)線上也選用我公司新型燃燒器,且使用效果良好。