我公司原有一臺Φ3x11m閉路粉磨系統(tǒng),使用老式旋風式選粉機,因跟不上時代的發(fā)展,控制的要求,于2012年更換為某廠TS-Ⅵ型三分離選粉機,當年取得了很好的經濟社會效益。但隨著科技的進步、對粉磨系統(tǒng)認知的提高,特別是本公司在磨前增設輥壓機后,該臺選粉機成為了我們提產增效的掣肘,于是,為提產降耗、降本增效,我們對本臺選粉機進行了改造。
原有選粉機的工藝流程為:粉磨后的待選物料由磨尾提升機喂入選粉機中部,通過轉子撒料盤緩沖板充分分散而落入選粉區(qū)。由循環(huán)風機產生的含塵氣體通過下殼體進風口從選粉機底部進入選粉區(qū),通過沖擊折流錐在邊壁效應的作用下,上升氣體通過導流裝置對物料進行分選。在離心力與空氣阻力的平衡下進行有效的分級,經導向葉片導入渦流,較粗顆粒在重力作用下,沉降至出料口,再次進入磨內粉磨,合格物料經旋風筒進入細粉出灰裝置入成品庫。
該選粉機的主機設備為:循環(huán)風機:S-47;風機電機:160KW-4;額定電流:287A;轉速:1150rpm;風量:75000m3/h;全壓:5220/5079Pa;齒輪減速機:ZCB25V03-56;減速機電機:37KW-4;額定電流:69.7A;電動干油泵:0.55 KW -4;轉速:17rpm。
改造前的準備及課題分析:增設輥壓機之后,入磨物料變細,出磨入選粉機物料量增大,其中的合格成品量增大,選粉機當時選型偏小,在選粉機循環(huán)風機風量風壓不變時,單位循環(huán)氣體含塵濃度增大,使物料分級變差;同時結合正常運行時循環(huán)風機周圍漏風點冒灰沖出較遠的現象,初步判斷選粉機內氣體阻力較大。我們對循環(huán)風機風壓進行了測定:空載時:風機進口:-4000Pa,出口:174Pa;帶負荷時:進口:-1333Pa,出口:2233Pa,與我們的初步判斷一致,同時實際測定的風壓值遠達不到設備給定的設計值。
通過上面的分析,我們設計改造方案為:一是降低選粉機內氣體阻力,二是降低選粉機內氣體的含塵濃度。
選粉機改造方案的實施:對于降低選粉機內氣體阻力問題,通過我們打開選粉機測定,發(fā)現選粉機的導風葉片與進風方向存在約10°左右的夾角,我們將導風葉片調整到與胴體切向方向一致,即與進風方向一致。
對于降低選粉機內含塵濃度的問題,我們結合目前新上選粉機的循環(huán)風沒有全部內循環(huán),采用部分外排或全部外排,同時對選粉機進行補風的工藝流程,決定將這臺選粉機改造成為循環(huán)風部分外排,以達到降低內部氣體含塵濃度的目的?,F階段新上選粉機部分外排的出風管一般在循環(huán)風機的出風口前面一點,考慮到我們實際循環(huán)風機的風壓偏小,實際改造時在選粉機旋風筒出風口到循環(huán)風機進風口風管中部,距離頂部彎管約1.5m處,以Φ700mm無縫鋼管接入磨尾收塵器(接入之前通過風量計算,確定該收塵器能夠達到新增選粉機循環(huán)風量20%以上處理風量的能力,沒有另外增加收塵器),同時在該無縫鋼管上設置一個風閥進行外排風量的調節(jié),在無縫鋼管接口至循環(huán)風機的進風口之間靠近進風口部位設置一小型冷風閥進行補風。這樣不僅使循環(huán)風的含塵濃度大大降低,同時也提高了選粉機系統(tǒng)的整體帶料能力。
改造后整個選粉機系統(tǒng)效果評價:通過改造,選粉機運行參數對比如下:
項目 |
取樣點 |
細度篩余(%) | ||
80μm |
45μm |
32μm | ||
改造前 |
選粉機入料口 |
3.0 |
17.9 |
38.0 |
選粉機粗粉 |
4.9 |
28.7 |
55.3 | |
選粉機成品 |
0.3 |
8.3 |
20.8 | |
選粉效率(%) |
42.45 |
59.13 |
64.06 | |
循環(huán)負荷(%) |
142.11 |
88.89 |
99.42 | |
改造后 |
選粉機入料口 |
4.2 |
23.6 |
45.5 |
選粉機粗粉 |
12.6 |
47.2 |
71.2 | |
選粉機成品 |
0.5 |
8.9 |
25.7 | |
選粉效率(%) |
72.10 |
73.47 |
77.00 | |
循環(huán)負荷(%) |
44.05 |
62.29 |
77.04 |
改造后不僅使選粉機系統(tǒng)運行環(huán)境條件大幅改善,同時,使該水泥磨臺產提高了4噸/小時,降低了水泥的生產成本,提高了公司的經濟效益。