摘要:
我公司2500t/d熟料生產(chǎn)線配備的煤磨是ZGM95型立式磨。采用篦冷機(jī)高溫段余風(fēng)作為加熱烘干熱源及一次風(fēng),入磨風(fēng)溫要求≤250℃,出磨溫度≤75℃。在3年的生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)了一些問(wèn)題,現(xiàn)主要介紹下料管漏風(fēng)問(wèn)題及處理過(guò)程。
1.存在的問(wèn)題
我公司的立磨物料下料管改造前(見(jiàn)圖l)使用的是單個(gè)雙層重錘翻板閥,由于該閥板本身存在鎖風(fēng)不嚴(yán),即:在入磨皮帶停機(jī)時(shí),皮帶頭部的物料大部分被吸入磨內(nèi),且閥板距下料口距離較長(zhǎng),物料對(duì)閥板的沖擊力太大,造成閥板鎖風(fēng)不嚴(yán),當(dāng)煤里有大塊物料或石子時(shí),整個(gè)閥板基本處于全開(kāi)狀態(tài),造成磨內(nèi)通風(fēng)不足,系統(tǒng)不能正常工作。
圖1? 改造前下料管鎖風(fēng)裝置
立磨下料口的密封多采用液動(dòng)三通閥和全密封式喂料秤。但由于受資金和條件所限,在投入少、工藝基礎(chǔ)設(shè)施不能大變動(dòng)的前提下,進(jìn)行了2次改造。
2.改造措施
2.1第1次改造
采用加分格輪和氣動(dòng)閥二路下料方式(見(jiàn)圖2)。由于物料比較潮濕,大塊和雜物較多時(shí)分格輪經(jīng)常被堵住,不能正常工作。另一路由于氣動(dòng)閥處于關(guān)閉狀態(tài),上部長(zhǎng)時(shí)間積料,當(dāng)分格輪工作不正常時(shí),氣動(dòng)閥打開(kāi)閥板也不能及時(shí)工作,需要把積料清除才能工作。這種改造在使用分格輪下料時(shí)密封效果非常好,但由于不能長(zhǎng)期正常工作,所以又進(jìn)行了改造。
圖2? 第1次改造后下料管鎖風(fēng)裝置