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2015-01-28 17:18:28 來源:水泥人網

輥壓機常見故障原因及分析

水泥行業(yè)中,水泥粉磨系統(tǒng)采用輥壓機作為球磨機的預粉磨設備或半終粉磨設備,其粉磨系統(tǒng)的臺時產量可以提高20%以上,相應的電耗也可以得到較大幅度地降低。輥壓機以其顯著的節(jié)能效果,得到越來越廣泛的應用。下面,就輥壓機使用中出現(xiàn)的問題談一些看法。

一、輥壓機使用過程中,工藝方面常見問題主要有以下幾點:

1、分料擋板高度太低,不能有效分離邊料和中間料;

2、邊料量太大,且邊緣效應嚴重;

3、設備帶料工作時,兩端輥縫偏差較大;

4、設備維修、維護工作量大。

以上問題解決方法:

1、輥壓機擠壓效果差的主要原因在于分料擋板高度只有400mm,擋板上緣距離輥子下緣還有800mm的空間,邊料就通過此空間混入中間料中,由此造成邊料和中間料不能有效分離,從而降低了輥壓機的擠壓效果。針對此問題,并結合設備實際情況,我們將分料擋板直接上延650mm,并將其開度固定,從而有效地解決了中間料和邊料混料的問題;

2、針對邊料量太大,且邊緣效應嚴重這一問題,其主要原因在于側擋板位置難以固定,輥壓機帶料工作時產生的側向力很容易將側擋板推離原位置,從而加劇了邊緣效應,而較厚的料餅厚度(29—32mm)也是造成邊料量過大的一個重要原因。針對此情,我們在將側夾板調整到位后直接將其調整螺栓焊死,并將輥子定位擋塊厚度從25mm降低到20mm,而有效降低了邊緣效應和邊料量過大問題。另外,適當?shù)恼{整調整分料擋板開度也是降低邊料量的一種常用手段。

3、輥壓機運行中常見問題之一便是兩端輥縫差值較大,其偏差超過5mm已司空見慣,為解決此問題,我們在盡量改善入輥壓機物料粒度分布的同時,在穩(wěn)流倉物料入口處加一600mmх800mmх600mm的小溢流箱,并在溢流箱的前后兩個側面上各開一400mm的圓孔,以保證物料入穩(wěn)流倉后的均勻分布,從而有效的降低了物料在穩(wěn)流倉內的離析現(xiàn)象。此外,輥子兩側壓力均衡穩(wěn)定和糾偏措施的得力有效也是解決兩側輥縫偏差過大的有效措施。

通過對輥壓機系統(tǒng)的持續(xù)改造及管理的加強,輥壓機成品中80mm篩通過量約23%左右,200mm篩通過量約30%。

總之,輥壓機擠壓效果的改善,有賴于設備穩(wěn)定有效運轉,以上所采取的措施,很多都是被動的,在目前情況下,我們不能苛求設備的盡善盡美,只能有的放矢,根據(jù)實際情況采取一些簡單易行的辦法,以盡量彌補設備方面的先天不足。

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