摘要:三道鎖風閥的工作環(huán)境惡劣,粉塵大、磨損嚴重,常會出現(xiàn)閥板磨損、非傳動側軸承損壞等問題,從而影響磨機系統(tǒng)的正常運行和技術指標。文中介紹了三道鎖風閥的技術改造,效果良好。
立磨作為風掃磨,需在負壓狀態(tài)下工作。因此,三道鎖風閥必須在保證立磨正常喂料量的同時盡可能的減少系統(tǒng)漏風,實現(xiàn)鎖風功能。但由于三道鎖風閥的工作環(huán)境惡劣,粉塵大、磨損嚴重,經(jīng)常會出現(xiàn)一些諸如“閥板磨損、非傳動側軸承損壞”等問題,從而影響磨機系統(tǒng)的正常運行和技術指標。
1 問題分析
在實際使用過程中,一方面由于物料的進料沖擊使閥體的耐磨層逐漸磨損剝落,閥板與底板的間隙增大。導致磨機系統(tǒng)壓差減小、出磨溫度降低,磨機產(chǎn)量下降;另一方面由于鎖風閥非傳動側軸承原密封結構為氈圈密封,極易使灰塵進入軸承內(nèi)部,導致軸承損壞,從而被迫停磨處理。
為此,公司技術人員對其進行了技術改造,效果良好。
2 改造方法
(1)利用定檢時間補焊三道閥板和底板、增強耐磨性。重新補焊閥板,并加加強筋,增強閥板的抗拉性。同時在閥板和底板的沖擊面用D707碳化鎢耐磨焊條堆焊3~5mm的厚度,以增強閥板和底板的耐磨性,延長使用壽命。在補焊的過程中一定要確保閥板和底板的間隙≤3mm,以保證磨內(nèi)壓差和出磨溫度的穩(wěn)定性,有利于磨機操作和提高臺時產(chǎn)量。
(2)利用廢舊輸送帶制作成膠條(閥體兩側與底板之間寬度的相應尺寸),用螺栓固定在閥板的背面,使其與底板之間形成緊密的彈性接觸,減少漏風。具體結構見圖1。
(3)對鎖風閥非傳動側軸承原密封結構進行技術改造。將原氈圈密封改造為“U”型骨架密封,同時增加了一個迷宮套和軸承配合,迷宮間隙小于2mm,有效的采用組合式密封結構,防止灰塵的侵入。具體密封結構見圖2所示。
3 改造效果
經(jīng)過上述技術改造,并通過生產(chǎn)實際運行的驗證,目前經(jīng)改造后的三道鎖風閥使用壽命由原來的2個月左右提高至8個月左右。而且改造成本低廉、結構簡單,值得推廣使用。改造前后效果對比見表1。