自SNCR脫 硝技術(shù)風(fēng)靡以來,目前全國共上了300~450套SNCR脫硝裝置,其中僅水泥行業(yè)就上了約110套該裝置。受多數(shù)環(huán)保公司及水泥行業(yè)從業(yè)人員對化工技能相對薄弱因素的制約,SNCR脫硝裝置自引入水泥行業(yè)以來,設(shè)備性能及工藝特性頻頻失利。隨著國家對環(huán)保力度的加大,2014年下半年至2016年將是眾多已上SNCR脫硝裝置改造的高峰期。下面筆者就以我公司改造的某SNCR脫硝裝置具體情況加以闡述之,以便大家共同探討。
1 原脫硝系統(tǒng)概況
2013年7月,我公司為江蘇某5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線配套的SNCR脫硝裝置進行技術(shù)改造,通過為期8天的觀察及工藝設(shè)備改造,實現(xiàn)了該生產(chǎn)線NOX濃度達(dá)標(biāo)排放。原SNCR脫硝裝置主要配置及運行參數(shù)詳見表1、表2。
表1 原SNCR脫硝裝置主要設(shè)備配置表
表2 改造前72h運行參數(shù)
1.1存在的主要問題
經(jīng)過現(xiàn)場實際考察分析得出,該SNCR脫下裝置主要存在如下7大問題:
①、NOX不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,環(huán)保驗收合格困難;
②、還原劑有效利用率偏低,低于正常值10%~20%;
③、脫硝設(shè)備運行時,系統(tǒng)煤耗增加明顯;
④、設(shè)備運行不穩(wěn)定,噴射系統(tǒng)時常堵塞;
⑤、儲氨現(xiàn)場環(huán)境惡劣,氨味重;
⑥、工藝系統(tǒng)不穩(wěn)定,時常出現(xiàn)NOX濃度不減返增現(xiàn)象;
⑦、現(xiàn)場管理混亂,沒有熟練的脫硝工藝操作人員。
1.2原因分析
通過實地觀察分析,我們對出現(xiàn)以上問題的原因歸納出如下5點因素:
①、原脫硝工藝系統(tǒng)設(shè)計缺陷。如,噴射系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)程度低,不能有效調(diào)節(jié)各噴槍中還原劑流量;清洗水系統(tǒng)無連鎖控制,管道不能及時被清洗;噴射系統(tǒng)無溫度反饋,當(dāng)溫度不適合時依然在噴氨,造成還原劑返氧化或直逃逸接現(xiàn)象突出。
②、噴槍布置單一,致使還原劑分布密度與煙氣量不匹配;
③、噴射點漏風(fēng)突出,加之還原劑濃度選取太低,致使窯系統(tǒng)煤耗增加明顯;
④、現(xiàn)場呼吸閥未經(jīng)過液封或其它特殊處理就直接與大氣相通,增加人為氨逃逸率;
⑤、脫硝運行項目組中沒有一名化工專業(yè)人員,操作人員對SNCR化工操作技能理解能力不足。