伊犁南崗建材集團現(xiàn)有七條新型干法水泥生產(chǎn)線,經(jīng)過多年的生產(chǎn),加之水泥技術(shù)的不斷進步,有些設(shè)備已經(jīng)落后,其中影響較大的就是篦冷機系統(tǒng),改造前所使用的是第三代篦冷機,由于篦冷機本身設(shè)計上的結(jié)構(gòu)缺陷和安裝使用上存在的問題,新老篦冷機都表現(xiàn)出事故率高,嚴重的時候每周都要停機檢修,它已成為制約燒成系統(tǒng)運轉(zhuǎn)率和熟料產(chǎn)、質(zhì)量的瓶頸,使生產(chǎn)成本逐年提高,篦冷機改造勢在必行(例如:哈密廠的2000T/D的生產(chǎn)線,用了不到兩年就進行了徹底改造)。
集團公司曾經(jīng)有兩臺篦冷機采用其它技術(shù)進行過改造,但效果不佳,在考慮拆換篦冷機和改造原有篦冷機兩種方案對比選擇中,通過業(yè)內(nèi)專家推薦和我司慎重的考察評估,最后選擇了廣州圣嘉機電設(shè)備有限公司的改造方案,并于2009年在北屯水泥廠1000T/D生產(chǎn)線上進行了改造試點,通過兩年的運行驗證,在生產(chǎn)、技術(shù)和節(jié)能增效上均取得了非常滿意的效果,推廣應(yīng)用潛力巨大。隨后,在2011年到2012年兩年間,集團對其他生產(chǎn)線的篦冷機相繼進行了系統(tǒng)改造,改造后的各條生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)率及熟料產(chǎn)、質(zhì)量顯著提高,熱工制度穩(wěn)定。該篦冷機性價比高,技術(shù)先進成熟,運行十分可靠,做到當年改造當年收回投資,給公司帶來了顯著的經(jīng)濟效益?,F(xiàn)在已被列為《2013年新疆兵團工業(yè)重點科技攻關(guān)推廣示范項目》。日前新疆的幾大水泥企業(yè)集團和德國、日本專家來我集團現(xiàn)場參觀交流時,對篦冷機的改造技術(shù)給予了很高的評價?,F(xiàn)就采用該技術(shù)后使用效果簡談一下我們的感受與體會,與同仁們分享。
1、運轉(zhuǎn)率有了大幅度的提高。
原篦冷機經(jīng)過一段時間運行生產(chǎn)后,事故率逐年提高,篦床上出現(xiàn)紅河,冷卻效率下降,經(jīng)常燒壞篦板、燒壞弧形閥等,嚴重地影響了正常的生產(chǎn)。改造后,杜絕了上述情況的發(fā)生,運轉(zhuǎn)率有了明顯的提高。目前七條生產(chǎn)線的篦冷機與窯的同步運轉(zhuǎn)率達到了98%。
2、冷卻效果和熱回收效果大幅提高
從改造后工藝參數(shù)記錄的平均值來看,二、三次風溫比改造前提高了將近200 ℃(改造前二、三次風溫在900 ℃與700℃左右),出篦冷機的熟料溫度低于100℃(改造前在200 ℃以上,經(jīng)常出現(xiàn)跑紅料、庫底配料皮帶嚴重時一個月被燒掉一次、熟料入磨溫度高、石膏脫水現(xiàn)象),可以說篦冷機的冷卻效率和熱回收效率得到顯著提高。
改造后,一個明顯的變化是:可以實現(xiàn)厚料層操作了。以前的篦冷機也是要求厚料層操作,但往往很難實現(xiàn),現(xiàn)在真正實現(xiàn)了厚料層操作,入窯和入分解爐的二、三次風溫有了明顯的提高,這有助于煤粉的燃燒,降低了煤耗,熱工制度更加穩(wěn)定,窯對生料成分波動的適應(yīng)性更強了 ;由于煤粉能夠充分燃燒,用煤量減少了, CO2及NOx排放得到降低。
2、提高了熟料質(zhì)量。
由于在急冷床上的高溫熟料淬冷效果理想,減少了慢冷過程中熟料礦物晶型轉(zhuǎn)變(防止在1250℃分解為α'-C2S和CaO和β-C2S在550℃轉(zhuǎn)變?yōu)闊o水硬活性的γ-C2S)而導致的熟料粉化現(xiàn)象,從而提高了熟料質(zhì)量,熟料的28天強度提高2-4Mpa左右;改善了熟料的易磨性,為水泥磨的提產(chǎn)打下了基礎(chǔ)。