我廠原燃材料統(tǒng)一由微機(jī)核子秤自動(dòng)化系統(tǒng)控制配料,供Φ2.4m×13m和Φ2.2m×6.5m兩臺生料磨粉磨,制得生料。在操作過程中,利用入磨煤核子秤皮帶轉(zhuǎn)速監(jiān)控指導(dǎo)配料,取得了良好的效果。
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1問題的提出
我廠所用無煙煤進(jìn)廠渠道多、礦點(diǎn)雜,由于預(yù)均化堆場條件限制,均化效果較差。自1997年,我們改過去大半黑生料為全黑生料,一直沿用做生料燒失量的方法來調(diào)整入磨煤的配比,這種方法雖然準(zhǔn)確,但不及時(shí),對入磨煤的配比調(diào)整滯后,導(dǎo)致立窯配熱不穩(wěn),影響熱工制度。筆者經(jīng)不斷觀察、分析,發(fā)現(xiàn)入磨煤煤質(zhì)的變化,在核子秤皮帶轉(zhuǎn)速上就能直接反應(yīng)出來。所以,利用穩(wěn)定核子秤皮帶轉(zhuǎn)速的方法直接調(diào)整入磨煤的配比,對穩(wěn)定立窯配熱起到了超前控制作用,經(jīng)一年多的實(shí)踐,收到了明顯的效果。表1為1999年3月某兩個(gè)班使用這種方法燒失量情況。
表1 核子秤皮帶轉(zhuǎn)速監(jiān)控配料情況
時(shí)間? 臺時(shí)/(t/h)? 轉(zhuǎn)速/(r/min)? 配比/%? Loss/%?
8:30~10:30? 60? 310? 13.5? 40.47?
10:30~12:30? 57? 300? 13.5? 40.29?
12:30~14:30? 58? 310? 12.0? 40.52?
14:30~16:30? 57? 300? 12.0? 40.37?
16:30~18:30? 57? 305? 12.5? 40.35?
18:30~20:30? 58? 310? 12.0? 40.89?
20:30~22:30? 58? 300? 12.0? 40.60
注:Loss控制指標(biāo)40.50%±0.30%,Loss數(shù)據(jù)為兩每個(gè)點(diǎn)做一次,合格率為86%。
2入磨煤煤質(zhì)變化與核子秤皮帶轉(zhuǎn)速的關(guān)系
微機(jī)核子秤自動(dòng)化配比系統(tǒng)是通過γ射線探測源,將探測信號反饋到微機(jī)上,以流量(t/h)顯示出來,并且在微機(jī)上給定不同的配比,通過自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng),以不同的流量數(shù)據(jù)顯示出來。
生產(chǎn)中筆者發(fā)現(xiàn),在入磨煤配比不變時(shí),由于煤質(zhì)變化,核子秤皮帶轉(zhuǎn)速相應(yīng)變化,見表2。當(dāng)煤質(zhì)變差時(shí),由于煤中所含煤矸石偏多,致使煤自身密度變大,雖然配比不變,但核子秤皮帶轉(zhuǎn)速減慢;反之,煤質(zhì)變好時(shí),核子秤皮帶轉(zhuǎn)速加快。根據(jù)這一現(xiàn)象,我們通過穩(wěn)定核子秤皮帶轉(zhuǎn)速的方法,來調(diào)整煤和粘土的比例,這一嘗試收到了良好的效果。不但穩(wěn)定了立窯配熱,而且出磨生料CaO的合格率也明顯提高,熟料質(zhì)量和窯臺時(shí)產(chǎn)量也有了大幅度提高,為我廠創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。但使用這種方法的前提是必須保證磨機(jī)臺時(shí)產(chǎn)量相對穩(wěn)定。針對生料配料方案及立窯熱工制度等狀況,確定在生料Loss控制指標(biāo)范圍所對應(yīng)的核子秤皮帶轉(zhuǎn)速控制的目標(biāo)值范圍,我們稱之為核子秤皮帶轉(zhuǎn)速監(jiān)控配料。
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表2 煤質(zhì)變化對核子秤皮帶轉(zhuǎn)速的影響
灰分含量/%? 41.45? 32.51? 30.25? 28.28? 24.56? 20.96?
轉(zhuǎn)速/(r/min)? 230? 240? 260? 290? 330? 410
注:表中數(shù)據(jù)為1999年3月至2000年1月,在磨機(jī)臺時(shí)產(chǎn)量相對穩(wěn)定時(shí),所統(tǒng)計(jì)的入磨煤的工業(yè)分析數(shù)據(jù)和與之相對應(yīng)的轉(zhuǎn)速數(shù)據(jù),均為平均值。煤的工業(yè)分析每天做一次。