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2013-01-22 17:29:08 來(lái)源:水泥人網(wǎng)

改進(jìn)隔倉(cāng)板結(jié)構(gòu)提高水泥磨機(jī)產(chǎn)量

江蘇淮安楚城水泥有限公司有一條?3.8m×13m圈流水泥粉磨生產(chǎn)線,投入生產(chǎn)后,磨機(jī)產(chǎn)量較低,經(jīng)常出現(xiàn)一倉(cāng)飽磨、隔倉(cāng)板易堵塞問(wèn)題。企業(yè)經(jīng)分析認(rèn)為,主要原因是隔倉(cāng)板過(guò)料能力不夠,企業(yè)決定改用KHM隔倉(cāng)板,提高隔倉(cāng)板的過(guò)料能力,加大循環(huán)負(fù)荷,從而提高磨機(jī)的粉磨能力。改造后取得了較好的效果。

系統(tǒng)主要設(shè)備及工藝流程

物料經(jīng)計(jì)量配料后由皮帶機(jī)輸送入磨粉磨。出磨物料和礦渣微粉一同進(jìn)入磨尾提升機(jī)提升進(jìn)入K型選粉機(jī)分選,分選后的粗粉再回磨粉磨。磨機(jī)通風(fēng)用除塵器收集下的粉也進(jìn)入提升機(jī)后入選粉機(jī)。選粉機(jī)旁路風(fēng)用除塵器收集下的細(xì)粉和選粉機(jī)細(xì)粉一同進(jìn)入成品提升機(jī)提升入成品庫(kù)。

存在的問(wèn)題

磨機(jī)裝載量滿負(fù)荷運(yùn)行后,生產(chǎn)P·O42.5水泥時(shí),成品細(xì)度45μm篩余為6%~8%,80μm篩余為0.6%~0.8%,水泥3天抗壓強(qiáng)度>25MPa,28天抗壓強(qiáng)度>48MPa。雖然配兌礦粉后水泥成品中熟料用量不到70%,水泥強(qiáng)度較好,但產(chǎn)量低于同類型的如東萬(wàn)豪水泥粉磨系統(tǒng),僅為80t/h~82t/h(不含配兌礦渣微粉)。一倉(cāng)易飽磨,飽磨時(shí)表現(xiàn)為磨頭返料,磨尾不出料,收塵器風(fēng)機(jī)電流大幅降低,從正常運(yùn)行電流170A左右,降為130A左右。正常運(yùn)行時(shí),選粉機(jī)主軸電流僅為60A左右,循環(huán)負(fù)荷為30%左右。為了加大循環(huán)負(fù)荷,將磨尾除塵器風(fēng)機(jī)運(yùn)行頻率由40Hz增加到48Hz,風(fēng)機(jī)電流由170A上升到185A,產(chǎn)量略有增加,達(dá)83t/h~85t/h。正常運(yùn)行急停磨后,進(jìn)磨內(nèi)檢查球料比情況,發(fā)現(xiàn)一倉(cāng)球料比較小,球露出料面僅5mm~10mm,一倉(cāng)隔倉(cāng)板前物料0.08mm篩余為44.8%;二倉(cāng)內(nèi)存料量很少,雙層隔倉(cāng)板中二倉(cāng)面篦板篦縫堵塞較嚴(yán)重,隔倉(cāng)板后料0.08mm篩余為30.2%,出料篦板處料0.08mm篩余為7.8%;隔倉(cāng)板前后物料篩余相差14.6%,明顯是因?yàn)楦魝}(cāng)板過(guò)料能力不足。

原因分析

隔倉(cāng)板過(guò)料能力主要與物料流速及篦板或篩板通孔面積有關(guān)系,隔倉(cāng)篦板一倉(cāng)面篦孔寬度為10mm,經(jīng)測(cè)量計(jì)算通孔率約10%,按經(jīng)驗(yàn)通孔率大小基本合適。篩孔實(shí)心部分面積較多,導(dǎo)致通孔率較小。決定改變篩孔結(jié)構(gòu)尺寸,加大其過(guò)料能力。在更換篩板時(shí),我們發(fā)現(xiàn)其隔倉(cāng)板架結(jié)構(gòu)不合理,隔倉(cāng)板架結(jié)構(gòu)也影響篩板的有效通孔率。隔倉(cāng)板架過(guò)料空間過(guò)小,因此決定先更換篩板,同時(shí)做好更換隔倉(cāng)板架準(zhǔn)備。

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