我管理區(qū)淮海中聯(lián)水泥有限公司的兩條5000噸生產(chǎn)線原料制備系統(tǒng)使用的都是德國非凡公司生產(chǎn)的MPS5000B風(fēng)掃立磨。
2#原料制備系統(tǒng)立磨2005年3月投產(chǎn)使用以來磨輥輥皮基本上是半年更換一次,磨盤瓦一年更換一次,更換方式均是把磨輥吊出磨外更換輥皮,吊出磨輥在磨內(nèi)更換磨盤瓦。該磨型一直存在維修周期長,維修費用高的缺點,制約著回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)的生料供應(yīng)。為此,工程技術(shù)人員認真研究立磨資料和德國非凡公司提供的立磨示意結(jié)構(gòu)圖,結(jié)合過去維修時掌握的尺寸資料,尤其是2009年9月磨外更換2#線立磨輥皮后,磨的撞擊嚴重情況,大膽提出針對該磨型實行新的維修方式思路:輥皮和磨盤瓦在磨內(nèi)更換,而且分別單獨實行。改變過去的磨外更換輥皮和同時更換磨盤瓦的傳統(tǒng)維修方式。
2010年3月22日利用回轉(zhuǎn)窯定檢時間,對2#立磨磨盤瓦首次實施磨內(nèi)更換。在此之前磨機運行狀況較差,臺時約為330-380T/H,三個扭力器處撞擊聲較大,磨機整體晃動較大,采取多種措施,效果并不理想。當(dāng)時輥皮最大磨損量82mm(標準為150mm),磨盤瓦為43mm(標準為58mm),并未達到需要更換的標準,生產(chǎn)技術(shù)中心多次組織企業(yè)技術(shù)人員進行技術(shù)攻關(guān)并對以往的磨機運行狀況進行總結(jié),得出結(jié)論:可能是磨盤瓦的磨損,造成磨輥研磨軌跡的改變,造成三角框架的擺動大,扭力器運行不穩(wěn)定。遂決定利用檢修時間在磨輥不吊出的情況下更換磨盤瓦。
由于磨內(nèi)空間較為狹小,給施工帶來諸多不便:
1、液壓站有時壓力保不住,抬輥后壓力磨輥會有少許下降現(xiàn)象,對施工人員的安全帶來很大的威脅;
2、新舊磨盤瓦在吊裝過程中存在諸多安全隱患;
3、由于磨內(nèi)清灰無法清理徹底,給在安裝磨盤瓦之前的磨盤清理工作帶來諸多不便。
鑒于以上問題,相關(guān)技術(shù)人員與施工單位對上述問題進行專門研究,對以上問題進行逐一解決,在四天時間內(nèi)施工結(jié)束,確保了檢修項目的圓滿完成,開機后三個扭力器處的撞擊及磨機整體的晃動都大幅度降低。
1#原料制備系統(tǒng)使用的也是德國非凡公司生產(chǎn)的MPS5000B風(fēng)掃立磨,2009年12月投產(chǎn)使用,由于多次生產(chǎn)低堿水泥,使用高品位硅石,對輥皮的磨損較大,2010年5月輥皮最大磨損量已達到146mm,無法進行使用。由于此生產(chǎn)線投產(chǎn)僅半年時間,為盡量縮短停窯的時間,鑒于別的廠家在磨內(nèi)更換過輥皮,遂決定此次檢修在磨內(nèi)更換輥皮。在檢修之前對檢修方案與施工單位進行反復(fù)研究,6月4日檢修開始,8日檢修結(jié)束,開機后運行正常。
2010年9月2#磨磨輥輥皮已使用一年時間,最大磨損量達到117mm,嚴重制約了磨機的臺時產(chǎn)量,約為340-360T/H,主減速機高速端振動在2.7-2.8mm/s,瞬時最高點達到3.3mm/s,對回轉(zhuǎn)窯的臺時產(chǎn)量也有較大影響。9月10日2#窯系統(tǒng)進行檢修,2#磨磨輥輥皮更換項目在此期間得以實施,檢修過后臺時產(chǎn)量約為400-430 T/H,主減速機高速端振動在2.4-2.6mm/s,瞬時最高點達到2.8mm/ s,較檢修前有了大幅度好轉(zhuǎn),為窯系統(tǒng)高效、高產(chǎn)運行奠定了堅實的基礎(chǔ)。
2#原料立磨投產(chǎn)5年多來,更換輥皮都是在磨外進行更換,其中有一次在磨內(nèi)進行更換,檢修效果不好,出現(xiàn)了輥皮在運行中脫落現(xiàn)象,至此后都是都是在磨外更換輥皮。6月份1#磨磨輥更換輥皮是在磨內(nèi)更換,鑒于其成功的經(jīng)驗,故決定2#磨也在磨內(nèi)進行更換輥皮。因為1#磨只運行了半年時間,其磨輥基體結(jié)合面較為平整,而2#磨已運行5年多時間,有2個磨輥的基體的結(jié)合面已有一定的磨損,在輥皮與基體之間加了墊片進行補償其磨損量。這是此次檢修中最大的難點,在檢修前,保全處領(lǐng)導(dǎo)多次組織相關(guān)人員與施工單位進行溝通,把每一個細節(jié)都進行了反復(fù)討論,最終形成了較為完善的方案,在檢修過程中也得到充分的驗證。