“海螺集團作為中國水泥行業(yè)的龍頭企業(yè),在資金、技術方面具有很強優(yōu)勢,多年來在技術革新上敢為人先、不斷超越,當前,要大力推行低氮燃燒技術,積極發(fā)揮自身優(yōu)勢和水泥工業(yè)特點,率先在全國完成水泥企業(yè)低氮燃燒技術,率先建設運行脫硝設施,對全國水泥企業(yè)環(huán)境治理起到積極的示范作用?!薄?012年元月,環(huán)境保護部副部長張力軍率總量減排第10核查組在海螺集團考察調(diào)研時指出。
為積極響應張力軍副部長在海螺集團考察調(diào)研時重要指示,落實國家《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》要求,率先攻破脫硝技術,降低水泥窯系統(tǒng)氮氧化物排放濃度,七月初,在集團公司的統(tǒng)一安排下,重慶海螺水泥有限責任公司利用1#窯檢修時間,全面推進1#窯脫硝技改工程,效果顯著。
作為集團公司第一批水泥窯脫硝技改試點單位,重慶海螺公司專門成立了脫硝工程工作領導小組,明確工作小組職責,積極與市、縣環(huán)保局、集團發(fā)展部、海螺設計院等單位聯(lián)系溝通,做足前期工作,為脫硝改造的順利推進奠定堅實的基礎。
6月初海螺設計院完成了重慶海螺一期2×4500t/d熟料生產(chǎn)線NOx減排技改工程基本設計匯編,6月13日,集團公司安排設計院專家到現(xiàn)場進行設計理念培訓、施工技術方案交底,同時結合重慶海螺現(xiàn)場實際情況進行設計方案研討優(yōu)化,確定了相關設備、材料的型號和數(shù)量,保障了項目改造的準確性。
公司組織召開了脫硝改造專題動員會議,制定了脫硝技改施工方案和施工節(jié)點計劃表,全面推進工程開工,會議明確了改造設備材料的到貨時間、制訂了各施工環(huán)節(jié)的節(jié)點時間和驗收標準、對各專業(yè)施工的人員進行了詳細的安排,吹響了脫硝施工的號角。
技改期間,重慶海螺脫硝工程工作小組反復對各施工要點環(huán)節(jié)的尺寸、燃燒器定位等進行核實,同時結合脫硝技改進度和質(zhì)量要求,開展勞動競賽,進一步提高作業(yè)人員的積極性,保障施工作業(yè)安全和質(zhì)量、進度受控,為技改工程的按期完成提供有力的保障。
7月13日-15日海螺設計院專家、海螺川崎日方專家相繼到廠對公司1#窯技改進行了指導,并對重慶海螺一線脫硝技改項目進行了現(xiàn)場驗收,專家認為各項施工數(shù)據(jù)符合設計要求,一致同意通過驗收。
7月16日,脫硝技改工程結束并點火試運行,設計院與公司專業(yè)技術人員共同對系統(tǒng)的工藝操作進行了調(diào)整,合理的調(diào)控風、煤、料的使用比例,統(tǒng)一操作思想,窯系統(tǒng)產(chǎn)、質(zhì)量順利達標。
7月25—28日,海螺設計院、海川公司日方專家到公司就技改后的窯系統(tǒng)運行進行了深入的研討交流,結合實際運行工況,對系統(tǒng)工藝操作進行了調(diào)整,摸索最佳運行控制點,同時通過現(xiàn)場檢測預熱器NOx降低了200—250PPM,經(jīng)計算脫硝效率達35%以上。
重慶海螺脫硝技術試點取得的成效,為水泥行業(yè)節(jié)能減排工作開辟了一條實用的道路,為行業(yè)脫硝技術推廣應用奠定了基礎。