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2012-07-19 10:21:09 來源:水泥人網(wǎng)

降低給料粒度提高水泥磨產(chǎn)量

岐山水泥廠采用的是西安建筑科技大學(xué)粉體工程研究所設(shè)計的Φ2.5m×42m回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線和X.L系列三旋三缽預(yù)分解室噴射式立筒預(yù)熱器系統(tǒng)?;剞D(zhuǎn)窯設(shè)計產(chǎn)量為10.5t/h,年產(chǎn)10萬t 425號普通硅酸鹽水泥。生料和水泥粉磨系統(tǒng)均由Φ2.2m×7.5m管磨機(電機功率380kW)和Φ2.0m旋風(fēng)式選粉機(電機功率37+7.5=44.5kW組成圈流系統(tǒng)。管磨機一倉為階梯襯板,二倉為平襯板。1995年5月試生產(chǎn)階段,窯的標(biāo)定臺時產(chǎn)量達到14.03t,超過保證指標(biāo)。生料磨臺時產(chǎn)量達到28t,而水泥磨臺時產(chǎn)量只有10t,小于設(shè)計指標(biāo)12t/h,且細度經(jīng)常跑粗,磨機單位電耗達34.62kWh/t。嚴(yán)重影響了企業(yè)的經(jīng)濟效益。

1 問題分析

該磨機轉(zhuǎn)速為21.4r/min,有效內(nèi)徑2.1m,有效長度7.2m,其中一倉長度為3.2m,有效容積11.08m3。二倉長度為4m,有效容積13.84m3。選粉機轉(zhuǎn)速206r/min。磨內(nèi)風(fēng)速1m/s,熟料升重1400~1520g/L,入磨最大粒度達35mm。

(1)改造前一倉的填充率為30.48%,低于二倉的36.13%。停磨打開人孔觀察可看到一倉球面低于二倉段面,且隔倉板中心圓孔篦條間隙太大(15~20mm),有一小部分大顆粒竄到二倉成為頑石,二倉鋼段因質(zhì)量小無法粉碎大顆粒,嚴(yán)重影響二倉的研磨能力。(2)選粉機主軸轉(zhuǎn)速太低,致使水泥細度跑粗,通過調(diào)節(jié)風(fēng)量,水泥細度仍然跑粗。(3)入磨粒度太大,大于15mm占34.62%,是影響磨機產(chǎn)量的主要原因。(4)作為混合材的水淬渣呈玻璃狀,十分難磨。

2 改造措施

基于上述分析,決定熟料入磨前增加一臺功率15kW的PEX-150×750顎式破碎機,使入磨粒度最大為25mm;調(diào)整一、二倉球、段填充率,使一倉高于二倉;把隔倉板中心圓孔篦條間隙減小至10mm,避免大顆粒竄入二倉;選粉機主軸轉(zhuǎn)速由206r/min提高到250r/min。改造后最佳的級配方案見表1。

表1 改造前后一、二倉研磨體最佳添加量對比

時間
一倉(mm/t)
平均球徑(mm)
填充率(%)
二倉(mm/t)
填充率(%)
改造前
Φ100
Φ90
Φ80
Φ70
Φ60
Φ50
73.62
30.48
20×25
35×40
25×35
36.13
1.2
2.5
3.2
3.8
2.7
1.8
?
22.5
?
改造后
Φ100
Φ90
Φ80
Φ70
Φ60
Φ50
70.94
32.09
20×25
35×40
25×35
30.51
0.6
2.1
3.7
3.9
3.2
2.5
?
19.0
?

增加顎式破碎機之后的熟料篩析結(jié)果見表2(因現(xiàn)場無>15mm的篩,故>15mm的熟料未再分級)。技改后產(chǎn)量、細度實測結(jié)果列于表3。技改前后磨機單位產(chǎn)量電耗列于表4。

表2 改造前后熟料粒度篩析對比

粒度(mm)
≥15
15~7
7~5
5~0.9
0.9~0
重量百分比(%)
改造前
34.62
29.33
7.54
17.62
10.89
改造后
22.80
32.00
9.70
19.90
15.60

表3 技改前后產(chǎn)量細度實測結(jié)果對比

項目
磨機產(chǎn)量(t/h)
磨尾細度
0.080mm篩余(%)
粗粉細度
0.080mm篩余(%)
水泥細度
0.080mm篩余(%)
選粉效率(%)
循環(huán)負荷(%)
10
22
70
8
91.32
29.17
12
25
84
16
85.52
88.88
12
51
85
14
84.05
100.00
14.5
28
58
6.4
75.60
72.00
14.5
32
60
8
72.85
85.70
14.5
38
62
9
66.46
120.00

表4 技改前后球磨機加破碎機單位產(chǎn)量電耗

項目
技改前
技改后
變化率(%)
磨機產(chǎn)量(t)
10
14.5
+45
裝機功率(kW)
380
395
+3.9
實際消耗功率(kW)
346.23
333.75
-3.6
單位電耗(kW/t)
34.62
23.02
-33.51

從表3、表4可看出,技改后,磨機的產(chǎn)量由10t/h增加到14.5t/h,電耗由34.62kWh/t下降到23.02kWh/t,下降為33.51%,且水泥細度提高,達到增產(chǎn)節(jié)能的目的。

3 結(jié)束語

采用熟料入磨前加破碎機降低入磨物料粒度,調(diào)整一、二倉填充率和級配,使一倉填充率大于二倉填充率,縮小隔倉板中心圓孔篦條間隙,提高選粉機主軸轉(zhuǎn)速等措施是提高粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量的有效途徑,已使岐山水泥廠水泥磨產(chǎn)量由10t/h提高到14.5t/h,電耗由34.62kWh/t降低到23.02kWh/t,取得了較好的節(jié)能、增產(chǎn)效果。

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