都江堰拉法基三線日產(chǎn)5000t新型干法熟料生產(chǎn)線入窯提升機(jī)采用雙驅(qū)動傳動,在試生產(chǎn)期間曾出現(xiàn)頭部跑偏、兩邊電機(jī)輸出功率差異很大等情況,現(xiàn)將該故障排除情況進(jìn)行介紹。
1 基本參數(shù)
該提升機(jī)型號TBD800,電機(jī)型號Y2-315M-4,132kW,額定電流均240A,減速機(jī)型號B3DH11B,速比27.2r/min,液力耦合器YOX500,提升機(jī)提升高度105m,生產(chǎn)能力420t/h。
2 問題分析及處理
2.1提升機(jī)跑偏嚴(yán)重(頭尾部滾筒在安裝時(shí)均按要求矯正水平度及平行度)
在單機(jī)試車時(shí),無論如何調(diào)整尾部絲杠,均收效甚微,分析原因可能是在膠帶接頭對接粘接時(shí),膠帶長度存在偏差所致。后將向跑偏那一邊軸承座墊高約6mm,跑偏調(diào)過來了,但在8h考核時(shí),頭部軸承溫度升高嚴(yán)重,運(yùn)行1h即達(dá)到80多度,不得已終止考核。經(jīng)分析造成溫度升高的原因是由于將一端軸承座墊高后,提升機(jī)不再跑偏,但軸承內(nèi)圓與外圓處于不同心狀態(tài),運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)熱。后將減速機(jī)及電機(jī)均墊高至相同高度,使軸承內(nèi)圓與外圓處于同心狀態(tài),再運(yùn)轉(zhuǎn)8h考核,沒有出現(xiàn)軸承溫度異常情況。
2.2 兩側(cè)電機(jī)出力不一樣
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),在安裝時(shí),減速機(jī)鎖緊盤螺栓未按規(guī)定的力矩進(jìn)行緊固,導(dǎo)致在空載試車時(shí),一側(cè)電機(jī)出力大,而另一側(cè)出力小或基本不出力,所幸發(fā)現(xiàn)及時(shí),迅速用力矩扳手緊固至規(guī)定力矩。
在投料運(yùn)轉(zhuǎn)后,同樣的問題再次出現(xiàn),空載時(shí)兩側(cè)電機(jī)電流相差30~40A,情況異常。因?yàn)橐话闱闆r下,液力耦合器在出廠時(shí)廠家均注明了推薦充油量,YOX500液力耦合器裝油量廠家推薦為16L,但在實(shí)際生產(chǎn)中對液力耦合器加油時(shí)在此規(guī)定值約5%浮動,屬正常范圍,憑經(jīng)驗(yàn)一般以填充到容積的60%~70%為宜?,F(xiàn)場檢查兩側(cè)液力耦合器油位均在此范圍內(nèi)。隨后將電流低的一側(cè)的液偶油排出約0.5L,即充油15.5L。(從倒出的油中經(jīng)細(xì)心檢查發(fā)現(xiàn)有鋁沫,說明液力耦合器內(nèi)部葉片受損)。再開機(jī)問題較好得到解決,兩端電流僅相差3~5A,基本正常。