我公司原料粉磨設(shè)備采用丹麥?zhǔn)访芩构镜?ATOX AM—R 37.5立式輥磨,于2004.年3月份進(jìn) 行生產(chǎn)調(diào)試,很快便達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。運(yùn)行2年多來,因各 種原因出現(xiàn)過異常情況,現(xiàn)從操作的角度介紹當(dāng)時(shí) 我廠的處理方法和經(jīng)驗(yàn)體會(huì)。
1物料波動(dòng)
我廠采用四組分配料:石灰石、砂巖、鐵粉和粉 煤灰,前3種物料人磨粉磨,粉煤灰則直接喂人粗粉 分離器旋風(fēng)筒進(jìn)口。由于石灰石配比一般>85%,用量大,其成分的波動(dòng)直接影響磨機(jī)運(yùn)行。
1.1石灰石含土量多及含水量大
有時(shí)石灰石品質(zhì)差,含土量多、含水分大。物料 人磨后,料層會(huì)突然下降,磨機(jī)震動(dòng)上升,主電動(dòng)機(jī) 電流減小起伏,差壓持續(xù)增大,出磨溫度驟降。
分析原因:①這種粉料流動(dòng)性強(qiáng),人磨后不易在 磨盤上形成料層,易打滑;②這種粉料又極易被噴[] 環(huán)處的熱風(fēng)吹起,上下往復(fù)于磨腔內(nèi),使差壓不斷增 大,因含水分大,使出磨風(fēng)溫下降采取措施:抑制差壓,提高入磨風(fēng)溫,穩(wěn)定料層是關(guān)鍵。在不停止對(duì)磨內(nèi)喂料的情況下,可先抬輥(避免磨機(jī)震停。ATOX磨輥在條件允許時(shí)可隨時(shí)抬/落輥),大幅度降低選粉機(jī)轉(zhuǎn)速,使差壓盡快恢復(fù)到正常值(待運(yùn)行正常后再慢慢提回轉(zhuǎn)速),提高入磨風(fēng)溫15~20℃(調(diào)整窯尾噴水量大小快速有效),降低碾磨壓力,增加喂料量,看好時(shí)機(jī)重新壓輥。表l列出第一次調(diào)整前后各參數(shù)對(duì)比情況。
1.2入磨石灰石粒度過大
ATOX磨要求人磨石灰石粒度≤80mm,當(dāng)粒度達(dá)到100~130rnm時(shí),大量大塊石灰石人磨后,磨機(jī)便逐漸出現(xiàn):料層起伏下降,震動(dòng)不穩(wěn),主電動(dòng)機(jī)電流增高,吐渣量增大,出磨風(fēng)溫上升。
分析原因:ATOX磨是一種柱輥平盤磨,碾磨壓力由磨輥垂直作用于磨盤,粒度過大的石灰石不能被磨輥充分?jǐn)D壓和碾磨,反而使磨輥震動(dòng),而原先固有的料層也隨著碾磨快速削減;經(jīng)噴口環(huán)下落的大塊石灰石在刮料腔內(nèi)越聚越多,現(xiàn)場也明顯聽到里面有異音,主電動(dòng)機(jī)電流增高,此時(shí)磨機(jī)的碾磨負(fù)荷增大。
采取這些措施后,磨機(jī)的運(yùn)行會(huì)慢慢好轉(zhuǎn),但有時(shí)還達(dá)不到理想的狀態(tài)。此時(shí)若將入磨風(fēng)溫大幅下降l 5~20℃(調(diào)節(jié)窯尾噴水量),磨機(jī)運(yùn)行會(huì)較快趨于平衡穩(wěn)定。分析:①前面所提的措施有效,但力度不夠,大幅降溫是強(qiáng)有力的輔助調(diào)節(jié);②較低的風(fēng)溫、較慢的風(fēng)速在一定程度上緩解和消除了磨內(nèi)一些異常情況。第二次調(diào)整前后各參數(shù)對(duì)比見表2。