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2011-09-06 00:53:01 來源:水泥人網(wǎng)

加強(qiáng)低質(zhì)粉煤灰綜合利用,降低水泥熟料生產(chǎn)能耗(兼談對余熱發(fā)電的影響)

  • 摘要:

    1.概述
    粉煤灰是火力發(fā)電廠排出的工業(yè)廢渣,主要產(chǎn)物是電廠旋風(fēng)式煤粉爐燃燒后殘留的煤灰,煤灰的理化性質(zhì)與所用煤的品質(zhì)(細(xì)度、水分、發(fā)熱量),所采用煤粉爐特性有關(guān),對于優(yōu)質(zhì)煤粉燃燒形成的粉煤灰或普通品質(zhì)燃煤在特性優(yōu)良的燃燒爐形成的粉煤灰,由于燃燒比較充分,燒失量較低,顆粒也較細(xì)小,這部分灰經(jīng)分選后作為Ⅰ級灰或Ⅱ級灰被廣泛用作水泥混合材料用于水泥生產(chǎn),但是對于較差煤種或特性較差的燃燒爐所形成的粉煤灰,因其機(jī)械燃燒不完全,大多是細(xì)度較粗、燒失量較高,這種灰作為混合材用于水泥生產(chǎn)比較困難,但利用其化學(xué)成分的校正特性和殘余可燃物發(fā)熱特性,將其用于水泥配料可大大降低熟料生產(chǎn)能耗。山水集團(tuán)濰坊山水水泥公司從2008年開始使用昌樂熱電廠排出的低品質(zhì)粉煤灰進(jìn)行水泥配料生產(chǎn),取得了噸熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗下降5.1kg標(biāo)煤,噸熟料發(fā)電量提高2.51kWh的技術(shù)效果,為公司和社會(huì)創(chuàng)出了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。為表明使用低品質(zhì)粉煤灰配料前后節(jié)能效果,現(xiàn)從原料使用、物料配料、熟料燒成以及余熱電站運(yùn)行情況變化來加以說明。

    2.原燃料的使用及成分分析
    在使用低品質(zhì)粉煤灰配料前后,濰坊山水水泥公司所使用的主要原燃料石灰石、砂巖、鐵尾礦、燒成用煤化學(xué)成分等特性變化不大,變化較大是粉煤灰。在使用低品質(zhì)粉煤灰配料之前生料制備采用石灰石、砂巖、鐵尾礦、優(yōu)質(zhì)粉煤灰四組分配料;在使用低品質(zhì)粉煤灰配料之后,生料配料改用石灰石、砂巖、鐵尾礦、低質(zhì)粉煤灰四組分配料。原燃料成分分析情況如下:

    2.1原料化學(xué)成分
    在使用低品質(zhì)粉煤灰配料前后物料化學(xué)成分見下表1。

    ?表1.原料化學(xué)成分???

    物料名稱

    Loss

    SiO2

    Al2O3

    Fe2O3

    CaO

    MgO

    石灰石

    40.09

    6.54

    1.62

    0.96

    48.73

    1.21

    99.16

    砂巖

    1.93

    85.72

    6.81

    1.46

    0.26

    0.43

    96.61

    鐵尾礦

    -0.70

    58.07

    1.00

    33.64

    1.85

    2.25

    96.11

    優(yōu)粉煤灰

    4.22

    51.57

    31.34

    7.32

    1.94

    0.97

    97.36

    劣粉煤灰

    16.21

    45.21

    27.35

    6.96

    1.68

    0.85

    98.26

    從表中看到:劣粉煤灰燒失量較高,內(nèi)含大量的固定碳,說明具有一定的發(fā)熱能力,根據(jù)分析,低品質(zhì)粉煤灰發(fā)熱量為3350~4200kJ/kg,平均為3770 kJ/kg。另外劣粉煤灰在校正Al2O3同時(shí)可提供SiO2量和Fe2O3量,相應(yīng)減少砂巖用量和鐵尾礦用量,這對于合理使用原料和提高磨機(jī)能力具有一定積極作用。

    2.1.2煤工業(yè)分析
    在使用低品質(zhì)粉煤灰配料前后燒成用煤工業(yè)分析見下表2。

    ? 表2.煤的工業(yè)分析??

    階段

    Ma (%)

    Mad(%)

    Vad(%)

    Aad(%)

    FCad(%)

    Qnet,ad(kJ/kg)

    使用前

    10.00

    3.85

    30.75

    16.66

    48.74

    25017

    使用后

    10.00

    4.57

    30.91

    14.96

    49.56

    25359

    2. 2物料配比
    因使用低品質(zhì)粉煤灰配料后,低品質(zhì)粉煤灰的燒失量和化學(xué)成分變化較大,因此物料配比發(fā)生了變化,其使用低品質(zhì)粉煤灰前后配比變化情況見下表3所示。

    表3.使用低品質(zhì)粉煤灰前后物料配比???

    階段

    石灰石(%)

    砂巖(%)

    鐵尾礦(%)

    優(yōu)粉煤灰(%)

    劣粉煤灰(%)

    使用前

    88.2

    5.4

    2.5

    3.9

    0.0

    使用后

    87.6

    5.4

    2.4

    0.0

    4.6

    從表中看到:劣質(zhì)粉煤灰使用量要比優(yōu)質(zhì)粉煤灰高4.6-3.9=0.7百分點(diǎn),相對提高18%,說明改用劣粉煤灰后其綜合利用廢渣能力得到增強(qiáng)。另外,應(yīng)用低質(zhì)粉煤灰配料后,每生產(chǎn)1t熟料所需生料中可多帶入212.0MJ/t,相當(dāng)于帶入7.2kg標(biāo)煤/t熱量。

    3.熟料產(chǎn)量及煤耗變化
    根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì),應(yīng)用低質(zhì)粉煤灰后窯系統(tǒng)工作正常,沒發(fā)生因配料改變出現(xiàn)結(jié)圈、結(jié)大塊、預(yù)熱器結(jié)皮、堵塞等不正常現(xiàn)象,應(yīng)用低質(zhì)粉煤灰配料期間熟料產(chǎn)量沒有發(fā)生改變,說明低質(zhì)粉煤灰對熟料生產(chǎn)沒有不良影響。但是低質(zhì)粉煤灰?guī)氲目扇冀M分進(jìn)入預(yù)分解系統(tǒng)后,先與預(yù)熱器中過剩O2氧化燃燒放熱,用以提高廢氣溫度進(jìn)而提高生料預(yù)熱程度,然后再進(jìn)入分解爐繼續(xù)燃燒用以碳酸鹽分解。由于低質(zhì)粉煤灰中可燃物質(zhì)燃燒替代了部分燃料,因此應(yīng)用低質(zhì)粉煤灰配料后熟料燒成標(biāo)準(zhǔn)煤耗由應(yīng)用前的117.14kg標(biāo)煤/t降至應(yīng)用后的112kg標(biāo)煤/t,燒成煤耗下降5.1kg標(biāo)煤/t,占低質(zhì)粉煤灰?guī)霟崃康?1.0%。其余熱量用于加熱廢氣,然后被廢氣帶走,這部分熱量占低質(zhì)粉煤灰?guī)霟崃康?9.0%。

    4.水泥窯余熱發(fā)電能力變化
    使用劣質(zhì)粉煤灰后,所帶入的29.0%熱量即約2.1kg標(biāo)煤/t用于加熱廢氣。理論計(jì)算該部分熱量可使2500t/d水泥窯廢氣溫度升高15~25℃。實(shí)際過程要比我們想像得復(fù)雜,因?yàn)椴粌H熟料燒成熱耗下降值有波動(dòng),而且粉煤灰燒失量穩(wěn)定度、化學(xué)成分的穩(wěn)定度也有波動(dòng),再加上C1筒效率、預(yù)熱器漏風(fēng)率、表面散熱等因素,因此實(shí)際窯尾C1A/C1B出口溫升值要比理論計(jì)算值低一些,這可從實(shí)際運(yùn)行的中控操作畫面上看到:使用前C1A/C1B出口廢氣溫度為(310~316)℃/(316~324)℃,使用后C1A/C1B出口廢氣溫度為(323~329)℃/(327~336)℃,平均溫升約為10~15℃。

    因廢氣溫度升高引起的發(fā)電量增加可通過余熱電站發(fā)電量修正計(jì)算公式進(jìn)行計(jì)算,對于2500t/d水泥窯,當(dāng)廢氣溫度升高10~15℃時(shí),每小時(shí)可產(chǎn)生:23kWh/℃×(10~15)℃=230kWh~345kWh發(fā)電量,平均為288kWh。

    5.經(jīng)濟(jì)效益分析
    應(yīng)用劣質(zhì)粉煤灰替代優(yōu)質(zhì)粉煤灰進(jìn)行水泥配料后,由于配比改變、熟料燒成煤耗降低、發(fā)電能力提高,水泥熟料生產(chǎn)成本也將發(fā)生改變,其變化情況見下表4所示:

    表4.采用劣質(zhì)粉煤灰替代優(yōu)質(zhì)粉煤灰后水泥熟料生產(chǎn)成本變化???

    序號(hào)

    項(xiàng)目

    應(yīng)用前

    應(yīng)用后

    前后變化

    (元/t)

    定額

    (t/t)

    單價(jià)

    (元/t)

    成本

    (元/t)

    定額

    (t/t)

    單價(jià)

    (元/t)

    成本

    (元/t)

    1

    原料成本

    1.5329

    ?

    28.59

    1.5461

    ?

    28.88

    0.30

    1.1

    石灰石

    1.3520

    16.49

    22.29

    1.3544

    16.49

    22.33

    ?

    1.2

    砂巖

    0.0828

    34.50

    2.86

    0.0835

    34.50

    2.88

    ?

    1.3

    鐵尾礦

    0.0383

    35.00

    1.34

    0.0371

    35.00

    1.30

    ?

    1.4

    粉煤灰

    0.0598

    35.04

    2.09

    0.0711

    33.33

    2.37

    ?

    2

    燃料(原煤)

    0.1367

    600.00

    82.00

    0.1307

    600.00

    78.40

    -3.60

    3

    核減發(fā)電(kWh/t)

    40.0000

    0.50

    20.00

    42.5135

    0.50

    21.26

    1.26

    4

    合計(jì)

    ?

    ?

    90.58

    ?

    ?

    86.03

    -4.56

    濰坊山水水泥公司利用其化學(xué)成分的校正特性和殘余可燃物發(fā)熱特性用于水泥配料全年可綜合利用工業(yè)廢渣:0.0711t/t×88萬t=6.3萬t,節(jié)約煤炭:(0.1307 t/t -0.1367 t/t)×880000t=5277t,多發(fā)電:(42.5135 kWh/t -40.0000 kWh/t)×88萬t=221萬kWh,噸熟料生產(chǎn)成本下降4.56元,全年可為公司節(jié)約成本費(fèi)用401萬元。

    6.結(jié)論
    我國熱電廠分布較廣,裝機(jī)一般較小,機(jī)械燃燒不完全問題比較突出,根據(jù)測定熱電廠所排粉煤灰熱含量高達(dá)3350~4200kJ/kg,濰坊山水水泥公司利用其化學(xué)成分的校正特性和殘余可燃物發(fā)熱特性用于水泥配料取得綜合利用工業(yè)廢渣和降低熟料生產(chǎn)成本的雙重效益,為劣質(zhì)粉煤灰在水泥窯中應(yīng)用開辟了新的途徑。

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