我公司2×100萬t/年水泥粉磨生產(chǎn)線水泥包裝系統(tǒng)采用了2套BHYM-8型8嘴回轉(zhuǎn)式水泥包裝機(jī)。包裝系統(tǒng)于2005年10月正式投產(chǎn),運(yùn)行初期,由于設(shè)計(jì)時(shí)系統(tǒng)相關(guān)連鎖不到位、崗位操作技術(shù)跟不上等原因造成設(shè)備故障率高,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低,每套包裝機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量一直徘徊在70t/h左右(設(shè)計(jì)產(chǎn)量l20t/h)。針對(duì)這種情況,我們于2006年2月在加強(qiáng)管理和操作控制的基礎(chǔ)下,對(duì)設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場改造和維護(hù),改變了投產(chǎn)初期時(shí)設(shè)備故障率高,運(yùn)轉(zhuǎn)率低下的狀況。
1、工作原理
來自水泥庫的水泥物料由斗式提升機(jī)輸送給振動(dòng)篩,經(jīng)其篩除雜物后,進(jìn)入中間稱重倉,并經(jīng)螺旋閘門調(diào)節(jié)流量、給料機(jī)均勻給料后,通過進(jìn)料器軟連接經(jīng)包裝機(jī)入料裝置,進(jìn)入包裝機(jī)主傳動(dòng)空心主軸,最后到達(dá)包裝機(jī)回轉(zhuǎn)料倉。料倉的料位控制由音叉料位計(jì)控制給料機(jī)的開停來實(shí)現(xiàn),即料位到上限時(shí),開給料機(jī),到下限時(shí),停給料機(jī)。料倉的回轉(zhuǎn)采用變頻調(diào)速,調(diào)速范圍0~8r/min?;剞D(zhuǎn)料倉中的水泥進(jìn)入出料斗殼體,在高速旋轉(zhuǎn)的葉輪作用下強(qiáng)制連續(xù)灌裝。整個(gè)灌裝過程為機(jī)電一體控制,除人工插袋外,水泥袋壓袋、閘板啟閉、灌裝、稱重計(jì)量、定點(diǎn)掉袋等功能均自動(dòng)完成。
2、降低接包機(jī)爬坡高度
水泥掉袋后,水泥袋在接包機(jī)上出現(xiàn)打滑現(xiàn)象,此時(shí)需要在接包機(jī)處安排專人拉包、扶包,稍有疏忽將會(huì)在接包機(jī)上面出現(xiàn)掛包現(xiàn)象,甚至有嚴(yán)重的堆包卡死事故,包裝破袋率很高,而且還造成停產(chǎn)。經(jīng)查看圖紙資料發(fā)現(xiàn),設(shè)計(jì)初期按人工裝車設(shè)計(jì),未考慮裝車機(jī)裝車,后因我公司要求設(shè)計(jì)為裝車機(jī)裝車以便實(shí)現(xiàn)一期生產(chǎn)線年產(chǎn)100萬t的目標(biāo)。但此時(shí)各設(shè)備的土建基礎(chǔ)已經(jīng)就緒,所以將接包機(jī)下游的設(shè)備進(jìn)行了變更,這樣就造成接包機(jī)爬坡角度太高,從而出現(xiàn)上述故障。經(jīng)過實(shí)地考察,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際需要,我們作出了抬高包裝機(jī)、降低接包機(jī)爬坡角度的技術(shù)改造,具體實(shí)施為:將包裝機(jī)整體抬高600mm,包裝機(jī)上側(cè)的軟連接相應(yīng)截?cái)啵?jīng)測算和計(jì)量將接包機(jī)爬坡角度降低了6°左右(現(xiàn)爬坡角度在18°左右)。通過上述改造后,解決了水泥袋在接包機(jī)上打滑的現(xiàn)象,有效地避免了掛包和堆包事故的發(fā)生。
3、音叉料位計(jì)的維護(hù)
包裝機(jī)回轉(zhuǎn)料倉內(nèi)顯示有料,包裝機(jī)在工作而不灌裝水泥,經(jīng)檢查是控制料倉料位的下限位音叉料位計(jì)上黏結(jié)有物料,給料機(jī)始終得不到開機(jī)信號(hào)致使無料可放,將該料位計(jì)上物料清除后解決了該故障。
經(jīng)分析認(rèn)為,造成該故障的原因如下:一是陰雨天氣時(shí)水泥輸送斜槽密封不太好,在負(fù)壓作用下有水汽進(jìn)入,造成部分水泥黏結(jié)在料位計(jì)上,二是水泥停包時(shí)回轉(zhuǎn)料倉內(nèi)水泥物料較多,同樣也有部分水泥黏結(jié)在料位計(jì)上。當(dāng)料位計(jì)上黏結(jié)的水泥越來越多時(shí),就影響控制信號(hào)的產(chǎn)生。解決措施:一是對(duì)水泥輸送斜槽加強(qiáng)密封,防止水氣進(jìn)入;二是停包時(shí)將回轉(zhuǎn)料倉內(nèi)水泥物料包完;三是對(duì)料位計(jì)經(jīng)常進(jìn)行檢查清理。
4、完善包裝系統(tǒng)的連鎖
當(dāng)裝車工裝滿一車水泥后停裝車機(jī)時(shí),水泥接包機(jī)和到裝車機(jī)的皮帶機(jī)均停機(jī),但包裝機(jī)仍在工作,這樣水泥袋掉在接包機(jī)上面造成堆包、掛包現(xiàn)象,增大了包裝破袋率,同時(shí)增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。經(jīng)研究分析,認(rèn)為是由于水泥接包機(jī)和包裝機(jī)在常規(guī)設(shè)計(jì)時(shí)沒有電氣連鎖。于是根據(jù)生產(chǎn)中現(xiàn)場需要,組織電氣人員在包裝機(jī)回轉(zhuǎn)電動(dòng)機(jī)控制線路上串接一對(duì)接包機(jī)運(yùn)行接觸器的常開觸點(diǎn)進(jìn)行兩者的連鎖,水泥接包機(jī)運(yùn)行后包裝機(jī)才會(huì)開啟,而水泥接包機(jī)停止運(yùn)行后,包裝機(jī)隨之停機(jī)。
5、稱重倉的進(jìn)料自動(dòng)控制改造
包裝機(jī)上方稱重倉內(nèi)的水泥供料原設(shè)計(jì)由中控人員手工操作,當(dāng)倉重顯示30t時(shí)關(guān)閉供料的流量閥和氣動(dòng)閥,當(dāng)倉重顯示10t時(shí)開啟。由于中控操作師每班只有一人,要控制水泥粉磨系統(tǒng)的同時(shí)監(jiān)管包裝系統(tǒng),稍有疏忽就會(huì)發(fā)生冒倉或供料不足現(xiàn)象。為此在中控程序中將倉重信號(hào)與流量閥和氣動(dòng)閥進(jìn)行連鎖,10t和30t分別設(shè)為倉重的下、上限,當(dāng)倉重達(dá)到上、下限時(shí),發(fā)出信號(hào)去自動(dòng)關(guān)閉或開啟供料流量閥和氣動(dòng)閥,避免了以上事故的發(fā)生。
6、結(jié)束語
通過對(duì)該系統(tǒng)控制功能的完善,以及對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)上的不足進(jìn)行技術(shù)改造,如包裝機(jī)和接包機(jī)連鎖、稱重倉料位的自動(dòng)控制功能實(shí)現(xiàn)、抬高包裝機(jī)以降低接包機(jī)爬坡角度的技術(shù)改造,同時(shí)加強(qiáng)管理和崗位操作技能培訓(xùn),提高了及時(shí)處理現(xiàn)場設(shè)備故障的能力。按照使用說明書的方法對(duì)包裝機(jī)故障進(jìn)行診斷和處理,如制作配電環(huán)的防塵護(hù)板,并制訂定期對(duì)配電環(huán)清灰制度,解決了水泥把配電環(huán)淹沒造成固定碳刷的刷架斷裂引起銅環(huán)的短路,致使包裝機(jī)一開機(jī)立即跳閘的故障。目前包裝系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率較生產(chǎn)初期提高20%,每臺(tái)水泥包裝機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量達(dá)到125 t/h以上,包裝袋破損率由1%降低為0.2%以下,同時(shí)大大降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。