我廠是在原正在建設(shè)中的Φ3.5m×145m、年產(chǎn)25萬(wàn)t的水泥濕法生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上改為回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ3.5m×54m、日產(chǎn)1500t熟料的ILC型預(yù)分解窯,屬非標(biāo)準(zhǔn)型的生產(chǎn)線。自1993年正式投產(chǎn)以來(lái),出現(xiàn)了一系列的工藝問(wèn)題,生產(chǎn)一直徘徊不前,開(kāi)開(kāi)停停,頻繁點(diǎn)火開(kāi)車,生產(chǎn)成本居高不下。為此,1999年4月,進(jìn)行了一次技術(shù)改造。?
1技改內(nèi)容及優(yōu)化措施?
1.1技改內(nèi)容?
我廠預(yù)熱分解系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)在原設(shè)計(jì)中直接采用了南方某廠日產(chǎn)2000t熟料的設(shè)計(jì)方案,主機(jī)設(shè)備見(jiàn)表1。該系統(tǒng)按日產(chǎn)1500t熟料的生產(chǎn)能力考核,預(yù)熱器規(guī)格偏大,窯爐煤粉無(wú)法按設(shè)計(jì)比例4.5∶5.5分配,制約系統(tǒng)工況的穩(wěn)定。而篦冷機(jī)就其能力來(lái)說(shuō),對(duì)生產(chǎn)影響不大。自1993年正式投產(chǎn)至本次技改之前,存在的問(wèn)題歸納為:1)預(yù)熱器能力偏大,堵料、塌料現(xiàn)象較頻繁;2)C1出口氣體溫度偏高,含塵濃度較大。3)窯內(nèi)結(jié)長(zhǎng)厚窯皮、結(jié)“大蛋”、結(jié)圈,造成熟料質(zhì)量欠佳,窯尾密封漏料現(xiàn)象嚴(yán)重,甚至被迫停窯;4)“紅窯”現(xiàn)象較頻繁;5)篦冷機(jī)堆“雪人”及“紅河”現(xiàn)象嚴(yán)重。??
1.1.1配料方案的調(diào)整??
根據(jù)幾年來(lái)的生產(chǎn)工藝及質(zhì)量情況,我廠提出相對(duì)提高硅率,減少煅燒時(shí)的液相量。確定三個(gè)率值的指標(biāo)為:KH=0.90±0.02,SM=2.5±0.1,IM=1.5±0.1。?
1.1.2煤粉的控制??
確定煤粉細(xì)度控制指標(biāo)為8.0%±1%,水分<1%。并采取一定措施,提高喂煤的穩(wěn)定性。?
1.1.3三風(fēng)道噴煤管的正確使用??
原三風(fēng)道噴煤管前端已彎曲,噴嘴輕微變形,火焰形狀分叉嚴(yán)重。為此更換成由天津院開(kāi)發(fā)的新型三風(fēng)道噴煤管。并確定噴煤管合理的坐標(biāo)位置,同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)外風(fēng)等調(diào)整手段,操作中控制適當(dāng)?shù)母G內(nèi)填充率。?
1.1.4C1內(nèi)筒合理增長(zhǎng)??
技改前增濕塔下回灰螺旋輸送機(jī)回灰量大,因回灰螺旋輸送機(jī)能力不夠,機(jī)械故障時(shí)有發(fā)生。經(jīng)過(guò)適當(dāng)加長(zhǎng)C1內(nèi)筒長(zhǎng)度后,C1筒出口氣體溫度降低,氣料分離效率得到提高,增濕塔下回灰螺旋輸送機(jī)回灰量大大減少。?
1.1.5ILC分解爐的改造?
原分解爐見(jiàn)圖1。??
圖1技改前分解爐?
該分解爐屬FLS公司的第二代產(chǎn)品,窯氣與三次風(fēng)在上升煙道混合噴騰入爐,煤粉在分解爐錐部對(duì)稱噴入,爐頂為平頂并采用水平切向出口。自1993年生產(chǎn)以來(lái),分解爐出口溫度與C5出口溫度倒掛現(xiàn)象嚴(yán)重,分解爐分解率低。天津院專家與我廠工程技術(shù)人員分析認(rèn)為燃燼度低是煤粉在分解爐內(nèi)滯留時(shí)間短,煤粉不完全燃燒所致。另外兩噴煤嘴在分解爐錐部對(duì)稱噴煤,易造成爐中“搶風(fēng)”現(xiàn)象,也是造成分解爐出口煤粉燃燼度低的原因之一。而燃燼度低易加重C5分解任務(wù),易造成結(jié)皮堵塞。C4下料完全依靠窯風(fēng)帶起,上升煙道較長(zhǎng),阻力大,因缺少可效仿的先例,也因缺乏相應(yīng)的操作借鑒經(jīng)歷,曾經(jīng)因窯風(fēng)與三次風(fēng)匹配不合理,而造成爐內(nèi)形成“柱流”或“短路”。整個(gè)燒成工況很難穩(wěn)定。針對(duì)原分解爐狀況,以及為了提產(chǎn),決定對(duì)原分解爐進(jìn)行改造。?