近年,我國南方地區(qū)以無煙煤作為燃料的預分解窯煅燒獲得成功。由于無煙煤具有揮發(fā)分低(只有3%~6%,最大不超過8%),著火點高的特點,因此為了滿足窯煅燒的需要,要求煤粉細度細、含水量低,這給煤粉制備提出更高、更苛刻的要求,下面以建福廠為例,介紹無煙煤粉的制備過程,僅供同類廠礦企業(yè)參考。
1999年初,建福廠3號預分解窯改燒無煙煤,在提高窯二次風溫、三次風溫、噴火嘴改進及分解爐加長的同時,保證煤粉細度達到窯頭≤5%,分解爐≤3%,水分≤1.2%,合格率≥85%的指標。為此該廠花巨資設計安裝了一條新的煤粉生產線,以滿足生產的需要。
1工藝流程
1.1工藝流程
煤粉制備系統工藝流程圖見圖1。
圖1煤粉制備系統工藝流程
1.磨頭倉;2.喂料秤;3.FU拉鏈機;4.雙翻板閥;5.熱風 爐;6.風掃磨;7.一級粗粉分離器;8.二級粗粉分離器;9.旋風 除塵器;10.防爆袋除塵器;11.風機;12.螺旋輸送機;13.窯頭煤粉倉,14.分解爐煤粉倉
1.2設計說明
設計上是圍繞成品煤保質保量為原則,以窯的耗煤量10t/h為基數,選擇帶烘干倉的風掃磨,規(guī)格Φ2.8m×(5.75+2.25)m,生產能力13t/h;為了保證細度需要,決定采取二級選粉,安裝2臺Φ2.8m的粗粉分離器,1臺K2500/355型的旋風除塵器,并采用MDC47-16型防爆袋除塵器進行煤粉收塵,還設計了循環(huán)風管。煤排風機規(guī)格為M5-29-11№16D全壓7956~8652Pa,風量48359~39567m3/h。由于煤磨系統距窯體較遠(400m左右),所以使用熱風爐提供煤磨的熱源。
2生產情況
2.1磨機球配
根據進磨原煤粒度≤30mm以及磨機廠方提供的配比數據為參考,實際級配情況見表1。
注:平均球徑=36.85mm,球總重G=35.71t,填充率φ=24.68%。
2.2操作參數
為了保證原煤進磨的粒度,設計1臺HSZ-100的環(huán)錘式破碎機,對原煤先進行破碎,實際操作參數見表2。
2.3出現的問題及注意事項
1)原煤水分M水≤8%。如果M水≥10%時,磨頭倉喂料管堵塞嚴重,造成喂料不穩(wěn),質量波動大,產量降低,生產不能正常。所以要求原煤M水≤8%非常重要。
2)循環(huán)風管的使用,在細度能得到保證時循環(huán)風管盡量不開啟,因為循環(huán)風管里的氣體濕度大,雖然其對粗粉分離器選粉效率有益,但對降低煤粉水分卻不利,同時,對磨機的產量影響較大,因為打開循環(huán)風管,磨機內風量減少,產量大幅降低。
3)調節(jié)細度注意事項:磨機級配合理;2臺粗粉分離器在保持葉片開度、錐體適當位置不變時,調節(jié)內筒高度,一級回粉細度控制在20%~30%,二級回粉細度控制在10%~15%,根據旋風除塵器所收煤粉細度(控制1.5%~2.0%)調節(jié)好二級粗粉分離器回粉進入成品倉的比例。防爆袋除塵器所收煤粉(細度0.5%~1%)盡量進分解爐煤粉倉。通過一段時間的摸索,各比例達到均衡,保證兩倉的質量要求,同時也使生產處于相對穩(wěn)定狀態(tài)。
4)保證水分合格辦法:保持熱風爐出口溫度600~700℃,調整好冷風閘門控制熱風進磨溫度300~350℃,出磨溫度90~95℃,進防爆袋除塵器溫度85℃左右,便可保證成品煤水分≤1.2%的要求。
3結束語
近一年的實踐表明,煤粉制備系統生產基本正常。據統計成品煤粉的細度合格率≥98%,水分合格率≥91%,同時磨機產量≥13t/h,為全廠預分解窯無煙煤成功煅燒提供了很好的前提條件。
【作者:黃德山】