【水泥人網(wǎng)】一、窯頭低溫廢氣余熱的循環(huán)利用
水泥窯實施純低溫余熱發(fā)電項目后,在采用較先進(jìn)的低溫低壓補汽系統(tǒng)情況下,窯尾余熱鍋爐(SP爐)的排煙溫度可做到165℃左右,這部分廢氣中的余熱大都用于原料(生料)磨作為烘干熱源加以利用;窯頭余熱鍋爐(AQC爐)在設(shè)置鍋爐熱水段后排煙溫度可做到130℃左右,這部分廢氣與窯頭篦冷機(jī)余風(fēng)混合后的溫度為110℃左右,一般經(jīng)窯頭收塵后排放。
如何利用窯頭排放廢氣中的余熱資源?理論上有使用低沸點工質(zhì)換熱后用于發(fā)電的方案,但其經(jīng)濟(jì)性和實用性尚需探討;此外還有生產(chǎn)熱水等方案。我們采用了易世達(dá)能源工程公司的方案,將窯頭廢氣經(jīng)篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)引回中溫段,通過循環(huán)利用其熱焓提高AQC爐的產(chǎn)汽量,方案示意如附圖1。
方案的要點在于將110℃左右目前難于利用的低溫廢氣通過與篦冷機(jī)內(nèi)的中溫(500℃左右)熟料換熱升溫后加于利用。實現(xiàn)低溫廢氣余熱資源焓—的轉(zhuǎn)換。本方案在工程實踐中已解決的問題有以下幾點:
1、對熟料冷卻尤其是出窯熟料驟冷要求的影響
篦冷機(jī)在預(yù)分解窯系統(tǒng)中作為一項重要的熱工設(shè)備,主要完成對出窯熟料(1300℃左右)的冷卻和回收熱能兩項任務(wù)。一般要求出篦冷機(jī)的熟料溫度<65℃+環(huán)境溫度;此外要求在篦冷機(jī)高溫區(qū)段對出窯熟料實現(xiàn)驟冷,以阻止熟料礦物晶體的長大和其中阿利特礦物C2S由β型向γ型的轉(zhuǎn)化。
分析出窯熟料在篦冷機(jī)中的運動和冷卻過程,在推動型篦冷機(jī)(通常稱第三/第四代)中,熟料在篦床上的冷卻可劃分為高中低溫三個區(qū)段:高溫區(qū)主要實現(xiàn)對出窯熟料的驟冷并提高入窯和入爐的二、三次風(fēng)溫;中溫區(qū)為熱回收區(qū):低溫區(qū)實現(xiàn)對熟料的進(jìn)一步冷卻、降低出篦冷機(jī)的熟料溫度。
分析篦冷機(jī)的風(fēng)量分配關(guān)系:冷卻用風(fēng)由各段風(fēng)機(jī)分別鼓入,風(fēng)溫為20℃左右,高中低溫三個區(qū)段的進(jìn)風(fēng)量分別占總風(fēng)量的31%、50%和19%左右。換熱后出篦冷機(jī)的風(fēng)量分配為:入窯二次風(fēng)占15%左右(標(biāo)況、風(fēng)溫1050℃左右);入分解爐三次風(fēng)占22%左右(標(biāo)況、風(fēng)溫950℃左右);其余作為余風(fēng)排放。在無純低溫余熱發(fā)電項目時余風(fēng)風(fēng)溫200℃左右;實施純低溫余熱發(fā)電項目后,余風(fēng)風(fēng)量中65%左右的中低溫風(fēng)(500℃和300℃左右)通過窯頭余熱鍋爐(AQC爐)加于利用,排放的余風(fēng)風(fēng)溫為100℃左右。
綜上分析:將110℃左右的低溫廢氣代替常溫風(fēng)(20℃左右,簡稱循環(huán)風(fēng))引入篦冷機(jī)中溫區(qū),不會影響篦冷機(jī)對出窯熟料的驟冷;中溫區(qū)大部分余風(fēng)引入AQC爐也不會影響出窯熟料溫度。
2006年下半年浙江興寶龍預(yù)分解窯(1600t/d)純低溫余熱發(fā)電項目已使用本方案,經(jīng)實測對出篦冷機(jī)熟料溫度無影響;經(jīng)熟料易磨性對比試驗,不影響對出窯熟料的驟冷要求。
2、對篦冷機(jī)篦板、傳動裝置和電氣線路的影響和措施
篦冷機(jī)篦板頂面與熾熱熟料接觸(第四代篦冷機(jī)有冷料層溫度較低),底面及風(fēng)道受到冷卻用風(fēng)的冷卻作用。在使用110℃左右低溫風(fēng)代替常溫風(fēng)時,會引起篦板工況溫度上升,實測對比提高60℃左右。由于篦板大都使用耐熱鋼制作。引起的溫升仍遠(yuǎn)低于篦板材質(zhì)的許用工作溫度。興寶龍公司使用本方案已運行三年多,對篦板使用壽命無明顯影響。
篦冷機(jī)傳動裝置大都使用普通鋼材,第三代篦冷機(jī)的傳動裝置部分位于風(fēng)室中。提高風(fēng)溫后,工況溫度在傳動裝置材質(zhì)許用溫度范圍內(nèi)。主要影響是潤滑脂(油),需改用耐高溫潤滑脂或使用稀油強(qiáng)制潤滑。
篦冷機(jī)風(fēng)室中設(shè)有測溫和觀察用照明裝置。風(fēng)溫的提高對測溫元件無影響。照明裝置需改用耐溫較高的瓷質(zhì)燈座,測溫信號和照明引線改用耐溫較高的F級絕緣電纜。
3、對篦冷機(jī)中溫室風(fēng)機(jī)的影響和措施
使用循環(huán)風(fēng)代替常溫風(fēng)后,因風(fēng)溫較低(110℃左右),仍可使用原有普通引風(fēng)機(jī),不需改用高溫風(fēng)機(jī)。需關(guān)注的問題有兩個。一是風(fēng)機(jī)葉輪和機(jī)殼的防磨損措施,窯頭余風(fēng)中含有細(xì)小熟料顆粒,循環(huán)風(fēng)應(yīng)經(jīng)窯頭收塵后再引回,在此情況下需加強(qiáng)窯頭收塵的防漏風(fēng)措施,以免降低循環(huán)風(fēng)溫度。如需在窯頭收塵前取循環(huán)風(fēng),風(fēng)機(jī)需改用耐磨葉輪,機(jī)殼需采用貼耐磨陶瓷片等防磨損措施。二是風(fēng)機(jī)的工作全壓問題。風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)由常溫常壓改為循環(huán)風(fēng)后,需克服循環(huán)風(fēng)引風(fēng)管的阻力。中溫室風(fēng)機(jī)全壓無富裕量時,需加大風(fēng)機(jī)的工作全壓值。浙江興寶龍應(yīng)用本方案時因風(fēng)機(jī)全壓富裕量較大對風(fēng)機(jī)未作調(diào)整;新都水泥公司水泥技改項目(2500t/d)與純低溫余熱發(fā)電項目同步實施,篦冷機(jī)兩臺中溫風(fēng)機(jī)選用較高全壓值并采用變頻調(diào)速裝置。
二、在窯尾二級預(yù)熱器旋風(fēng)筒內(nèi)設(shè)置過熱器
易世達(dá)能源公司根據(jù)篦冷機(jī)內(nèi)部廢氣溫度的分布規(guī)律對窯頭廢氣余熱資源實施分級利用,窯頭余熱鍋爐系統(tǒng)設(shè)置獨立的過熱器(ASH),為提高余熱發(fā)電主蒸汽參數(shù)和提高余熱發(fā)電系統(tǒng)的熱功轉(zhuǎn)換效率奠定了基礎(chǔ),這一方案目前已得到廣泛應(yīng)用。在此基礎(chǔ)上為了進(jìn)一步提高余熱發(fā)電系統(tǒng)運行穩(wěn)定性,我們在浙江興寶龍余熱發(fā)電項目中進(jìn)行了窯尾二級預(yù)熱器旋風(fēng)筒內(nèi)設(shè)置過熱器的工業(yè)試驗并取得成功,從初投運至今運行正常。浙江新都水泥余熱發(fā)電項目再次應(yīng)用二級預(yù)熱器旋風(fēng)筒內(nèi)設(shè)置過熱器方案,并在興寶龍方案基礎(chǔ)上有所改進(jìn)。