【水泥人網(wǎng)】摘要:山東萊蕪連云水泥有限公司在2006年初為優(yōu)化粉磨工藝,實現(xiàn)物料單獨粉磨,新上大型高細磨1臺,將原2臺椎2.2×7m水泥磨機通過磨內(nèi)改造,生產(chǎn)礦渣微粉。當初想利用原有的閉路選粉系統(tǒng)搞閉路粉磨,試驗幾次效果不理想,請教一些業(yè)內(nèi)技術人員都認為普通選粉機不可能實現(xiàn)礦渣微粉閉路粉磨,也沒有改造的價值,想搞閉路粉磨礦渣微粉只能用新型專用選粉機。試驗工作暫轉向磨內(nèi)技術改造采用開流方式生產(chǎn),各項生產(chǎn)指標也比較理想。但2臺價值20多萬元的選粉機閑置近1年,即將成為一堆廢鐵,無疑是極大的浪費。為了充分利用現(xiàn)有的選粉設備進一步達到節(jié)能降耗增產(chǎn)增效的目的,公司決定對2臺選粉機進行技術改造。今年年初組織有關技術人員查閱多方面資料,認真分析各項技術參數(shù),制定了一套投資少成功率高的可行方案。并馬上開始進行改造試驗,經(jīng)過近20天的改造調整,試驗獲得成功,現(xiàn)2臺選粉系統(tǒng)正常運轉已經(jīng)半年,通過綜合成本核算效益顯著提高。實踐證明普通轉子式與選粉式選粉機經(jīng)過簡單改造,完全可能實現(xiàn)礦渣微粉閉路選粉生產(chǎn)。?
?一、改造措施參考0-Sepa選粉機的構造及原理,改造選粉室內(nèi)部構造,我公司2臺選粉機均為直徑2m的轉子式選粉機,改造部位及尺寸相同。改造步驟如下:
1.將原倒錐形籠形轉子改造成圓柱形,圓柱形籠子直徑約為選粉室直徑的52%,高度為原轉子底部固定法蘭到選粉室頂部距離減5mm(間隙越小越好,為防止漏風可增設密封圈),但轉子與選粉室殼體不能碰撞,轉子分級片間隔距離≤20mm. 2.將選粉室改造為錐形,錐形室上部直徑1700mm,下部直徑2000mm,高度與圓柱形籠子同高,上部不留間隙,要焊接牢固,下部與選粉室外殼焊接牢固。
3.原選粉機有6個旋風筒,因粉磨微粉產(chǎn)量低、需用風量小,可將旋風筒封堵3個,利用3個旋風筒就可以了(但必須保持對稱),用調節(jié)閥調節(jié)風量,一般用實際風量的1/3就可以滿足生產(chǎn)要求。
4.在改造過程中,我們也試驗過在選粉室內(nèi)增加導流葉片,結果效果較差,后又全部拆除。
二、運行試驗參數(shù)該數(shù)據(jù)為試驗過程中,質量產(chǎn)量相對穩(wěn)定,整個粉磨系統(tǒng)、選粉系統(tǒng)與除塵系統(tǒng)相對平衡狀態(tài)下,各點所測多個數(shù)據(jù)的平衡值,只能作為參考數(shù)據(jù)。在實際操作中,還要根據(jù)礦渣粉磨特性做一些細節(jié)的調整:
1.要嚴格控制物料水分,盡可能控制在1.0%以下,絕對不能大于1.5%. 2.保證入磨粒度均齊,入磨前要篩除大塊及鐵渣。
3.整個粉磨系統(tǒng)要避免跑風、漏風,磨內(nèi)通風要穩(wěn)定,絕對不能忽大忽小,否則會造成質量的波動。
由于影響粉磨的因素很多,在實際生產(chǎn)中要根據(jù)其試驗參數(shù)值來調整,這樣才能做到優(yōu)質高產(chǎn)。
三、改造投資費用(單臺)
1.鋼材500kg×4元/kg=2000元。
2.人工制作安裝費用:20(工日)×50元/工日=1000元。
3.其他材料費用(焊接、螺栓等)500元;合計3500元。
四、改造前后指標效益對比(單臺)
1.指標2.效益①年節(jié)電:4.5kWh×8.5t×24h×30(天)×10(月)=275400kWh;年節(jié)約電費:
275400kWh×0.55元=151470元②年增產(chǎn)量:1.3t×24h×30(天)×10(月)=9360t;
?每噸利潤按20元算:
?年增創(chuàng)利潤20元×9360t=187200元;合計151470+187200=338670元經(jīng)過近6個月的實際運行,通過成本核算看,單從節(jié)電費用加增創(chuàng)利潤減去運行維護成本及人工費用,年增效益不低于30萬元,公司綜合效益更加可觀。
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【作者:李連華】