摘要:
鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司5 000t/d生產(chǎn)線(xiàn)的煤粉制備系統(tǒng)使用Φ3.8m×(7+2.5)m風(fēng)掃磨,并配有TLS156-C動(dòng)態(tài)選粉機(jī)和煤磨專(zhuān)用袋除塵器。2003年試生產(chǎn)階段曾發(fā)生過(guò)三次磨內(nèi)著火爆炸事故,雖未造成設(shè)備的損壞,但均采取停磨處理,延誤了正常的生產(chǎn)。本文就這三次著火事故進(jìn)行分析并提出預(yù)防解決措施。
1 三次著火事故分析
1.1著火經(jīng)過(guò)及所用煤粉化學(xué)分析三次煤磨著火經(jīng)過(guò)見(jiàn)表1,煤粉化學(xué)成分見(jiàn)表2。
表1 三次煤磨著火經(jīng)過(guò)
時(shí)間 停高溫風(fēng)機(jī) 止料 停磨 著火 第一次 2:18 2:20 2:28 2:30 第二次 22:25 22:35 22:43 22:44 第三次 1:56 2:07 2:15 2:18
表2 煤粉化學(xué)成分
成分 Aad/% Vad/% Mad/% FCad/% Qnet,ad/(kJ/kg) 第一次 24.34 28.57 2.47 44.62 21302 第二次 24.83 27.00 1.71 46.46 21546 第三次 29.63 26.18 1.57 44.62 19830
三次著火事故有以下兩個(gè)特點(diǎn):①著火事故發(fā)生在停磨操作過(guò)程中,在磨主電動(dòng)機(jī)停的瞬間;②著火之前自動(dòng)系統(tǒng)所監(jiān)控的系統(tǒng)參數(shù)沒(méi)有任何異常,著火瞬間系統(tǒng)參數(shù)都是無(wú)征兆突變,中控及現(xiàn)場(chǎng)很難做出判斷采取措施。另外從表2看,每次著火煤的揮發(fā)分都較高(在25%以上),比平時(shí)高4%左右。
1.2著火事故原因分析原煤在粉磨過(guò)程中邊研磨邊烘干,停磨前隨著入磨煤量的減少,粉磨煤粉細(xì)度變細(xì),而煤粉揮發(fā)分又較高,因此當(dāng)入磨冷風(fēng)摻入不夠且溫度持續(xù)過(guò)高時(shí),很容易引起煤揮發(fā)分的大量析出。此時(shí)如果磨內(nèi)因撞擊、摩擦產(chǎn)生靜電,正負(fù)離子碰撞產(chǎn)生火花時(shí)就容易引起著火爆炸;同時(shí)煤磨廢氣濕度較大,易結(jié)露,是一種具有爆炸性的氣體。當(dāng)煤粉濃度在45~2000g/m3之間,磨內(nèi)摻入冷風(fēng)不夠,溫度過(guò)高或停磨瞬間因摩擦、靜電等偶爾產(chǎn)生火花時(shí),二者條件吻合,也會(huì)發(fā)生著火爆炸。
2 解決措施
1)嚴(yán)格停車(chē)操作規(guī)程,正常停車(chē)時(shí)充分做好準(zhǔn)備工作,逐漸減少熱風(fēng)量,增大冷風(fēng)量,使出磨溫度降至53℃后過(guò)一段時(shí)間停磨。
2)盡量避免煤粉制備系統(tǒng)設(shè)備的急停車(chē),否則一方面易于造成系統(tǒng)內(nèi)部高溫,另一方面容易因撞擊、摩擦及電氣原因引起火花,為著火創(chuàng)造條件。必須急停車(chē)時(shí)一定要及時(shí)調(diào)整閥門(mén)開(kāi)度,關(guān)閉熱風(fēng)閥門(mén),開(kāi)啟冷風(fēng)閥門(mén),及時(shí)給系統(tǒng)降溫。
3)改進(jìn)CO2滅火裝置系統(tǒng),由手動(dòng)改為自動(dòng),按設(shè)定條件及時(shí)自動(dòng)開(kāi)啟滅火裝置。
3 效果
采取以上措施后,煤磨在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中再?zèng)]有發(fā)生過(guò)著火事故,并達(dá)到了38t/h的額定產(chǎn)量。
【作者:關(guān)建風(fēng)1,張惠敏2,李曉紅3】