2009年12月11日從窯筒體掃描儀顯示得知,在窯25m和30m左右兩處表面溫度為75℃左右,采用紅外線測(cè)溫儀現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)25m左右處為130℃左右,30m左右處為110℃左右,判斷窯25m和30m左右兩處長(zhǎng)有厚窯皮,對(duì)此作一簡(jiǎn)要分析。
1.窯內(nèi)過渡帶長(zhǎng)厚窯皮的原因
①?gòu)?a href="http://www.btsfclj.com/tag/3633.html" target="_blank" class="keylink">熟料化學(xué)成分變化的角度分析
近段時(shí)間熟料中Al2O3較高,在5.0—5.8%之間波動(dòng),而前段時(shí)間熟料中Al2O3在5.0%以下。熟料中液相量(1450℃)也由前段時(shí)間的23—24%增至現(xiàn)在的24—25%之間。由于液相量的增大加劇了過渡帶窯皮長(zhǎng)厚的機(jī)率。而造成熟料中Al2O3偏高是由于砂巖中的Al2O3增高所致,最近進(jìn)廠砂巖Al2O3為13.96%左右,而前段時(shí)間進(jìn)廠砂巖Al2O3為9.97%左右。
②從窯內(nèi)煅燒狀況的角度進(jìn)行分析
由于窯頭廢氣風(fēng)機(jī)損壞,窯內(nèi)通風(fēng)不良,窯頭冒正壓,篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)閥門開度小,冷卻效果差,二次風(fēng)溫不高,煤粉燃燒不完全,煤灰不均勻摻入熟料中,導(dǎo)致窯內(nèi)局部液相量增大,增加了長(zhǎng)厚窯皮的機(jī)率。
③從環(huán)境溫度差的角度分析
由于大氣環(huán)境溫度低(7℃左右),同時(shí)窯尾密封不好,有漏風(fēng)現(xiàn)象,窯筒體內(nèi)外溫差增大,加大了長(zhǎng)厚窯皮的機(jī)率。
2.結(jié)論
導(dǎo)致窯內(nèi)過渡帶長(zhǎng)厚窯皮的原因:
①砂巖質(zhì)量差,Al2O3含量高。
②窯頭廢氣風(fēng)機(jī)損壞,窯內(nèi)通風(fēng)差,煤粉燃燒不完全。
③窯尾密封不好,漏風(fēng)嚴(yán)重。
3.改進(jìn)措施
①加強(qiáng)進(jìn)廠砂巖質(zhì)量控制,杜絕高鋁砂巖再次進(jìn)廠。
②盡快修復(fù)窯頭廢氣風(fēng)機(jī),加強(qiáng)窯內(nèi)通風(fēng)。
③徹底搞好窯尾密封,避免或減輕漏風(fēng)現(xiàn)象。
【作者:鄒立】