1 引言河南省建設(shè)投資總公司控股投資建設(shè)的新鄉(xiāng)平原同力水泥有限責(zé)任公司,首條5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線由天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院設(shè)計,配套的原料立磨采用德國伯利休斯(Polysius)公司設(shè)計生產(chǎn)的RM57/28/555立磨。配料方案采用石灰石、砂巖、鐵礦石、高鋁土四組分配料。2005年4月安裝完畢進行生產(chǎn)調(diào)試,調(diào)試期間先后出現(xiàn)了磨機振動值過大、臺時產(chǎn)量低等問題。經(jīng)過一個月的參數(shù)調(diào)整和技改完善,6月中旬實現(xiàn)達標(biāo)達產(chǎn),各項指標(biāo)達到或優(yōu)于設(shè)計要求。在后來的生產(chǎn)中磨機運行平穩(wěn)。2007年10月31日電機側(cè)工作端油缸拉桿頂部和拉環(huán)過渡處發(fā)生斷裂。斷裂的拉桿見圖1,立磨加壓部分斷面圖見圖2。本文就拉桿斷裂的原因及修復(fù)方法做一介紹。
2 工藝設(shè)備選型及流程
2.1工藝設(shè)備選型見表1。
表1 工藝設(shè)備選型
序號 |
設(shè)備名稱 |
規(guī)格型號及性能 |
1 |
Polysius立磨 |
RM57/28/555型,生產(chǎn)能力400t/h,磨盤直徑5700mm,磨輥外徑?2800mm,單個輥寬555mm,磨輥個數(shù)4個(兩組),入磨物料最大粒度95%<75mm,100%<110mm,入磨物料最大水分2.7%~4%。成品細度80μm篩篩余≤15%,出磨物料水分≤0.5%,出磨氣體量780000m3/h,出磨氣體溫度90℃,主電動機4200kW,電壓10kV |
2 |
選粉機 |
轉(zhuǎn)子直徑?5550mm,轉(zhuǎn)速13~76r/min,處理風(fēng)量930000m3/h,電動機(變頻調(diào)速)功率340kW |
3 |
循環(huán)風(fēng)機 |
Y6-2×40-14№30F,風(fēng)量900000m3/h,全壓12000Pa,風(fēng)溫90℃,轉(zhuǎn)速960r/min,電機功率4000kW,電壓10kV |
4 |
廢氣處理風(fēng)機 |
Y4-2×60-14№30.5F,處理風(fēng)量850000m3/h,全壓3650Pa,風(fēng)溫130℃,轉(zhuǎn)速730r/min,電機功率1400kW,電壓10kV |
5 |
回料提升機 |
輸送能力450t/h(最大500t/h),電機功率132kW,電壓380V |
2.2工藝流程石灰石、砂巖、鐵礦石、高鋁土通過定量給料機、膠帶輸送機、回轉(zhuǎn)下料器喂入伯利休斯立磨進行烘干和粉磨。粉磨后的物料經(jīng)選粉機分離,粗顆粒重新入磨粉磨,合格的細粉隨氣流進入細粉分離器進行收集,再由空氣輸送斜槽、膠帶斗式提升機進入生料均化庫。磨機吐出的大顆粒物料經(jīng)斗式提升機返回磨內(nèi)。出細粉分離器的廢氣經(jīng)循環(huán)風(fēng)機進入窯尾袋收塵器,凈化后的廢氣通過廢氣處理風(fēng)機、煙囪進入大氣。入磨膠帶輸送機、出磨溜子上安裝有除鐵器。
3 拉桿斷裂的原因拉桿斷裂之前液壓缸內(nèi)油壓(即輥壓)14.0MPa,出磨生料細度0.08mm篩篩余≤16%,出磨物料水分≤0.5%,0.02mm干篩篩余≤1.0%,磨機產(chǎn)量438t/h,與平常沒有差別。經(jīng)過分析,認為拉桿斷裂的原因有以下幾點:
3.1設(shè)備原因此處屬鍛造過渡帶,為金屬晶體最不致密處,過渡部分的應(yīng)力最集中。另外以前經(jīng)常利用停磨避電高峰的時間對此處多次進行堆焊。反復(fù)堆焊造成此處局部應(yīng)力集中并形成缺陷,是斷裂的主要原因。
3.2風(fēng)蝕磨內(nèi)熱風(fēng)攜帶著大量的顆粒物料長期沖刷、磨蝕拉桿,使斷裂處的拉桿變細變薄,鋼的強度下降。
3.3液壓缸內(nèi)氮氣壓力過低液壓缸內(nèi)氮氣囊中氮氣正常的壓力值是9.0~14.5MPa,由于氮氣壓力表泄漏,使拉桿斷裂之前的氮氣壓力降低到3.0~12.0MPa(波動很大),壓力過低,氮氣囊的緩沖作用減小。磨機運行過程中如遇到石灰石或砂巖粒度較大時,料層厚度波動較大,磨機振動值由正常值0.45~0.85mm/s增大到1.6mm/s左右,容易造成油缸拉桿劇烈地向下拉動形成拉傷。
3.4導(dǎo)向槽磨損過大
圖1 斷裂的拉桿(頂部)
導(dǎo)向槽磨損過大,逐漸失去定位作用,導(dǎo)致油缸拉桿在磨機運行過程中晃動量明顯變大。油缸拉桿不僅承受向下的拉力,又要承受橫向的剪切力,日積月累形成內(nèi)傷。
4 修復(fù)方案我們在生產(chǎn)部和供應(yīng)部的大力支持下,精心組織、日夜搶修,只用60h就完成了搶修任務(wù)。具體的修復(fù)方案如下:
4.1將待接斷面按圖3打坡口。
圖2 立磨加壓部分斷面示意圖圖
3 待焊接件打坡口示意圖
4.2根據(jù)待焊接件的材質(zhì)(80kg級高強度鋼),選用AWSA5.5E11018-M80kg級高強度鋼焊接焊條。
4.3焊接前,焊條應(yīng)在300℃下干燥2h。
4.4損壞的斷面應(yīng)在車床上打磨、點焊,然后進行修復(fù)焊接。
4.5焊接前,拉桿溫度應(yīng)加熱至400℃~440℃,在焊接過程中也應(yīng)保持此溫度。焊接過程必須連續(xù)不間斷。
4.6在焊縫處,多出兩道焊層以提高焊接表面質(zhì)量(提高強度)。
4.7為消除焊接件中的內(nèi)應(yīng)力,防止變形和開裂,焊接完成后,拉桿需加熱至500℃保溫,然后緩慢冷卻。冷卻曲線見圖4。
4.8然后,在車床上將多出的兩道焊層去掉。
4.9需使用機械打磨拉桿,使之光滑。
4.10最后使用著色試驗檢查。
5 使用效果為確保焊接后拉桿的使用安全,我們加強了石灰石、砂巖等原料的破碎和預(yù)均化工作,減少了進磨物料粒度對油缸拉桿的不良影響;同時將磨機產(chǎn)量限定在385t/h,油缸壓力設(shè)定12.5MPa以下。截止到2007年12月11日24時,磨機已運行678h(粉磨生料261871t)。后來磨機產(chǎn)量增加到435t/h,油缸壓力設(shè)定在12.5MPa,磨機運行平穩(wěn),生料質(zhì)量合格,使用效果良好,沒有再出現(xiàn)斷裂。
6 結(jié)論我公司此次伯利休斯立磨油缸拉桿斷裂的原因主要是設(shè)備原因,斷裂處局部應(yīng)力過于集中。另外風(fēng)蝕造成該處拉桿變細變薄、液壓缸氮氣壓力表泄漏使氮氣囊失去緩沖作用、導(dǎo)向槽磨損過大失去定位作用也是斷裂的原因。應(yīng)急修復(fù)后經(jīng)過一個多月的使用,沒有再出現(xiàn)斷裂,說明此修復(fù)方案是成功的。
【作者:高紅旗,江超,陳海濤】