礦渣微粉制備系統(tǒng)中的產(chǎn)品均由大型袋收除塵器收集。目前,國內(nèi)已投運的多條礦渣微粉生產(chǎn)線收集系統(tǒng)普遍存在設(shè)備運行阻力大(接近或超過2000Pa)、能耗高、濾袋使用壽命短、粉塵排放濃度超標(biāo)等諸多問題。為此,合肥水泥研究設(shè)計院對礦渣微粉制備系統(tǒng)進(jìn)行了積極的探索改進(jìn),并成功地對某鋼鐵集團(tuán)年產(chǎn)60萬噸礦渣微粉收集系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,項目實施后節(jié)能和經(jīng)濟效益顯著。
這家鋼鐵集團(tuán)原收集系統(tǒng)于2003年建成投運,采用低壓行脈噴清灰方式,由于原收塵器部分設(shè)計與結(jié)構(gòu)不合理,使用過程中主要存在以下幾方面問題:設(shè)備運行阻力大(接近2000Pa),漏風(fēng)嚴(yán)重,能耗高;濾袋頻繁發(fā)生破損現(xiàn)象,喪失了應(yīng)有收塵能力,排放的大量煙塵嚴(yán)重污染了周圍環(huán)境;由于濾袋頻繁更換,工人勞動強度大,設(shè)備維護(hù)成本增加(每年更換濾袋費用高);收塵器作為系統(tǒng)主機設(shè)備,其檢修造成磨機停產(chǎn),設(shè)備運轉(zhuǎn)率下降,直接影響企業(yè)經(jīng)濟效益。
技術(shù)改造措施
目前,脈沖袋收塵器可分為氣箱脈沖袋收塵器和低壓長袋脈沖袋收塵器。收塵器類型的選擇應(yīng)根據(jù)不同的使用場合、粉塵性質(zhì)及工藝特點等來確定。相對于低壓長袋脈沖袋收塵器,氣箱脈沖袋收塵器更適合在一級收塵工藝、含塵濃度高的工況場合使用,因此礦渣微粉收集系統(tǒng)改造項目選擇使用氣箱脈沖袋收塵器。這次改造利用原有設(shè)備基礎(chǔ)、立柱、樓梯及工藝管道(進(jìn)出風(fēng)口標(biāo)高不變),通過合理的內(nèi)部結(jié)構(gòu)布置、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)睦碚撚嬎?,設(shè)計出更適合特定現(xiàn)場、工況條件的非標(biāo)收塵器,改造周期約為30天。
改造措施主要有以下幾方面:一是進(jìn)出風(fēng)口采用單總風(fēng)道雙側(cè)分風(fēng)(與灰斗方向一致),減少局部阻力;二是進(jìn)風(fēng)道、灰斗及箱體內(nèi)設(shè)有導(dǎo)流均風(fēng)裝置,確保設(shè)備內(nèi)每條濾袋氣流、粉塵顆粒均勻,并對較粗顆粒進(jìn)行預(yù)收塵,使之提前落入灰斗,減少濾袋阻力與磨損;三是箱體內(nèi)設(shè)足夠的沉降空間及合理的氣流上升速度,延長濾袋使用壽命;四是設(shè)備設(shè)置機旁控制柜電器元件、儀表元件采用合資產(chǎn)品,PLC采用西門子產(chǎn)品;五是濾袋選擇應(yīng)根據(jù)粉塵特性及工況條件決定。礦渣微粉粒度細(xì),粉塵的黏度大,剝離性差,出磨含塵氣體溫度一般為90~120℃,濕含量為5%~8%??梢钥闯觯蹓m氣體濕度大,清灰和排灰困難,要求過濾材料必須具有良好的抗水解與抗結(jié)露能力,對過濾效率要求高。
經(jīng)過反復(fù)實驗、調(diào)研及以往經(jīng)驗,這次改造最后決定選擇新型覆膜復(fù)合濾料。與原收塵器采用的普通濾料相比,新型濾料具有極佳的粉塵剝離性能,可以在高濕煙氣狀態(tài)下持續(xù)工作,有利于礦渣微粉立磨系統(tǒng)達(dá)產(chǎn)及長期、可靠運行,由于運行阻力降低,減少了能耗,同時濾袋壽命延長,節(jié)省維修保養(yǎng)費用。改造前后礦渣微粉收塵器技術(shù)參數(shù)比較見下表。