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2010-06-22 11:09:06 來源:水泥人網

旋風預熱器吹堵裝置的改進

水泥人網】我廠回轉窯生產線為Φ3.0m/2.5m×44m窯尾帶五級旋風預熱器窯。為防止旋風筒內堵塞,在五級旋風預熱器的煙室、5級筒下料管及3~5級筒錐底均安裝有生料防堵吹堵系統(tǒng),該裝置主要由儲氣罐、電磁氣動閥和輸氣鋼管等組成。
??? 1 存在的問題

1.1 進氣支管易堵塞

吹堵系統(tǒng)的吹堵氣源由V-6/7型空氣壓縮機供給。由于空壓機本身結構的原因,在運行一段時期后,工作潤滑油與機內冷卻水相互滲漏,使提供的氣源攜帶一定量油水。這樣在輸氣過程中輸氣管的管壁附有油水,在吹堵頻繁時油水量更多,在吹堵完畢即停止0.7MPa高壓氣源時,含塵氣體就會返回至進氣管,灰塵與管壁的油水就會融合附結,逐步增厚,達一定量便把鋼管堵塞。改進前,時隔1個月左右就有堵塞現(xiàn)象發(fā)生。

1.2 電磁換向閥易損壞漏氣

經拆檢多個已損壞漏氣的電磁換向閥發(fā)現(xiàn),都是由于其內部直徑為Φ30mm的主密封膠圈老化損壞造成,分析原因是原密封膠圈性能差,受油水的腐蝕、工作時來回沖擊及高溫(環(huán)境溫度達40~50℃)的影響而造成。
另需指出,原采用的膜片式電磁換向閥Q22MD-L25(工作壓力0~0.8MPa、工作電壓AC220V)在進氣管堵塞的情況下,工作排氣不明顯,即溢流氣排量少,導致很難發(fā)現(xiàn)該進氣管是否堵塞,由此而造成事故隱患。

2 改進措施

2.1 裝設清堵口

針對進氣支管易堵塞觀象,為及時方便清堵,在原吹堵氣管的每一個支管上部增加清堵口。清堵口由1節(jié)鋼管(長約200mm)、1個外接頭(與鋼管直徑配套用)、1個外方管堵(我廠采用Dg20)組成。改進前后吹堵裝置工藝布置見圖1。

2.2 電磁換向閥的改進

2.2.1 改進主密封膠圈材料

??? (1)30mm主密封膠圈采用1615橡膠材料,其硬度低,彈性高,能在較高壓、溫度為-35~80℃空氣中工作,且抗腐蝕性、耐沖擊性及密封性能都較好。

2.2.2 更換不同型號電磁換向閥

??? 更換后電磁閥型號為K22JD-25W(工作壓力0.2~0.8MPa、工作電壓AC220V)。該種閥型溢流排氣性能好,即遇吹堵管堵塞時,工作高壓氣源無法進入預熱器內部,這時高壓氣源反饋至電磁閥,由溢流口排出,一旦發(fā)現(xiàn)電磁閥的溢流口排氣量大,則表明該吹堵管已被堵塞,由此得到及時清堵。而電磁閥正常工作時,溢流口無排氣。

3 使用效果

??? 裝設清堵口后,只要取下管件的外方管堵,便可正常清堵(人工插入鋼棒進行清堵),省時方便。而改進前要取下整套設施的法蘭螺栓,需耗時1~1.5h才能進入清堵工作。

改進后電磁換向閥Φ30mm主密封膠圈可使用2.5年,而改進前膠圈0.5~1年就開始老化。

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【作者:李勤成】

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