摘要:
我廠擁有一條Φ4.2m×65m日產1000t熟料的4級懸浮預熱器窯新型干法水泥生產線,當地煤炭資源豐富,全市有大小火電廠十余家,每年排放大量的粉煤灰,為了利用工業(yè)“三廢”,我廠從1997年起逐步用粉煤灰替代粘土進行配料,經過采取一系列措施,現已能穩(wěn)定地利用粉煤灰生產優(yōu)質熟料。
1應用情況
我廠現用粉煤灰有兩種,其成分如表1。
表1粉煤灰化學成分%
類別 |
Loss |
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
CaO |
MgO |
Na2O |
K2O |
SO3 |
1號粉煤灰 |
19.48 |
38.73 |
28.90 |
3.59 |
6.16 |
1.21 |
0.57 |
0.76 | 0.32 |
2號粉煤灰 |
32.13 |
33.17 |
23.91 |
3.37 |
3.42 |
0.51 |
0.83 |
1.26 |
0.81 |
近一年多來,我們先后嘗試用上述兩種粉煤灰進行配料,所得生料成分如表2。
表2生料化學成分%
方案 |
粉煤灰類別 |
Loss |
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
CaO |
方案A |
1號粉煤灰配料 |
36.55 |
12.50 |
3.34 |
2.25 |
42.37 |
方案B |
1號粉煤灰∶2號粉煤灰=1∶1配料 |
37.11 |
12.90 |
3.27 |
2.18 |
42.60 |
方案C |
2號粉煤灰配料 |
37.37 |
12.84 |
3.48 |
2.07 |
42.11 |
在生產實踐中,我們發(fā)現用方案A配料時,窯尾煙室基本無物料粘結;用方案B配料時,窯尾煙室有少量的物料粘結,但只需在每月的計劃停機檢修時清理一次即可,不影響生產;而用方案C配料時,窯尾物料粘結速度較快,一般10d左右就必須停窯處理窯尾煙室,嚴重影響了窯的運轉率和熟料產量的提高。
2分析及措施
利用粉煤灰配料時,生料的燒失量主要由CaCO3分解、未燃物燃燒、MgCO3分解及少量其它因素等組成。即:
L=0.785 WCaO+M+K
式中:L——生料的燒失量;
0.785 WCaO——CaCO3分解為CaO的失重值;
M——生料中引入粉煤灰后未燃物的燃燒失重值;
K——生料中MgCO3分解+其它因素失重值。
我廠熟料MgO含量較低,設K為常數;則:
M=L-0.785WCaO-K
利用上述公式計算三個配料方案M值:
MA=3.3-K;MB=3.67-K;MC=4.31-K
可見,窯尾煙室的粘結程度的不同,主要與粉煤灰引入的未燃物的多少(即M值)有關;我廠預熱器窯窯尾溫度約900?,未燃物在此溫度范圍內大量燃燒,使生料粉顆粒表面部分熔融,導致了物料在窯尾煙室壁上的粘結。
結合上述公式,我們對使用粉煤灰配料一年多來的數據和應用情況進行分析對比,得出在我廠M≤3.70-K時窯尾煙室物料粘結較少,既能保證穩(wěn)定生產,又能最大程度地降低熟料熱耗;并據此M值來指導配料,或有選擇性地使用原料,促進了生產的優(yōu)質、高效運行,解決了窯尾粘結問題。
3幾點體會
1)各廠使用粉煤灰配料時,M值不一定相同,應通過生產實踐確定。
2)做好原料的預均化工作,是保證M值穩(wěn)定的關鍵。
3)M值變化時,特別是M值由小變大時,看火工應及時調整,否則也會造成窯尾煙室粘結速度加快,或窯長前圈等惡果。
4)配料要盡量實現KH值、生料M值雙合格,不能顧此失彼。
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【作者:曹海濤】