摘要:
1 窯尾廢氣性質及除塵系統(tǒng)介紹
廣東塔牌集團公司惠州龍門分公司5000 t/d 熟料水泥生產線于2006 年8 月建成投產,隨著水泥窯的正常投運,窯尾廢氣處理系統(tǒng)也隨之同步運行。窯尾煙氣成分有CO2,O2,CO,N2,其體積分數(shù)分別為:31.1%,3.8%,0.26%,64.8%。廢氣處理系統(tǒng)工藝流程見圖1,其中廢氣除塵采用了LCMG530-2×14 型高溫長袋脈沖除塵器。其煙氣基本參數(shù)為: 煙氣量小于920000m3/h;含塵濃度( 標況) 分別為<150 g/m3;氣體溫度90~150 (最大280) ℃; 氣體壓力<107000Pa。
2 除塵器的結構、原理和特點分析
2.1 結構和除塵原理
LCMG530- 2×14 型高溫長袋脈沖除塵器主要由濾袋、清灰機構、外殼和灰斗構成。其工作原理為采用分室,中間風道進氣結構,含塵煙氣由中間進風口進入風道,經氣流分配機構將氣流均勻地分配給各過濾室。含塵氣體在進入過濾室時,由擋板的折擋使較大的塵粒在慣性力和重力的作用下直接落入灰斗中,其它塵粒隨氣流上升進入各過濾室濾袋; 經濾袋過濾后,塵粒被阻流在濾袋外側,凈化后的氣體由濾袋內部進入凈氣室箱體,再通過提升閥、出風口排入大氣; 灰斗中的粉塵經卸灰閥、拉鏈機、斗式提升機輸送回收利用。
隨著過濾時間的延長,濾袋外側附積的粉塵不斷增加,從而導致袋除塵器本身阻力也逐漸升高。當阻力達到預先的設定值( 1.2~1.5 kPa) 時,PLC 清灰控制系統(tǒng)發(fā)出信號,首先命令一個噴吹單元的提升閥關閉以切斷該室的過濾氣流,接著給出指令打開電磁脈沖閥,壓縮空氣以極短的時間0.1~0.2 s,通過噴吹管和特制的噴嘴向濾袋噴入,由于壓縮空氣的誘導作用把凈氣箱中大量的凈空氣吸入濾袋,濾袋面自上而下順序開始膨脹,并順序達到極限位置,此時又在濾袋張力的作用下產生反向加速度,這樣濾袋產生了高頻振動變形,使濾袋外側所吸附的塵餅變形脫落。在粉塵沉降一定時間后,提升閥打開,此噴吹單元再次處于過濾狀態(tài),而下一個噴吹單元則進入清灰狀態(tài),如此周而復始地清灰→停止→過濾,使收塵器阻力始終處于一定值范圍內,實現(xiàn)長期連續(xù)運行。
2.2 除塵器技術特點分析
LCMG530- 2×14 型長袋脈沖除塵器的主要結構和技術參數(shù)見表2,主要技術特性分析如下。
(1) 在該除塵器的鋼結構設計上,一是充分考慮了除塵器在高溫狀態(tài)下運行,采取了鋼材受熱膨脹伸縮措施,以防止焊縫被拉裂造成除塵器漏風,同時采用先進的焊接工藝和檢驗手段,控制漏風率小于<3%;二是采用分室結構、模塊化組合;三是在濾袋下部設計有較大的空間,使含塵氣體在到達濾袋前得到沉降,以減輕對濾袋的負擔,延長濾袋的使用壽命;四是為使各室氣流分配較為均勻,在進風道上我們設計了氣流均化裝置;五是在收塵器內部采用了耐高溫的有機硅涂料,使收塵器的壽命大大延長,主體設備的壽命>15 年。
(2) 考慮窯尾煙氣粉塵有一定的黏性和濕度,為提高清灰效果,采用了先進的噴吹清灰技術,使清灰強度進一步提高,保證每條濾袋都保持最高的工作效率。清灰系統(tǒng)采用了較小的噴吹單元,減少了噴吹面積,最大限度地減少清灰時對窯尾處理風量的影響。另為了延長脈沖閥的壽命,系統(tǒng)所供的清灰氣源進行了脫油水處理措施。
(3) 采用P84 耐高溫濾料。根據濾料要求,濾袋骨架選擇12,16,24根縱筋優(yōu)質鋼絲制作,多點焊接自動生線生產,既保證了濾袋骨架強度,又防止了焊接毛刺對濾袋的影響,減少了與濾袋的磨擦,并采用了鍍鋅防護措施,延長了濾袋骨架的使用壽命。
(4) 電氣控制上可提供集中控制(DSC 遠程控制) 和機旁控制,采用了先進的PLC 清灰程序控制系統(tǒng),可提供定阻定時兩種清灰方式。