摘要:
我公司Ф4.8×72m雙系列五級旋風預熱器5000t/d窯,于2003年5月投產,一段時間因設備及工藝原因窯運轉率不高,其中2006年先后四次掉磚紅窯的事故處理過程很值得同行們引以為誡。
1 多次掉磚紅窯現象
2006年5月9號,5月29號,11月3號,12月3號,相繼四次在輪帶32m處發(fā)生掉磚紅窯事故,幾次掉磚時熱工制度比較穩(wěn)定,無明顯征兆,位置均在32m的2號輪帶附近,首先在同一環(huán)上掉磚,其次在附近區(qū)域的磚均有扭曲、傾斜、冷面摩擦的現象,并存在不同的剝落和錯位。12月3號掉磚后檢查,在34m附近冷面端的磚有掏空現象,在36m處有磚受力作用擠碎現象。公司每次都召集各專業(yè)及廠家技術人員共同分析原因,以求正確解決。
2原因初步分析
根據以往經驗,紅窯掉磚無非以下幾方面原因:磚的質量,砌筑質量,燒成煅燒控制及火焰的掌握等,而較少考慮窯是否存在不正常的機械應力,尤其是新投產、無重大變形的窯體。
所以我們針對以上原因進行了分析:過渡帶用的鎂鋁尖晶石磚,掉磚后檢查這一區(qū)域磚的表面確已疏松,而且使用我集團龍門分公司備用磚(同廠同類型磚)后仍發(fā)生了事故,但其它位置砌筑的同批類磚并未出現疏松、剝落,送檢數據也表明其性能基本達到要求。
至于砌筑質量,每次檢修都有公司技術人員及耐火材料廠家技術人員全程跟蹤,完工后都會同他們共同驗收,并未發(fā)現砌筑質量問題。
煅燒方面的操作原因也很快被排除,因為掉磚前的熱工制度都比較穩(wěn)定,操作上盡量減少了噴煤管旋流風的用量,保證窯皮均勻穩(wěn)定,過渡帶胴體溫度<380℃,無異常的工況波動。
在上述分析的基礎上,我們開始重視機械方面的原因:
每一次掉磚都在同一位置(輪帶32米附近),且整環(huán)窯磚傾斜、扭曲,冷面摩擦大,而燒成帶磚完整無缺。這些現象說明掉磚與機械應力有明顯關系
在2005年10月對窯筒體橢圓度進行了檢測,檢測結果表明橢圓度在規(guī)定范圍,而輪帶最大允許相對滑移(窯筒體和輪帶旋轉一周的相對滑移量)的數值卻不夠理想,No1:30mm,No 2:8mm,No 3:19mm,檢測方(耐火材料廠)建議作輪帶間隙調整,直至12月掉磚后再檢測時No1:50mm,No 2:34mm,No3:21mm,很明顯輪帶間隙已經嚴重偏大(正常10~24mm),且對比變化大,檢測的橢圓度均超出允許范圍。其實從第一次檢測分析就說明No2
間隙8mm太小,而No1偏大,已經形成輪帶與筒體間的束頸現象,運轉時使全窯筒體產生一種“扭力”,窯的中心軸線已偏移。這種機械應力使窯磚受到巨大的擠壓及扭力,它正是2號輪帶處多次掉磚的根源。