??? GB4915-2004《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》規(guī)定,從2010年1月1日起,現(xiàn)有水泥生產(chǎn)線窯頭窯尾粉塵排放濃度低于每標準立方米50毫克;其他排放點排放濃度低于每標準立方米30毫克;生產(chǎn)系統(tǒng)禁止非正常排放,除塵裝置對水泥窯通風機的年同步運轉(zhuǎn)率不得小于99%;所有水泥生產(chǎn)線主要排塵點實行在線監(jiān)測……據(jù)悉,此項國家標準對粉塵排放要求近期還有可能進一步提高。
從上述標準中可看出,國家實施節(jié)能減排政策,對水泥企業(yè)提出了更高、更明確的環(huán)保要求。天津水泥工業(yè)設計研究院有限公司環(huán)保分公司(以下簡稱天津院環(huán)保公司)將為水泥生產(chǎn)企業(yè)提供科學、有效的環(huán)保節(jié)能技術(shù)和裝備作為己任,注重對環(huán)保除塵工藝及設備的研究,自主開發(fā)的水泥窯尾行噴脈沖袋收塵技術(shù)、自動恒溫噴霧降溫系統(tǒng)等已成功應用在70多個國內(nèi)外項目中,為我國水泥工業(yè)環(huán)保事業(yè)的發(fā)展進行了積極的探索,并做出了應有的貢獻。
4月26日,中國建材聯(lián)合會會長張人為、中國水泥協(xié)會秘書長孔祥忠應日本太平洋公司邀請到大連小野田水泥公司考察。張人為專門考察了近日由天津院環(huán)保公司實施的電改袋環(huán)保工程后,對改造效果給予高度評價。他認為這項改造工程大大提升了中國水泥環(huán)保技術(shù)和裝備制造在國際市場上的形象。
創(chuàng)新固本:將環(huán)保產(chǎn)業(yè)做出特色
中國的水泥工業(yè)曾經(jīng)歷過盲目追求產(chǎn)量的年代,那時,水泥窯只為追求經(jīng)濟效益而運轉(zhuǎn),至于粉塵排放等環(huán)保問題被忽略在一邊。認識上的不到位和環(huán)保技術(shù)裝備方面的不過關,使得中國水泥工業(yè)戴著高污染、高耗能、高排放的“黑帽子”走過了漫長的發(fā)展道路。
天津水泥院有限公司在牢牢抓住引領中國水泥工業(yè)工藝、技術(shù)裝備向前發(fā)展這個根本的同時,針對國家節(jié)能減排、保護環(huán)境的政策,不斷創(chuàng)新開拓,在消化吸收國外先進電除塵和袋除塵技術(shù)的同時,將重點放在開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的收塵技術(shù)和裝備制造上,多項成果獲得了國家級、省部級科技進步獎。公司自主研發(fā)的新型水泥窯尾行噴脈沖袋收塵技術(shù)和裝備已被大量應用在新建和改造項目中,為工業(yè)除塵,尤其是水泥工業(yè)除塵帶來了全新的理念,走出了一條擁有自己特色的環(huán)保產(chǎn)業(yè)之路。
眾所周知,新型干法水泥工藝就是在生產(chǎn)中先將原料進行粉磨,經(jīng)過高溫煅燒,再將熟料粉磨。在這個被人們稱為“兩磨一燒”的生產(chǎn)過程中,物料始終在干燥和高溫狀態(tài)下運行。又干又細的物料如果被風吹到空氣中,不但造成物料浪費,更污染環(huán)境。在工業(yè)發(fā)達國家的水泥窯系統(tǒng)中,袋除塵器應用十分普遍,但我國水泥企業(yè)大多采用電收塵器。由于受當時設計理念的限制,電收塵器的實際收塵效果不理想。
如何為不同工藝的水泥企業(yè)把好污染關,同時收集物料減少浪費,并且把系統(tǒng)電耗降下來?圍繞這個課題,天津院環(huán)保公司在收塵技術(shù)和增濕降溫方面進行了積極的探索。
從2001年開始,天津水泥院有限公司開發(fā)出具有高效低阻特點的新一代行噴脈沖袋收塵器,成功應用在哈爾濱天鵝水泥公司日產(chǎn)2500噸生產(chǎn)線和河南省投4條日產(chǎn)5000噸水泥生產(chǎn)線窯尾、華新水泥公司多條窯尾及水泥磨上進行收塵。這項科研成果獲得了多項國家發(fā)明和實用新型專利,還獲得中國建材聯(lián)合會和天津市的科技進步二等獎,被科學技術(shù)部、環(huán)境保護部、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局認定為國家重點新產(chǎn)品。
經(jīng)過幾年的不斷完善,2005年天津院環(huán)保公司又推出第二代行噴脈沖袋除塵器,主要采用了具有國際領先水平的袋除塵器結(jié)構(gòu)優(yōu)化軟件,確保了結(jié)構(gòu)先進、低阻力、低漏風率和低排放量,運行成本大大降低;通過對運行參數(shù)的監(jiān)測和數(shù)據(jù)的記錄,確保了設備的穩(wěn)定可靠。目前,第二代行噴脈沖袋除塵器在水泥窯系統(tǒng)的窯頭、窯尾、水泥磨、煤磨等廢氣治理的實際應用中,低阻節(jié)能效果十分明顯,綜合運行成本指標明顯低于電除塵器,已經(jīng)被很多水泥企業(yè)采用,2009年獲得了天津市名牌產(chǎn)品稱號。
水泥生產(chǎn)線窯頭窯尾高溫廢氣需要經(jīng)過降溫和調(diào)質(zhì)才能滿足除塵器的工作條件,在不同工況下能做到恒溫控制是最理想的狀態(tài),然而做到恒溫十分不容易。天津院環(huán)保公司發(fā)揮熟悉各種水泥生產(chǎn)工藝的優(yōu)勢,開發(fā)出的自動恒溫噴霧降溫系統(tǒng)為更好地除塵打下了堅實的基礎。
以自主創(chuàng)新為核心,以科技引領為動力,天津院環(huán)保公司在為水泥企業(yè)進行環(huán)保改造的實踐中形成了自己鮮明的特色,受到了電改袋水泥企業(yè)的歡迎,成為我國水泥環(huán)保隊伍中的領軍企業(yè)。
依托優(yōu)勢:把技術(shù)做強設備做精
天津水泥院有限公司歷來十分重視環(huán)保技術(shù)的研究開發(fā)、裝備的成套供應和服務。為進一步提升裝備整體質(zhì)量和服務水平,形成專業(yè)化特色,2006年成立了環(huán)保分公司,專心致志研發(fā)環(huán)保技術(shù)和裝備,特別是水泥企業(yè)落后電、袋收塵技術(shù)的改造;與此同時,在服務模式上進行大膽創(chuàng)新,采用環(huán)保改造工程總承包的方式為水泥企業(yè)提供最低成本、最短時間、最好收塵效果的一攬子環(huán)保工程改造方案。天津院環(huán)保公司近期已成功為大連小野田日產(chǎn)4000噸水泥生產(chǎn)線實施了窯尾電改袋環(huán)保改造工程。
17年前,日本太平洋公司旗下的大連小野田水泥公司在環(huán)保要求很高的旅游城市大連市建廠。在那個年代,這條生產(chǎn)線窯尾廢氣粉塵和生料磨成品料粉收集環(huán)節(jié)都采用了電除塵器。隨著我國水泥除塵技術(shù)和裝備的不斷提高及國家對環(huán)保要求的越來越嚴格,去年5月,大連小野田公司在國內(nèi)公開招標,要對日產(chǎn)4000噸生產(chǎn)線窯尾電除塵器進行環(huán)保改造。
大連小野田公司原有的除塵工藝系統(tǒng)已經(jīng)運行了17年,包括除塵器本體和成品輸送設備,進風、出風管道及風機、電機、空壓機站等在內(nèi)都需要徹底改造。日方對改造工程的質(zhì)量、進度、安全等方面提出許多苛刻要求,并且只給了17天的停窯改造時間。
承接這樣一個改造工程挑戰(zhàn)很大,國內(nèi)眾多企業(yè)躍躍欲試,最終,天津院環(huán)保公司在激烈的競爭中成功中標。
雖然合同中規(guī)定停窯改造時間為17天,但為了保證改造后的效果,做到萬無一失,天津院環(huán)保公司從得知改造信息開始,足足做了9個月的準備工作,改造方案也被優(yōu)化到第五版。
2010年3月11日,大連小野田公司日產(chǎn)4000噸水泥生產(chǎn)線正式停窯,窯尾電改袋工程開始。這個項目原收塵器是上進氣電收塵器,用來收集從立磨過來的成品生料。由于生料磨采用的是沒有循環(huán)風機的單風機系統(tǒng),因此,這個電收塵器的負壓高達11000帕、粉塵濃度高達每標準立方米1000克,并且濾袋過濾負荷很重,需要設置機械預除塵裝置,同時也需更加頻繁地清灰,因此,對濾袋抗磨損和降低系統(tǒng)漏風率提出了嚴峻的考驗。
天津院環(huán)保公司對工藝系統(tǒng)和降溫系統(tǒng)進行了徹底改造。改造投產(chǎn)后,窯系統(tǒng)熟料達到或超過了改造前產(chǎn)能,環(huán)保排放達標,連續(xù)并且多次環(huán)保監(jiān)測排塵濃度低于每標準立方米10毫克;采用定時清灰時,收塵器孔板上下壓差僅為700帕;漏風率很低,計算其收塵系統(tǒng)運行電耗比改造前節(jié)省了10%左右。
2010年3月27日下午4點,經(jīng)過電改袋工程后的大連小野田日產(chǎn)4000噸水泥窯正式點火,比計劃停窯時間提前了一天,窯系統(tǒng)生產(chǎn)正常,達到了預期的效果。大連小野田公司對這次改造十分滿意,特意向天津水泥院有限公司發(fā)來感謝信和喜報,并希望今后能夠緊密合作。
目前,國內(nèi)水泥窯電收塵器很難滿足國家環(huán)保和節(jié)能減排的要求,越來越多的企業(yè)需要從工藝技術(shù)和裝備上鏟除造成污染和耗能的“頑疾”。依托優(yōu)勢,從根本上為水泥企業(yè)“解憂”,把技術(shù)做強、把裝備做精是天津院環(huán)保公司做好水泥環(huán)保產(chǎn)業(yè)的切入點和落腳點。
責任在心:為企業(yè)把好環(huán)保關
一般情況下,簽訂水泥生產(chǎn)線的建設合同時,除塵器往往是最后定標的項目。一條水泥生產(chǎn)線的窯尾、窯磨、水泥磨、煤磨等環(huán)節(jié)都需要配備環(huán)保設備,配多配少、配好配壞決定著企業(yè)投入的多少,同時也體現(xiàn)出一個企業(yè)的社會責任。因此有人比喻說:環(huán)保工程就是良心工程、責任工程。
做環(huán)保事業(yè)就要有責任感。天津院環(huán)保公司同樣把為用戶做好環(huán)保改造工程上升到是否有責任感的高度。拿到一個項目,他們首先想的是如何針對不同的工藝、不同的原電除塵器規(guī)格和結(jié)構(gòu),采用不同的改造方案,在保證達到環(huán)保要求的前提下,盡量為用戶降低成本。
華新集團下屬的蘇州金貓水泥公司要為其日產(chǎn)4000噸水泥生產(chǎn)線窯尾一臺電除塵器的基礎進行袋除塵器改造,天津院環(huán)保公司就把方案重點放在基礎結(jié)構(gòu)的優(yōu)化適應上。在對河南天瑞集團汝州水泥公司和衛(wèi)輝公司日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線窯尾進行電改袋除塵器改造時,天津院環(huán)保公司把改造重點放在利用原結(jié)構(gòu),實現(xiàn)氣流的合理走向,謹慎改造原有的力學結(jié)構(gòu),保證不出現(xiàn)結(jié)構(gòu)失效事故。在對大連小野田日產(chǎn)4000噸生產(chǎn)線窯尾進行電改袋改造時,天津院環(huán)保公司沒有保留原有電場,但同樣達到了非常好的收塵效果。
做環(huán)保事業(yè)就要多為用戶著想。雖然對龐大的水泥窯系統(tǒng)而言,電改袋工程只是對其中一個局部進行改造,時間也不會太長,但這個工程“牽一發(fā)而動全身”,必須將整個窯停下來。天津院環(huán)保公司在實施改造時先算這樣一筆賬:如果一條日產(chǎn)4000噸生產(chǎn)線停產(chǎn)一天,企業(yè)就少生產(chǎn)水泥4000噸,企業(yè)一天的產(chǎn)值就要減少上百萬元、利潤幾十萬元。因此,把環(huán)保改造所用時間比作是金錢,一點兒都不為過。
急水泥企業(yè)之所急,想水泥企業(yè)之所想,天津院環(huán)保公司在因地制宜制定好改造方案的同時,克服重重困難,在縮短工期上下功夫,與時間展開賽跑。天津院環(huán)保公司近期實施的陜西堯柏藍田水泥公司水泥窯尾2臺袋除塵器改造項目就證明了這一點,在保證安全和質(zhì)量的前提下,他們把停窯時間優(yōu)化到了7天,用戶非常感激。
時間緊、任務重、挑戰(zhàn)大,是改造工程的共同特點;很多水泥企業(yè)把停窯改造的時間都定在節(jié)假日期間。多少個黃金周、春節(jié),天津院環(huán)保公司的員工都是在加班或者改造現(xiàn)場度過。為保障改造時停窯時間最短,現(xiàn)場項目經(jīng)理和工程技術(shù)人員晝夜奮戰(zhàn)在施工現(xiàn)場,克服天氣、設備、技術(shù)等方面的困難,連續(xù)奮戰(zhàn)七八天是常有的事兒。人熬瘦了,感冒發(fā)燒,甚至有人暈倒在現(xiàn)場,但沒有一個人退縮。
天津院環(huán)保公司總經(jīng)理王作杰告訴記者,他經(jīng)常被公司員工們的敬業(yè)精神感動著,因此在每一項改造工程中,他和公司其他幾位領導都會親臨現(xiàn)場抓安全、解難題。由于方案中把有可能發(fā)生的問題都籌劃得非常周全,所以,雖然工作量大而瑣碎,但現(xiàn)場管理非常有序。日本太平洋公司負責人在大連小野田水泥公司改造時看到天津院環(huán)保公司員工吃住在現(xiàn)場、夜以繼日工作的熱情和設備制造安裝情況后,在上海舉行的水泥工業(yè)除塵技術(shù)高峰論壇上,連連稱贊:“中國的設備制造水平令人滿意,中國人的效率是一流的,中國人的吃苦精神是一流的,中國人的責任心是一流的?!?/P>
環(huán)保是一項追求永無止境的事業(yè)。在天津水泥院有限公司孜孜不倦的追求下,中國的水泥行業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)出像北京水泥廠、廣州水泥公司等一大批花園式工廠。天津院環(huán)保公司與有社會責任感的企業(yè)一道,在為水泥企業(yè)的粉塵治理做著不懈的努力,如今他們已經(jīng)開始在利用水泥窯生產(chǎn)對江河污泥處置、垃圾和工業(yè)廢棄物焚燒及綜合利用等循環(huán)經(jīng)濟領域進行著積極的探索,他們的目標是:要做工業(yè)尤其是水泥行業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的領軍企業(yè)。