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2010-05-04 17:19:18 來源:水泥人網(wǎng)

高效益、低投資的2500t/d生產線1

摘要:記葛州壩水泥廠2500t/d生產線的開發(fā)、設計和調試
??? 葛州壩股份有限公司水泥廠五號窯(2500t/d)生產線是根據(jù)國家產業(yè)政策,“控制總量,優(yōu)化結構”的要求而建設的項目。該工程被列入國家“九五”中西部結構調整的項目,生產線設計規(guī)模為年產熟料77.5萬t,年產水泥40萬t,商品熟料37.5萬t。這條生產線是天津院開發(fā)設計的國內第一條2500t/d規(guī)模的生產線。設計中充分吸取國外先進預分解窯的技術思路及國內已投產的2000t/d項目的設計和生產實踐經(jīng)驗,無論是在整體系統(tǒng)技術指標、方案優(yōu)化,還是在投資控制方面都達到了當前國內外同規(guī)模NSP窯生產線的較高水平。充分體現(xiàn)出運行可靠、技術先進、節(jié)能降耗和節(jié)省投資的特點。為實現(xiàn)高起點的設計要求,天津院以創(chuàng)優(yōu)設計目標完成本項工程開發(fā)和設計工作。這條生產線的開發(fā)與全部施工圖設計僅用了5個月零10天。為工程建設壓縮至8個月完成奠定了基礎。廠院雙方就施工圖設計進度、總圖方案、工藝設計方案、機電設備選型等進行了全方位的協(xié)作,實現(xiàn)了預期的優(yōu)化目標。項目于1999年3月28日破土動工興建,在葛州壩水泥廠的高效組織和管理下,在廠、院、施工單位等幾方共同努力和配合下,生產線于1999年19日一次點火投資成功,12月底即實現(xiàn)72小時達標及月達產的設計考核指標;工程的成功投產,為國產化大型水泥生產線的設計翻開了光輝的一頁。工程建設過程中,國家建材局、三峽工程開發(fā)總公司及省、市領導多次參觀和視察工廠,對工程的設計和建設給予了指導和幫助。

1 2500t/d生產線的由來

經(jīng)過十幾年的努力,以2000t/d規(guī)模窯外分解生產線為代表的干法生產工藝技術在國內得到迅速發(fā)展。天津院通過優(yōu)化設計、實踐、改進、積累、創(chuàng)新的設計理念,使工程設計水平不斷的提高,然而,如何在已取得的成果上使生產線設計的指標既先進合理、又經(jīng)濟可靠,天津院投入了大量的人力和物力進行新技術、新裝備的研究和開發(fā)工作,成熟技術的應用、完善和再提高工作。通過對20多條2000t/d生產線的設計及生產調試,從中深刻體會到,通過整體優(yōu)化和創(chuàng)新能使2000t/d級水泥生產線的各項技術經(jīng)濟指標進一步提高。

隨著國內外預分解技術的發(fā)展和進步,燒成系統(tǒng)整體配置主要趨勢是加大窯尾預分解系統(tǒng)的能力,提高冷卻機的熱效率及可靠性,以最大限度地發(fā)揮回轉窯的能力,從而使回轉窯的單位容積產量有了很大的提高。目前國際上一般三檔預分解窯的設計單位容積產量在3.8~4.6t/m3.d之間,有的高達4.91 t/m3.d。而2000t/d熟料預分解生產線配套φ4×60m回轉窯時,單位容積產量僅為3.28 t/m3.d,燒成帶容積熱力強度5.77×105KJ/ t/m3.h。因此,φ4×60m具有一定的增產潛力。天津院希望通過采用高效低壓損預分解系統(tǒng)和高效可控氣流篦冷機,適當改進φ4×60m的結構,用“兩頭促中間”的技術思路。把φ4×60m窯的產量由2000t/d的定位產量提高到2500t/d,此時單位容積產量可提高到4.09 t/m3.d,在可靠的前提下以充分挖掘生產潛力。

2 生產線主要工藝配置

葛州壩水泥廠主機裝備配置情況見下表:(略)

從上述的主要工藝系統(tǒng)配置可知,該工程基本上是運用了國內技術開發(fā)以及引進技術的轉化制造的裝備(燒成系統(tǒng)、水泥磨、大型破碎機等主要設備均由天津院設計),只有少量的關鍵部件從國外引進。

3 葛州壩水泥廠五號窯設計的主要特點

3.1 總平面布置的優(yōu)化

五號窯的總平面布置充分利用了工廠廠區(qū)可利用的空地,在設計過程中很好地結合原有生產線工藝流程,將整個技改工程與原有設施緊密結合,提高了場地利用率,使廠區(qū)各功能區(qū)分區(qū)明顯且通暢,工廠的總圖布置緊湊,工藝流程設計合理,雖然整個技改工程僅占地3.9ha,但由于布置合理,廠區(qū)景觀簡潔、流暢。

總體布置簡化了工藝流程,減少了運輸環(huán)節(jié),方便了生產管理。以盡量少的輸送設備完成工藝過程的輸送,節(jié)雞了投資。

3.2 先進的工藝技術與裝備

(1)生產線主要設計指標為:

a、熟料熱耗:3136KJ/kg(750kcal/kg),2500t/d產量時系統(tǒng)阻力4800Pa;標定結果為:3073KJ/kg(735 kcal/kg),系統(tǒng)壓損:2700t/d時,C1出口480Pa ;

b、每噸熟料綜合電耗:58.6kwh/t;標定結果為:58kwh/t;

c、燒成系統(tǒng)主機裝機電耗:18.02kwh/kg.cl,運行電耗17.5kwh/t.cl,運行電耗達國際上大窯的先進水平;

d、擴建工程占地面積:3.9ha。

(2)原料粉磨采用輥式磨系統(tǒng)。粉磨電耗低,為18kwh/t。并具有流程簡單,占地面積小的特點。

(3)燒成系統(tǒng)采用了改進型φ4.0×60m回轉窯,窯尾采用帶TDF型分解爐的新型五級高效低壓損型預熱器,系統(tǒng)阻力為4800Pa。預熱器的結構形式是天津院在多年理論與實踐研究的基礎上開發(fā)的三心大蝸殼結構,分解爐為結構優(yōu)化的TDF型分解爐。窯頭采用天津院2500t/d生產線配套開發(fā)的第三代篦式冷卻機,冷卻機冷卻風量為2.0Nm3/kg.cl。有效的降低了燒成系統(tǒng)電耗,提高了冷卻機的冷卻能力,出冷卻機熟料溫度更低,熱回收效率得到提高。窯頭采用四風道噴煤管,具有火焰調整靈活的特點。改善了窯內燃燒狀況,減少了煤粉化學不完全燃燒,降低了氮氧化物的排放量。如:產量由2000t/d提高到2500t/d(增產1.25倍),φ4×60m窯的指標達到了國際先進水平。目前僅有Polisius公司在印度的一條φ4×60m達2500t/d,KHD公司在馬來西亞的一條窯達2700t/d。

(4)簡化流程不但可以控制投資,還可以極大的減少生產費用,并使總圖布置上更簡便、美觀。葛州壩5號窯的設計為了簡化工藝流程,取消了原來方案設計中的原料是間緩沖倉,修改了德國萊歇公司生料磨與廢氣處理布置方案,取消了窯尾回灰小倉,把生料喂料中間倉放在了窯尾塔架內,原煤輸送與余熱發(fā)電物料輸送系統(tǒng)使用多層走廊形式,全廠工藝流程和工藝環(huán)節(jié)得到最大限度的簡化,使三條生產線布置在16公頃的廠址內,為工程節(jié)省了大量投資,在以后的調試達產過程中也充分證實了簡化流程設計的正確性。

(5)封建投資控制:以往的傳統(tǒng)設計封建工程費用要占工程總投資的40%以上,控制封建投資很大程度上從基礎工作著手,充分利用地基承載力,簡化結構型式。在結構設計、基礎處理方面進行了精心的方案優(yōu)化,在全廠所有車間推廣露天化設計,使新老線廠房有機的結合,既減少了用地,又降低了投資。本工程封建投資占總投資的26%。

(6)充分利用窯尾和窯頭廢氣,作為原料及煤粉的烘干熱源,有效地利用余熱、節(jié)約能源、節(jié)省投資、確保系統(tǒng)安全運行。

3.3 高自動化水平的生產過程控制

生產線主要工藝流程(從預均化堆場到水泥庫頂)采用集散型計算機控制系統(tǒng)進行控制。根據(jù)生產工藝流程及生產特點,中央控制室與3#、4#窯共用,下設四個現(xiàn)場控制站及兩個遠程站,通過現(xiàn)場總線構成全廠計算機控制網(wǎng)絡,以實現(xiàn)對生產線的信號采集、工藝參數(shù)的檢測、監(jiān)視、控制,信息交換、數(shù)據(jù)處理、報表打印等,實現(xiàn)所有電機的邏輯控制以及工藝過程的優(yōu)化控制。

生產線上的其他輔助車間(如:石灰石破碎及輸送,水泥散裝)的控制采用原地PLC控制,這樣既提高了生產的可靠型,又節(jié)省了投資。

為保證產品質量、降低消耗和優(yōu)化操作,采用了X-Ray分析儀和在線生料質量控制計算機組成的生料質量控制系統(tǒng);為監(jiān)視窯內煅燒情況、冷卻機工況、物料傳輸設備的關鍵位置,安裝了工業(yè)電視系統(tǒng),使中央控制室了解現(xiàn)場更多的信息,便于集中操作管理;為監(jiān)視窯胴體表面溫度、輪帶與窯胴體間隙、耐火磚和窯皮的情況,安裝了窯胴體掃描裝置,以優(yōu)化窯的操作;為了解窯內燒成帶的溫度變化情況,配有比色高溫計;為判斷燃燒情況,設置了氣體分析儀及其他檢測裝置,從而保證燒成系統(tǒng)和電收塵器的安全運行。

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