目前,水泥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,生產(chǎn)成本的高低決定了水泥企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的地位,而水泥生產(chǎn)企業(yè)很大一部分成本浪費(fèi)在能耗上,拖動(dòng)風(fēng)機(jī)用的高壓電機(jī)電耗就占成本近30%,所以電動(dòng)機(jī)節(jié)能,成了節(jié)省制造成本的關(guān)鍵。降低水泥生產(chǎn)過(guò)程中的電能消耗越來(lái)越引起了業(yè)界的重視。
隨著高壓變頻技術(shù)的進(jìn)步,液力耦合器逐漸失去優(yōu)勢(shì)。目前,高壓變頻器已成功用于水泥廠:窯尾排風(fēng)機(jī)、高溫風(fēng)機(jī)、窯頭EP風(fēng)機(jī)、生料磨循環(huán)風(fēng)機(jī)等高壓電機(jī)的節(jié)能改造,取得了許多成功的改造經(jīng)驗(yàn),經(jīng)濟(jì)效益顯著。現(xiàn)以葛洲壩股份有限公司水泥廠的窯尾高溫風(fēng)機(jī)變頻改造為例,對(duì)高壓變頻應(yīng)用于水泥行業(yè)的節(jié)能改造進(jìn)行分析與總結(jié)。
2005年,葛洲壩股份有限公司水泥廠(以下簡(jiǎn)稱葛洲壩水泥廠)準(zhǔn)備對(duì)于2000t、2500t的兩條生產(chǎn)線進(jìn)行提產(chǎn),但由于高溫風(fēng)機(jī)中液力耦合器漏油嚴(yán)重,出力受到限制,不具備提產(chǎn)的條件,故一直未能實(shí)現(xiàn)提產(chǎn)。
2005年,葛洲壩水泥廠于全省水泥行業(yè)率先使用了湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司公司提供的4臺(tái)高壓變頻器設(shè)備,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定可靠,嘗到了節(jié)能改造的甜頭。隨后,葛洲壩水泥廠采用了2臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱三環(huán))型號(hào)為SH-HVF-Y6K/2000的高壓變頻器,對(duì)其2000t、2500t兩條生產(chǎn)線的高溫風(fēng)機(jī)及窯頭號(hào)EP風(fēng)機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造。從調(diào)試完畢投入運(yùn)行至今已穩(wěn)定運(yùn)行兩年多。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),變頻后直接收益是每年節(jié)約的電量大約為354。46萬(wàn)KWH,節(jié)約的電費(fèi)大約為180萬(wàn)元。
高壓變頻器真的能給水泥企業(yè)帶來(lái)如此顯著的節(jié)能效果嗎?為了更好的探尋節(jié)能背后的經(jīng)驗(yàn),筆者走訪了湖北三環(huán)和葛洲壩水泥廠。
葛洲壩水泥廠的實(shí)際運(yùn)行情況是:在改造前,由于使用年限較長(zhǎng),液力耦合器漏油嚴(yán)重,運(yùn)行中每天需加油2~3次,以補(bǔ)充漏油,油面調(diào)整的控制回路失靈不能自動(dòng)調(diào)節(jié),在運(yùn)行中靠手動(dòng)調(diào)節(jié)置于固定轉(zhuǎn)速比。在運(yùn)行是時(shí)仍靠風(fēng)機(jī)擋板進(jìn)行風(fēng)量調(diào)節(jié),當(dāng)窯系統(tǒng)工況變化較大時(shí),現(xiàn)場(chǎng)值班人員根據(jù)中控制室的指令對(duì)液力耦合器的杠桿進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié),運(yùn)行操作非常不便,導(dǎo)致高溫風(fēng)機(jī)中液力耦合器功率傳遞效率非常低,尤其是在低速時(shí)傳遞效率更低,再加上漏油嚴(yán)重,一直未能實(shí)現(xiàn)提產(chǎn)。
采用湖北三環(huán)2臺(tái)設(shè)備進(jìn)行變頻改造后,實(shí)現(xiàn)真正的電機(jī)軟啟動(dòng),避免了直接啟動(dòng)巨大的沖擊電流,啟動(dòng)更平滑,延長(zhǎng)電機(jī)使用壽命。改善了工藝。液力耦合器取消,大大減少了繁瑣的維護(hù)工作量,降低了維護(hù)成本;提高了系統(tǒng)的可靠性,間接提高了系統(tǒng)效率;高壓供電回路的功率因數(shù)從原來(lái)0.85提高到0.96,大大降了線路損耗。
在節(jié)電同時(shí),在上高壓變頻器之后,高壓變頻器良好的工藝優(yōu)化效果也展現(xiàn)無(wú)遺,主要體現(xiàn)在:
1)風(fēng)機(jī)改用變頻器后,在降低風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速運(yùn)行的同時(shí),噪音可大幅度地降低,同時(shí)消除了因調(diào)節(jié)擋板控制風(fēng)量而造成的管網(wǎng)內(nèi)氣流紊亂和風(fēng)量調(diào)節(jié)不準(zhǔn)確,以及管網(wǎng)振動(dòng)和爐膛燃燒不穩(wěn)等缺陷。
2)使用高壓變頻器后,風(fēng)機(jī)擋板不需要頻繁調(diào)整,擋板開(kāi)度保持在一個(gè)比較大的范圍內(nèi),通過(guò)調(diào)節(jié)變頻器的輸出頻率改變電機(jī)的轉(zhuǎn)速,達(dá)到調(diào)節(jié)風(fēng)量的目的,滿足運(yùn)行工況的要求。風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行后,噪音、振動(dòng)都將大為減小。
3)使用高壓變頻器后,風(fēng)機(jī)采用高效的變頻調(diào)速驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)取代常規(guī)的定速驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),無(wú)疑可節(jié)約大量的節(jié)流損耗,節(jié)電效果顯著,潛力巨大,這已是不爭(zhēng)的事實(shí)。
4)由于變頻調(diào)速驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)本身具有軟起動(dòng)功能,可使風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)軟起動(dòng),避免了由于電動(dòng)機(jī)直接起動(dòng)引起的電網(wǎng)沖擊和機(jī)械沖擊,從而可以防止與此有關(guān)的一系列事故的發(fā)生。例如電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子籠條的疲勞斷裂,定子端部繞組絕緣損壞擊穿等重大事故,提高風(fēng)機(jī)運(yùn)行的可靠性。
5)采用變頻調(diào)速改造后,由于對(duì)電機(jī)實(shí)現(xiàn)真正的軟啟動(dòng),對(duì)電機(jī)、擋板、高壓開(kāi)關(guān)、軸承等設(shè)備以及電網(wǎng)的啟動(dòng)沖擊大大減少,它們的使用壽命得以延長(zhǎng),可以大幅度節(jié)省這些設(shè)備的維護(hù)費(fèi)用。另外,變頻器高精度寬范圍的無(wú)級(jí)調(diào)速功能,不僅全面滿足了生產(chǎn)量動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)的需要,而且變頻器屬于高度智能化的新型高科技設(shè)備,可與水泥廠DCS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)真正的無(wú)縫連接,提高生產(chǎn)效率和機(jī)組自動(dòng)化水平,大大改善水泥廠的工作和生產(chǎn)環(huán)境。
在葛洲壩水泥廠生料磨系統(tǒng)循環(huán)風(fēng)機(jī)電機(jī)采用SH-HVF-Y6K/2000高壓變頻器,不但操作方便、容易、維護(hù)量小,而且有明顯的節(jié)能效果。通過(guò)SH-HVF高壓變頻器在葛洲壩水泥廠的應(yīng)用,增強(qiáng)了運(yùn)行的安全可靠性,提高了生料磨的產(chǎn)量,又到達(dá)較好的節(jié)能效果。因此在水泥廠生料磨系統(tǒng)循環(huán)風(fēng)機(jī)采用高壓變頻技術(shù)是應(yīng)該倡導(dǎo)和推廣的。
水泥工業(yè)是耗能大戶,它面臨著節(jié)能降耗的艱巨任務(wù),特別是現(xiàn)今的新型干法水泥生產(chǎn)線,規(guī)模越來(lái)越大,節(jié)能空間也越來(lái)越大,采用高壓變頻設(shè)備節(jié)能是目前已經(jīng)成熟的技術(shù),是水泥廠節(jié)能改造的理想設(shè)備,具有很高的推廣價(jià)值。
2006年,又追加訂貨湖北三環(huán)的高壓變頻器產(chǎn)品2臺(tái),2007年追加14臺(tái),全面實(shí)施節(jié)能降耗。目前,葛洲壩水泥廠運(yùn)行情況良好,2000t的生產(chǎn)線的產(chǎn)量目前達(dá)2300t,2500t的生產(chǎn)線的產(chǎn)量目前達(dá)2900t,而高溫風(fēng)機(jī)變頻調(diào)節(jié)的耗電量還稍少于原液力耦合器調(diào)節(jié)的耗電量。