表1
序號 參 數(shù) NC-SC系統(tǒng) SLC系統(tǒng) Pyroclon系統(tǒng)
1 分解爐容積(m3) 410 300 370
2 預(yù)熱器規(guī)格m
C1 2-φ4.0 1-φ5.4 2-φ4.2
C2 1-φ6.2 1-φ5.4 1-φ6.7
C3 1-φ6.2 1-φ5.7 1-φ6.7
C4 1-φ6.4 1-φ5.7 1-φ6.7
C5 1-φ6.4 1-φ5.7 1-φ6.7
3 設(shè)備重量(t) 258 268.5 350
4 塔架規(guī)格(m) 13.5×14.5×68.0 14.6×16×70.138
5 塔架鋼結(jié)構(gòu)重量(t) 445 560
6 應(yīng)用工程 本工程 華新4#窯 中國水泥廠
4 實施全方位設(shè)計優(yōu)化,提高工程設(shè)計先進性、可靠性、經(jīng)濟性
對本工程設(shè)計,院領(lǐng)導(dǎo)明確提出了“所有專業(yè)在設(shè)計的每個階段,無論方案大小、無論工作量大小,全方位實施優(yōu)化設(shè)計,確保本工程設(shè)計創(chuàng)一流精品工程”總體要求,工程設(shè)總及各專業(yè)設(shè)計部門認真總結(jié)過去設(shè)計經(jīng)驗,深入調(diào)查研究并結(jié)合本工程的具體條件,研究和制定了工程設(shè)計的優(yōu)化目標和措施,設(shè)計優(yōu)化成為每個設(shè)計人員的自覺行動。
5 節(jié)能降耗,提高工程技術(shù)先進性
本工程設(shè)計的一個主要特點就是將節(jié)約水泥生產(chǎn)的電耗放在首位,正如萬年青公司董事長楊石根所說:“水泥生產(chǎn)節(jié)約電耗是降低成本的關(guān)鍵,只有抓好這項工作,我們才能對得起后人”。 本工程設(shè)計正是按照這一宗旨進行的,使本工程設(shè)計成為國產(chǎn)化2000 t/d工程裝機容量最低的設(shè)計之一
① 生料粉磨工藝的選擇:
生料粉磨成熟的工藝有球磨機和立式輥磨。眾所周知,球磨機屬傳統(tǒng)的高能耗粉磨設(shè)備。但由于其操作與控制水平要求低,且投資較低,在國內(nèi)2000 t/d工程甚至在九十年代后期建設(shè)的2000 t/d工程中得到大量的采用。本工程設(shè)計是采用傳統(tǒng)的球磨機方案還是采用節(jié)能型的立式輥磨方案?為此,我們對當時國內(nèi)外粉磨技術(shù)的發(fā)展和形狀、兩種方案詳細的技術(shù)經(jīng)濟指標作了全面的分析研究,在我院立磨系統(tǒng)的設(shè)計基礎(chǔ)上,通過進一步優(yōu)化設(shè)計,立磨系統(tǒng)的投資可以大幅度降低。通過與建設(shè)單位進行了廣泛的討論,消除了少數(shù)同志的疑慮,一致認為,本工程設(shè)計是江西萬年青水泥股份有限公司跨世紀工程,應(yīng)達到二十一世紀水泥工業(yè)的先進水平,通過努力萬年青人同樣能夠管好世界先進設(shè)備。本工程生料制備采用部分關(guān)鍵件引進、工藝優(yōu)化后的立磨,與同期建設(shè)采用球磨機的工程比較,投資僅增加約5%,而磨機裝機容量降低1500KW,年節(jié)電達700萬度以上,年節(jié)省運行費用350萬元以上,不足一年即可收回投資增加部分。
② 生料輸送采用機械輸送:
過去較多的2000 t/d工程生料入庫和入窯采用氣力輸送方式,其特點是投資低,但電耗高,僅羅茨風(fēng)機裝機容量就達600~700 KW。而本工程采用進口的膠帶式斗式提升機,其裝機容量僅120 KW,年節(jié)電200萬度以上,同樣設(shè)備運行一年可收回投資增加部分。
③ 努力降低大型風(fēng)機的裝機容量:
本工程采用離線型窯外分解工藝,與在線分解比較,系統(tǒng)阻力略有增加,因此過去設(shè)計的2000 t/d采用離線系統(tǒng)的國產(chǎn)窯尾高溫風(fēng)機一般功率為1600 KW。通過對業(yè)已投產(chǎn)的生產(chǎn)線生產(chǎn)調(diào)試的經(jīng)驗總結(jié),通過認真仔細的技術(shù)分析,在本工程設(shè)計中,第一次在國產(chǎn)化離線型窯外分解工藝線上采用1250 KW國產(chǎn)窯尾高溫風(fēng)機,達到在線分解同樣的水平。實踐證明,當系統(tǒng)產(chǎn)量達2400 t/d時,窯尾高溫風(fēng)機尚有一定的余量。
在立磨系統(tǒng)設(shè)計中,為進一步降低電耗,采用立磨外循環(huán)方案,使立磨風(fēng)環(huán)風(fēng)速由過去的80~90m/s降低到50~55 m/s,立磨主排風(fēng)機功率降低至1250 KW,比過去的設(shè)計減少約20%。
6 狠抓大方案優(yōu)化,是本工程建設(shè)投資大幅度下降的關(guān)鍵(1) 原料儲存方案研究和設(shè)計
本工程石灰石、砂巖、鐵粉均由鐵路運輸進廠?,F(xiàn)有老線(3#窯)采用聯(lián)合儲庫儲存,原料由自卸車皮卸入兩個長70 m的地下長形料倉,再經(jīng)取料、輸送設(shè)備入庫。本工程原料儲存有兩個可能的方案:對現(xiàn)有聯(lián)合儲庫進行擴建,其優(yōu)點是可利用現(xiàn)有的物料入庫設(shè)施和儲庫部分富裕能力,另外,總圖布置緊湊,征地少。但該方案土建設(shè)計異常困難,1.由于3#窯設(shè)計未考慮工廠的擴建,緊靠儲庫南北兩端的西側(cè)均布置有原料輸送長廊,該側(cè)擴建部分的立柱無法正常布置。改造輸送長廊,不但導(dǎo)致3#窯長時間停產(chǎn),而且改造費用和難度均較大。2.老聯(lián)合儲庫東側(cè)需破墻新建原料喂料倉,設(shè)計不但需要保證原有建筑物的絕對安全,還要保證施工中老線的正常生產(chǎn),設(shè)計難度極大。但由于該擴建方案比新建一套鐵路專用線、物料倒運和儲存系統(tǒng)節(jié)省投資一千多萬元,為使該方案成為現(xiàn)實,設(shè)計人員多次深入現(xiàn)場,首先就原有入庫輸送系統(tǒng)的富裕能力以及行車的作業(yè)制度和能力等問題進行了細致的調(diào)研,結(jié)果表明,原有系統(tǒng)的輸送設(shè)備作適當改造及工廠通過合理的生產(chǎn)調(diào)度,可以同時滿足兩條2000 t/d生產(chǎn)線的需要。工藝問題解決后,土建設(shè)計則成為該方案能否實施的關(guān)鍵。設(shè)計人員對大量的老線圖紙進行了反復(fù)認真的研究,依靠扎實的理論基礎(chǔ)功底和豐富的設(shè)計經(jīng)驗,大膽創(chuàng)新,提出擴建部分受皮帶長廊影響的一側(cè)立柱采用上下柱錯位即下柱內(nèi)移的方案,以避開皮帶長廊的基礎(chǔ)和上部結(jié)構(gòu),其中部分上柱為避開原有結(jié)構(gòu),采用雙支柱,加大外移量。該方案同時保證了行車軌道、屋架與老庫對齊。經(jīng)所級、院級技術(shù)評審?fù)晟坪?,該方案順利實施。由于條件苛刻,聯(lián)合儲庫擴建部分的設(shè)計共有五種不同的柱距,擋墻擋板種類多達十多種,老庫內(nèi)還需增加新的料倉,極大地增加了結(jié)構(gòu)設(shè)計的工作量。雖然設(shè)計人員從 調(diào)研階段、方案比較階段到設(shè)計階段付出了極其艱苦的勞動,但設(shè)計成果現(xiàn)已成為現(xiàn)實,并為工程節(jié)省了巨資則是對他們最好的回報!這一典型事例,充分反映了我院“以顧客和社會獲得最佳效益為宗旨”的設(shè)計思想已成為廣大設(shè)計人員的自覺行動。
(2) 原煤儲存與均化的優(yōu)化組合
江西萬年青水泥股份有限公司燒成用煤來源復(fù)雜,需進行原煤預(yù)均化。新建一2000 t/d原煤預(yù)均化庫需投資約700萬元,能否利用本工程場地附近的3#窯原煤預(yù)均化庫?如果同時承當新線原煤均化任務(wù),豈不要達到4000 t/d能力?一般看來,這僅僅是一個不切實際的幻想。在這一問題上,院領(lǐng)導(dǎo)要求設(shè)計人員,在認真研究原料預(yù)均化工作原理基礎(chǔ)上,敢于破除常規(guī)、大膽創(chuàng)新。通過研究我們認為,在均化庫儲量滿足均化要求的前提下,可以將該系統(tǒng)視為一個“單體設(shè)備”,通過增加其運轉(zhuǎn)率提高均化能力,系統(tǒng)要求的儲存能力不足,可通過另設(shè)普通儲庫儲存均化后的物料解決。在本工程的具體設(shè)計中,僅適當加大了均化庫取料設(shè)備能力,另設(shè)一儲量為7500噸的普通吊車庫儲存均化原煤。與新建均化庫方案比較,在滿足均化要求的前提下,建設(shè)投資節(jié)約150萬元以上。(作者:宋海武)
?