摘要:
我公司2 號3 000t/d 生產(chǎn)線于2007 年底投產(chǎn),設(shè)計(jì)年產(chǎn)熟料為100 萬t。本文針對一次筒體溫度出現(xiàn)高溫現(xiàn)象所采取的補(bǔ)救措施談一些看法。
1 出現(xiàn)的問題及原因分析
2008 年7 月份進(jìn)行大檢修后, 由于當(dāng)時(shí)耐火磚備用不足,以及對窯內(nèi)耐火磚損耗量預(yù)測偏差,導(dǎo)致20~25m 處不到10cm 厚的耐火磚無法進(jìn)行更換。在8月初投料后,整體窯皮掛得較平穩(wěn),因此,筒體溫度也都較正常。8 月5 日出現(xiàn)液壓擋輪故障后,8 日投料時(shí), 由于生料成分波動較大(KH 在0.980~1.020 之間),導(dǎo)致20~25m 處窯皮大量掉落,筒體溫度由原來的200℃一直上升,最高可達(dá)420℃。為了保護(hù)窯筒體不因高溫變形,中控室采取了臨時(shí)補(bǔ)掛窯皮的措施。
2 兩種不同的臨時(shí)補(bǔ)掛窯皮方法和效果
2.1 第一次采用的方法
對窯進(jìn)行降溫,適當(dāng)降低預(yù)熱器系統(tǒng)溫度,并且將投料量由220t/h 降到180t/h 左右,減少窯頭用煤,窯速由3.5r/min 左右下降到2.8r/min, 電流由500A左右降低至300A 左右。由窯頭觀察,窯內(nèi)由明亮變成暗紅,經(jīng)過三四個(gè)小時(shí)后,20~25m 處補(bǔ)掛上一層虛薄的窯皮,筒體溫度也在不斷下降。這種操作方法雖然暫時(shí)降低了筒體溫度,但在此后的操作過程中馬上暴露了弊端: ①窯投料量一直控制在180t/h 左右,無法提高;②窯皮不牢固,隨時(shí)可能脫落;③由于不敢提窯溫,因此,熟料燒不透,黃心料和飛砂料多,升重普遍在1100g/L 左右;④操作員操作難度大。因此,隨著生料成分的波動以及煤粉質(zhì)量的變化,在維持不到兩個(gè)班后,20~25m 處窯皮再度脫落,筒體溫度再次上升到420℃,而且還有上升的趨勢。于是,采用了另一種
方法。
2.2 第二次采用的方法
適當(dāng)提高窯內(nèi)填充率(16%左右),適當(dāng)拉長燒成帶,將此高溫段納入燒成帶進(jìn)行補(bǔ)掛窯皮,具體措施是:①調(diào)整頭尾煤細(xì)度,尾煤細(xì)度正常控制(2.0%左右),將頭煤細(xì)度控制在2.5%~3%之間,適當(dāng)加大系統(tǒng)抽風(fēng),C1出口壓力由-5200Pa 提高到-5500Pa,將燒成帶后移; ②將窯速控制在2.9~3.0r/min 之間,投料量控制在210t/h 左右, 預(yù)熱器系統(tǒng)溫度正??刂?,將窯電流控制在400~500A 之間。由于生料波動大,這種操作方法對操作員要求較高, 應(yīng)有良好的預(yù)見性,將窯溫穩(wěn)定。
采用這種方法幾個(gè)班后,20~25m 處窯皮慢慢補(bǔ)掛起來,在運(yùn)行兩三天后,投料量也恢復(fù)到了220t/h;筒體溫度一直在360℃左右, 并且有好轉(zhuǎn)的趨勢,窯皮也較完整。(作者:邱林杰)