摘要:
4 系統(tǒng)調(diào)試中出現(xiàn)的問題
窯系統(tǒng)自今年2月15日點火以來,調(diào)試中冷卻機曾出現(xiàn)一些問題。
4.1 輥破耐磨環(huán)破裂
迄今耐磨環(huán)破裂現(xiàn)象已出現(xiàn)多次,嚴重困擾著生產(chǎn)的進行(據(jù)合同規(guī)定,耐磨環(huán)保證壽命為400萬t熟料)。根據(jù)德國BKW實驗室對耐磨環(huán)碎片的分析,破裂后的輥環(huán)與原輥環(huán)化學(xué)成分差別不大。這表明,這種材料極脆,其脆性是由于一次碳化物沉淀沿著顆粒邊界定向排列引起的。這種碳化物的結(jié)構(gòu)和排列是該材料所特有的,它不能在鑄造過程中消除。另外,破裂后的輥環(huán)硬度低于原有值。這是由于高溫的回火效應(yīng)而使輥環(huán)機體材料變軟。BKW報告認為耐磨環(huán)破裂原因主要在于材料的特性。據(jù)此,CP公司改變了耐磨環(huán)的化學(xué)成分見表3。
表3 耐磨環(huán)的化學(xué)成分改變前后性能對比
性能 | 改變化學(xué)成分前 | 改變化學(xué)成分后 |
硬度 | 約50HR C | 約20HRC |
延伸率/% | ≤3 | 15 |
耐熱溫度/℃ | 750 | 900 |
抗熱沖擊性能 | 低 | 高 |
注:這批新輥已于6月份更換,但使用效果尚待觀察。
4.2 “紅河”現(xiàn)象
盡管CP公司的設(shè)計中采取了多種措施防止“紅河”的出現(xiàn),但自投產(chǎn)以來仍未能完全消除。為此,我們對篦冷機一段篦床的布置作了修改。在細料側(cè)增加兩排“Stopper”篦板,在段篦床末端采用“Stopper”板與盲板間隔布置,以進一步阻擋料流的運動速度。從更換后的運行效果看,有明顯的改善作用。
5 應(yīng)用效果
自我公司窯系統(tǒng)點火投料以來,CP1250/1250型冷卻機已運行5個月,從總體來看,窯系統(tǒng) 運行相當穩(wěn)定,熟料冷卻良好,表4為我公司使用CP1250/1250型冷卻機后的運行參數(shù)。
表4 使用CP1250/1250型冷卻機運行參數(shù)
項 目 | 參 數(shù) | |
臺時產(chǎn)量/(t·h-1) | 188 | |
二次風(fēng)量/ | 724 | |
三次風(fēng)量/℃ | 842 | |
廢氣溫度/℃ | 192 | |
出料溫度/℃ | 90 | |
風(fēng)量/(m3·h-1) | 408000 | |
篦速/(次·min-1) | 一段 | 9.5(F3風(fēng)壓為9000 Pa) |
二段 | 10.5 | |
生產(chǎn)熟料總量/t | 184200(截止至6月30日) |
注:(1)表中的風(fēng)溫及風(fēng)量為儀表顯示值。
(2)因立磨運轉(zhuǎn)率不高,受其限制,窯系統(tǒng)運轉(zhuǎn)率亦不高,未能充分發(fā)揮其生產(chǎn)能力。
(3)二次、三次風(fēng)溫均較低,且二次風(fēng)溫低于三次風(fēng)溫,是否準確還有待進一步實測。
CP1250/1250第三代高效節(jié)能型的冷卻機的應(yīng)用,大大提高了熱效率和熱回收率,從而使窯的生產(chǎn)能力得以進一步提高,這正是華新窯生產(chǎn)能力和能耗指標優(yōu)于其它窯的原因之一。(作者:劉云霞)