摘要:
2.2 解決尾箱積料問題
形成尾箱積料的原因主要有兩個(gè):一是由于頭部回料而形成積料;二是由于尾箱及料斗的結(jié)構(gòu)形成回料。尾箱結(jié)構(gòu)示意及料斗形狀。
這種形狀的料斗是掏取式料斗,適用于松散、小顆粒、磨琢性小的物料,而熟料則是大顆粒、磨琢性大的物料,不適合用掏取式料斗。因此,我們通過改變傳動(dòng)裝置轉(zhuǎn)向?qū)⒍肥教嵘龣C(jī)改為接料輸送方式。然而,這種改變并沒能達(dá)到預(yù)期的目的。其料斗接料過程是:圖3中陰影部分是物料流的運(yùn)動(dòng)軌跡,當(dāng)料斗在位置1時(shí),物料能直接流入料斗中,隨著料斗向上運(yùn)動(dòng),物料就會(huì)沖擊到料斗的立壁上,而落到尾箱中形成積料,這樣,每個(gè)料斗都存在一個(gè)接料與擋料的過程。觀察表明,料斗中物料填充率僅為30%左右,很大一部分物料濺落到尾箱中形成積料。
找到了問題的根源所在,我們決定對(duì)料斗的形狀進(jìn)行改造。改造思路是改變料斗的接料側(cè)斗壁的角度,使之不至于將物料擋落入尾箱之中,而直接落入下一個(gè)料斗中,并且兼顧斗容能滿足提升能力的要求,為此,設(shè)計(jì)36種改造方案(見表2)。為了充分利用舊斗子,保證產(chǎn)量,簡化加工工藝,使物料能完全流入料斗中,我們選擇了方案六。另外,我們還在斗式提升機(jī)尾箱壁上入料溜子出口處焊了一塊導(dǎo)料板,這樣,由于導(dǎo)料板的特殊結(jié)構(gòu),既保證了物料能全部流入料斗中,又能保證料斗與導(dǎo)料板在發(fā)生碰撞時(shí),也不會(huì)影響斗式提升機(jī)的正常運(yùn)行。
表2 料斗改進(jìn)方案
方案序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
斗形
斗容/L? |
83.42 | 71.11 | 83.08 | 80.76 | 92.73 | 86.34 | |
產(chǎn)量/(t·h-1) | |||||||
填充 率/% | 60 | 242.5 | 205.7 | 240.4 | 233.7 | 268 | 249.8 |
70 | 282.9 | 240.0 | 280.1 | 272 | 313 | 291.4 | |
75 | 303.2 | 257.2 | 300.1 | 292 | 335 | 312 | |
80 | 323.4 | 274.3 | 320.5 | 311.6 | 357.3 | 333 | |
85 | 343.6 | 291.4 | 340.1 | 331.6 | 369.7 | 353.8 |
3 結(jié)語
該斗式提升機(jī)自1998年8月進(jìn)行上述技術(shù)改造后,尾部積料問題得到了徹底解決。消除了頭部回料現(xiàn)象,料斗中物料填充率達(dá)到75%~95%,滿足了生產(chǎn)要求。由于改造全部利用了舊斗子,該項(xiàng)目為工廠節(jié)約資金10余萬元,收到了良好效果。(作者:張立華 于九洲 陳娟)