摘要:
大連金山水泥制造有限公司的日產(chǎn)千噸熟料水泥生產(chǎn)線窯尾排風(fēng)機驅(qū)動電機系160KW、8極,380V低壓供電。原設(shè)計為軟啟動器起動后全壓運行,依靠風(fēng)機入口百葉窗式調(diào)節(jié)閥來調(diào)節(jié)風(fēng)量的大小。經(jīng)長期反復(fù)測試,發(fā)現(xiàn)由于電機處于全壓運行,風(fēng)量雖可以自如調(diào)節(jié),但電機的運行電流卻變化較小,即驅(qū)動電機的輸出功率幾乎恒定。為了有效地實現(xiàn)節(jié)能降耗,公司決定對其驅(qū)動裝置實施技術(shù)改造。
經(jīng)可行性分析論證,我們選用了目前較先進(jìn)、技術(shù)也較成熟的變頻器驅(qū)動裝置。與軟啟動器相比,主要有兩個顯著優(yōu)點:1)、啟動電流小,實現(xiàn)真正意義上的“軟起動”。軟啟動器起動電流一般是電機額定電流的4倍左右,而變頻器起動電流 通常小于額定電流。2)、在運行中變頻器控制是采用調(diào)頻調(diào)壓方式,其功率是隨風(fēng)量負(fù)荷的變化而變化的,從而有效地降低了能耗。這一改造過程主要難度在控制接口部分,必須按中控窯DCS系統(tǒng)的要求來設(shè)計控制接口電路;并且要保留原軟啟動器作為備用啟動裝置,適當(dāng)增加轉(zhuǎn)換控制電路,可以根據(jù)實際需要方便地進(jìn)行切換。根據(jù)原軟起電控接口及變頻器電控接口,設(shè)計了新的控制接口方案。改造完成投入運行后,從節(jié)能降耗角度看取得了良好的節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益:在正常生產(chǎn)運行狀態(tài)下其供電電流由原190A下降為110A,每年可直接節(jié)電380*(190-110)*1.732*24(小時)*340(天)=429647kWh,僅此一項每年即可節(jié)約電費429647*0.6(元)=25.8萬元之多,這還沒考慮每次起動過程中的節(jié)電量。同時,由于變頻器實現(xiàn)了真正意義上的“軟起動”,對風(fēng)機和電動機的使用壽命和安全運行狀態(tài)等都有著諸多的好處。然而,隨之而來又出現(xiàn)了新的問題。由于變頻器的參數(shù)保護(hù)既完善又比較靈敏,所以無論是在起動還是在運行中,都會偶然出現(xiàn)變頻器“跳?!钡那闆r發(fā)生。這樣既給工藝操作帶來麻煩,同時更給工藝設(shè)備帶來了巨大的安全隱患?!疤!睍r中控員一旦不能及時發(fā)現(xiàn)并采取妥善的措施,將會造成窯頭、窯尾、預(yù)熱器等噴火、噴料及堵料等情況發(fā)生,甚至出現(xiàn)人員傷亡和設(shè)備的損壞等事故。因此必須進(jìn)一步完善改造。經(jīng)過觀察分析認(rèn)為導(dǎo)致變頻器“跳停”的因素有以下幾點:
1)、供電電網(wǎng)電壓的瞬間波動;
2)、同一母排上其它較大容量設(shè)備的起停等;
3)、工藝負(fù)荷的急劇變化影響;
4)、雷電干擾;
5)、附近較大電磁場的干擾等。
????? 起初,我們試圖從變頻器參數(shù)上做文章,如適當(dāng)?shù)卦龃蟆斑^流”、“過壓”保護(hù)參數(shù)值,降低保護(hù)參數(shù)的靈敏度等,但均無明顯改善。經(jīng)向變頻器商家咨詢得知,目前已研制出了能故障重置多次并能迅速自動跟蹤的最新型控制板,價格也較低。鑒于此當(dāng)即決定予以更換。
換板是必須的,但要徹底地解決問題需考慮其“跳?!奔爸仄鸶櫟忍匦浴,F(xiàn)分析如下:
首先,“跳停”屬于瞬間的誤動作,而后極短的時間內(nèi)(一般不超過0.1秒),導(dǎo)致跳停的參數(shù)便恢復(fù)正常。
其次,看變頻器的重起跟蹤特性。其工作過程如下:變頻器一旦受到干擾等誤動作跳停之后,其內(nèi)部立即反復(fù)檢測,當(dāng)檢測參數(shù)正常時,便自動進(jìn)行重新起動并自動實現(xiàn)頻率跟蹤,設(shè)最多可自動跟蹤3次(以3秒鐘為限,如果在3秒中內(nèi)參數(shù)仍未恢復(fù)到正常值,則重起失敗,停機)。也就是說在更換新控制板后變頻器仍然還存在跳停動作,只不過是能夠馬上自動再起動并跟蹤原頻率而已。但由于這一過程時間極短,故對工藝狀況幾無影響。
最后,中控運行特性。DCS系統(tǒng)的一個顯著特點是連鎖保護(hù)比較完善。它在傳統(tǒng)的硬件保護(hù)基礎(chǔ)上又施加了“軟”連鎖保護(hù)。即中控操作時,“備妥”信號是充要前提條件:啟動過程中,自有“備妥”信號正常的情況下,中控才可實現(xiàn)驅(qū)動操作;隨著“驅(qū)動”信號的發(fā)出后,“起動”信號允許稍有一點延時(1秒)到達(dá)。在這個過程中,若“備妥”信號中斷或者是“起動”信號沒在允許的延時時間內(nèi)到達(dá)計算機系統(tǒng),啟動都將失敗;同樣,啟動完畢后進(jìn)入運行狀態(tài)的同時,“運行”信號也必須按時到達(dá)計算機系統(tǒng)。如果在運行過程中“備妥”和“運行”兩信號中有任何一個丟失或中斷,計算機系統(tǒng)都將執(zhí)行中斷程序,從而使設(shè)備停機。由以上分析可以看出,如果是傳統(tǒng)的現(xiàn)場操作,更換新型板就完全可以解決變頻器“跳?!眴栴}。但對于新型中控窯來說是不行的,對此解決方案有二:
一、軟件方案。在設(shè)備啟動和運行應(yīng)用程序上增加一部分延時程序——即增加部分“軟延時斷開繼電器”其延時時間要大于變頻器3次自動重起和頻率跟蹤時間。
??? 二、硬件方案。在變頻器的起動、運行信號輸出線路上增加并聯(lián)的延時斷開繼電器,也要考慮適當(dāng)?shù)难訒r時間。
??? 其實,兩個方案都是為了使在變頻器“跳?!痹賹崿F(xiàn)重新起動和頻率跟蹤的這一段時間內(nèi),系統(tǒng)始終有“備妥”等信號而不發(fā)出中斷指令。從而保證變頻器不跳停,也即保證風(fēng)機的連續(xù)運行。我廠采用第一種方案,延時時間為10秒,自改造至今已經(jīng)運行一年多了,從未再出現(xiàn)“跳?!钡那闆r。為安全高效生產(chǎn)提供了可靠地保障。這里還要說明一點的是雖然增設(shè)了延時器,但由于延時時間極短,所以即使設(shè)備當(dāng)真出現(xiàn)了故障,保護(hù)功能亦能夠滿足需要、可靠地動作停機,保證設(shè)備的安全。